大型饮用水压力式膜处理系统长期运行效果研究

作者:朱建文
单位:杭州市水务控股集团有限公司
摘要:杭州清泰水厂压力式膜系统设计总净产水量30万m3/d, 采用压力式中空纤维膜。通过对已经投运近4年的水厂长期运行效果的研究, 总结了整个处理工艺的净水效果, 膜系统运行中的电耗、药耗以及长期运行中跨膜压差、渗透率的变化, 可为今后膜处理水厂的设计及运行提供参考。
关键词:给水厂 膜处理系统 压力式中空纤维膜 跨膜压差 渗透率 运行成本
作者简介:朱建文 通讯处:310009杭州市建国南路168号供水大厦E-mail:18290252@qq.com;

 

   清泰水厂膜过滤深度处理系统采用压力式中空纤维膜, 全系统设计总净产水量30万m3/d, 由主过滤系统和水回收系统组成。主过滤系统由2套完全独立的子过滤系统组成, 2套主过滤 (分别称为1#和2#) 系统共18列膜架, 每天净产水29.5万m3, 设计通量为100L/ (m2·h) , 采用死端过滤;水回收系统 (称为3#) 共2列膜架, 负责主系统清洗水的回收过滤, 每天净产水5 000 m3/d, 设计通量为56L/ (m2·h) , 采用错流过滤, 错流的比例为10%。

1 水厂处理工艺流程及出水水质情况

   清泰水厂处理工艺流程见图1。

   该净水工艺通过臭氧进行预氧化, 改善混凝效果, 并对铁锰进行预氧化, 有利于其在后续的炭砂滤池中去除。通过炭砂双层滤料滤池, 一方面发挥活性炭对微量有机物和氨氮的去除效果, 降低有机物对膜系统的影响, 另一方面, 通过砂层对脱落的生物膜的有效截留, 降低微生物在膜表面生长的风险。最后再通过膜系统的过滤, 进一步保障出水的浊度和微生物安全。

图1 清泰水厂处理工艺流程

   图1 清泰水厂处理工艺流程

    

   经过近4年的运行, 整个工艺流程进出水水质见表1。

   表1 工艺流程进出水水质及去除情况   

表1 工艺流程进出水水质及去除情况

   从运行结果可以看到, 膜系统对浊度和微生物有很好的去除效果, 出水的浊度平均在0.02NTU, 出水的总大肠菌群<1 MPN/100 mL, 大大提高了出水的微生物安全性。但是膜系统对有机物和氨氮去除很少, 有机物和氨氮主要在炭砂滤池得到去除。

2 膜系统运行参数及情况概况

   清泰水厂采用的膜参数见表2。

   表2 清泰水厂膜参数   

表2 清泰水厂膜参数

   膜系统于2013年4月开始安装, 8月完工, 2013年底通过性能测试, 转入正式产水阶段。

   膜系统运行中, 随着运行时间的增加, 在一定的产水量下, 其跨膜压差不可避免会增长。因此, 如何在跨膜压差增加后, 通过清洗恢复到原来的状况是运行中首先要考虑的问题。清泰水厂在运行中, 通过3种清洗来尽量减缓膜污染, 保持运行的长期稳定。

   首先, 每30min进行一次物理清洗, 每次清洗的时间为60s的气水联合反洗和30s的正冲。气水联合反洗时, 反洗水流量和空气流量均为300m3/h。

   其次, 每2d进行一次EFM清洗 (维护性化学清洗) 。EFM清洗采用400mg/L的NaClO溶液, 清洗循环持续时间为30min。

   然后, 每35d进行一次CIP清洗 (在线清洗) 。CIP清洗分碱洗和酸洗, 其中碱洗为1%NaOH+1 000mg/L NaClO混合溶液, 循环时间120 min。酸洗为2%的柠檬酸溶液, 循环时间为120min。

   经过近4年的实践, 上述3种清洗方式有效地控制了膜污染, 使得膜系统一直能够长期稳定运行。

3 膜系统长期运行情况

3.1 运行中TMP的变化

   一般膜系统有两种运行方式, 即恒流过滤或恒压过滤。恒流过滤状态下, 通过考察压力变化, 可以掌握膜的运行情况;恒压过滤状态下, 通过考察流量的变化, 可以掌握膜的运行状态。随着城市改造进程中屋顶水箱的取消, 杭州市各水厂的时变化系数明显增大, 受水厂清水池调节容积 (约为10%) 的限制, 实际水厂运行中, 既不是恒流过滤, 也不是恒压过滤。图2为截取的水厂随机一段时间的运行通量及压力变化情况示意。

图2 膜架运行情况示意

   图2 膜架运行情况示意

    

   从图2中可以看出, 膜的运行压力和流量随时都在变化, 因此, 为了使数据更有可比性, 选取同样运行通量下, 膜的TMP进行分析比较。图3为膜系统投运3年来, 每次CIP清洗前后同通量时的运行情况。

图3 运行3年中每次CIP清洗前后TMP的变化

   图3 运行3年中每次CIP清洗前后TMP的变化

    

   从图3中可以看出, 总体来看, TMP在冬季与夏季期间呈现有规律的升高和降低的趋势, 冬季高夏季低。CIP清洗前TMP变化范围在49~88kPa, 平均TMP为62kPa, 清洗后TMP变化范围在44~61kPa, 平均TMP为51kPa, 平均每次下降值为11kPa。

3.2 运行中渗透率的变化

   运行中, 除了要关注实际TMP的增长情况, 还要关注每一次清洗后, 膜性能的恢复情况。为了消除温度和运行通量不同等因素的影响, 选取相同运行通量下的渗透率来进行比较 (见图4) 。

图4 运行3年中每次CIP清洗前后渗透率的变化曲线

   图4 运行3年中每次CIP清洗前后渗透率的变化曲线

    

   从图4中可以看出, 3年中, CIP清洗前的渗透率变化范围在1.189~1.579L/ (m2·h·kPa) , 平均为1.358L/ (m2·h·kPa) 。CIP清洗后的渗透率变化范围在1.495~1.987L/ (m2·h·kPa) , 平均为1.687L/ (m2·h·kPa) 。渗透率随着季节有规律地波动, 一般在冬季较高, 夏季较低。

   为了更好地衡量清洗对膜的恢复效果, 将膜第一次清洗后, 通量为80L/ (m2·h) 时的初始渗透率值1.88L/ (m2·h·kPa) 作为比较标准, 以后每次清洗后的渗透率值都与该值进行比较, 用来衡量膜的恢复性能。结果见图5。

图5 膜渗透恢复率变化情况

   图5 膜渗透恢复率变化情况

    

   从图5中可以发现, 在长期运行过程中, 膜的渗透恢复率呈现有规律的变化, 且一直维持在较高水平, 说明膜污染得到有效的控制。膜的渗透恢复率在79.5%~105.7%波动, 平均为89.4%。最初有3次的恢复率超过了100%, 可能是因为第一次CIP清洗后, 膜的性能没有彻底恢复, 而在后面几次得到了彻底的恢复。

   同时, 从图5中也可以发现, 渗透恢复率随着温度的升高, 有所降低。这可能与渗透率计算过程中, 修正系数的值有关。也可能与季节温度不同时, 膜受的污染不同有关, 在温度低的季节, 膜受的污染比较容易恢复, 而在温度高的季节, 膜受的污染不容易恢复。

4 膜系统运行成本分析

   在膜运行过程中, 药剂主要用于化学清洗。碱洗用的是10%的次氯酸钠溶液以及氢氧化钠溶液, 酸洗用的是柠檬酸。根据原设计, 在清洗废液的中和过程中, 需用亚硫酸氢钠对次氯酸钠进行还原, 但在实际运行过程中, 发现并不需要使用, 因此, 实际并没有用到亚硫酸氢钠。膜系统投运后, 经过统计, 其药耗如表3为0.006元/m3

   表3 药耗分析   

表3 药耗分析

   经过统计, 电耗为0.068 9kW·h/m3 (合同签订值0.071 5kW·h/m3) , 电费按照0.8元/ (kW·h) 计算, 则电耗为0.056元/m3。膜系统总运行费用为0.062元/m3, 其中电耗占90.32%, 药耗只占9.68%。可见, 膜系统最大的运行费用在电费。

5 结语

   (1) 膜系统长期运行结果表明, 膜对有机物和氨氮基本没有去除效果, 但是对浊度和微生物具有很好的去除效果, 其出水浊度平均在0.02NTU, 出水的大肠菌群数<1 MPN/100mL。

   (2) 膜系统采用气水联合反洗并结合EFM清洗及CIP清洗, 有效地控制了膜污染, 系统运行近4年来, 跨膜压差、渗透率等主要控制指标均没有明显上升。

   (3) 膜系统运行中, 总运行费用为0.062元/m3, 其中电耗占90.32%, 药耗只占9.68%。

  

   (4) 膜系统自投运以来, 一直长期稳定运行, 其生产数据对于今后膜系统设计中参数的选择具有较好的参考意义。

    

Study on long-term operational performance of pressure-driven membrane system in large-scale drinking water treatment plant
Zhu Jianwen
(Hangzhou Water Holding Group Co., Ltd.)
Abstract: The pressure-driven membrane system in Hangzhou Qingtai water plant adoptshollow fiber membrane and has a total designed water production capacity of 300 000 m3/d.Through the study on the long-term operational performance of the membrane system which has been put on for nearly four years, the water purification effect of the whole treatment process, the electricityand chemicals consumption in operation of the membrane system, and the changes of transmembrane pressure and permeability in long-term operation are summarized in this paper.
Keywords: Drinking water treatment plant; Membrane system; Pressure-drivenhollow fiber membrane; Transmembrane pressure; Permeability; Operating costs;
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