复杂地质条件下旋挖桩全钢护筒施工
1 工程概况
四川大学华西天府医院为大型公益性医疗项目,分东西2个地块,规划建设总用地17.5万m2,总建筑面积约26万m2。
西地块地下室共2层(共10.5m),地上由1栋普通住院楼(共10层、51.3m)、1栋特需医疗楼(共6层)及低层附属裙楼组成。底部采用桩基础,桩径800~1 800mm,理论长度10~38m,共2 104根,设计持力层为中风化砂质泥岩层,设计要求桩底持力层下应保证3倍桩身直径,且>5m深度范围内无洞、溶洞、破碎带等不良地质。
2 地质条件
西地块内表层杂填土及软弱土质较厚,场内水位高,整体土质承载力低,土层厚度及特征如下:(1)杂填土厚0.5~11.1m,较松散,主要由黏性土、砂岩岩块、泥岩岩块及岩屑、混凝土块、碎砖块等组成,局部区域可见少量生活垃圾,局部含少量淤泥质土,均匀性差,为新近堆积形成;(2)粉性土粉质黏土厚0.7~5.7m,粉土厚0.6~6m,粉砂厚0.5~5m,其中粉土、粉砂呈饱和状态,部分粉质黏土软化,层位厚度变化大,属典型不均匀地基土,力学强度及变形性差异大,整个地下土承载力低;(3)卵石、块石厚0.5~4.6m,含量50%~70%,直径一般0.60~0.80m,大者为1.20~1.50m;(4)强风化砂质泥岩厚3.2~6.4m,吸水易软化,失水易开裂崩解;(5)强风化砂岩厚0~8.8m,手可轻易捏碎边角,岩层具吸水软化崩解、强度迅速降低的特点;(6)中风化砂质泥岩未揭穿,泥质胶结,中厚层状构造,岩体较完整,岩芯采取率一般约90%,岩石质量指标RQD为70%~75%。其中西地块南部为2万m2的古河道,约占西地块地下室面积的1/3,现河道中间形成约4 000m2的封闭性水塘。在古河道北侧部分区域,土层中间夹杂漂石等大石块及混凝土块,约4 800m2。
总体而言,区域内杂填土及软弱土层总体厚度为6.7~20m,水位较高,地下水丰富。而大多区域中下部为粉土、粉砂层,属液化土,各岩土层均匀性差、力学强度低,具高压缩性,工程性能差。
3 工艺选择
现场按常规旋挖施工工艺试钻4根,发现旋挖机很难穿透杂填土层(含石块及混凝土区域),中间夹杂的漂石被整体带出,造成大量侧壁孔洞及附近土层坍塌,最终导致该段桩孔成型较差、垂直度差、孔径变化大、部分区域扩孔较大等。同时,进入中下部土层时,桩孔在机械钻进扰动及动水压力作用下崩解成流砂状,导致钻孔坍塌、成孔困难、孔底沉渣过厚等情形。
针对成孔困难等问题,项目同地质勘察、设计等单位制订2种方案。(1)方案1:泥浆护壁旋挖钻孔本工程地下土质软弱,可充分利用泥浆黏滞性,使孔壁一定范围内的土体成为相对整体。即钻孔过程中不断泵入泥浆,通过孔壁孔隙向地层内渗透到一定范围便黏附在土体颗粒上。一方面可直接对孔壁静压力起支护作用,另一方面有效阻止地下水渗流,防止孔壁坍塌。(2)方案2:全钢护筒旋挖钻孔采用振动锤等设备在预定桩基位置沉入长钢护筒,最终使钢护筒穿越软弱层等,此工艺可防止塌孔等现象,桩孔成型质量较好。
根据以往工程经验,以1根16m长桩为例,2种施工方案对比如表1所示。由表1可知,泥浆护壁虽在施工成本方面有优势,但成孔速度较慢,成孔质量不稳定,易出现断桩等问题,后期桩基整改费用可能更高;全钢护筒旋挖钻孔虽施工成本偏高,但成孔速度较快、成型质量较好。
本项目为重大民生工程,质量要求高、目标定位高。考虑西地块大面积土质较软弱,为确保工程桩施工质量,减少返工,经参建各方研讨后决定选择全钢护筒旋挖钻孔施工工艺。
4 全钢护筒成孔灌注桩施工
4.1 施工流程
施工流程如下:场地平整→桩基定位→埋设长钢护筒→旋挖钻孔→成孔检查及清孔→下放钢筋笼→下导管→浇筑桩身混凝土及拔出护筒。
表1 方案对比
4.2 场地平整
桩基施工前需平整场地,由于本工程部分区域需回填,故回填土必须碾压密实,场地平整度与钻机就位时最大倾斜角≤4°。
4.3 桩基定位
依据建筑物测量控制网的资料和基础平面布置图,采用全站仪测定桩位轴线方格控制网、高程基准点、桩位中心,再由桩中心引出4个方向控制点,以便校核施工过程中桩心位置。
4.4 钢护筒选择及埋设
钢护筒起导正钻具、控制桩位、隔离地面水渗漏、防止孔口坍塌、抬高孔内静压水头和固定钢筋笼等作用。针对本工程复杂地质,采用6~35m长、10mm厚全钢护筒,护筒直径大于桩基直径200mm。
根据定位,桩位外挖出比护筒直径大60cm、深0.2m的圆坑,在坑底填筑20cm厚黏土,并整平夯实,再安装护筒导向架,导向架利用型钢焊制而成,导向架四角利用钢管进行固定,定位桩入土深度按3m考虑,然后用液压振动锤将护筒夹持至设计桩处,护筒安装完成后,复测护筒中心及垂直度。当中心偏差符合要求后,可使钻机就位开钻。护筒安装平面布置如图1所示。
图1 护筒安装平面布置
4.5 钻孔施工
根据测量好的桩位,旋挖钻机行走就位,将钻盘中心对准护筒中心,调平钻盘开钻。钻孔时需注意钻入深度及钻入土层情况,当钻入深度超过钢护筒埋设深度1~2m时,应取出旋挖机钻头,换振动锤继续施压钢护筒,继续向下推进1~2m,完成后再旋挖钻孔。反复进行该操作,直至开挖至设计深度,达到入岩要求为止。在施压中间长护筒时,应注意检查垂直度及定位。整个成孔过程中,应有专人做好施工记录。
4.6 清孔及成孔检查
清孔的目的是清除孔底沉渣,而孔底沉渣是影响灌注桩承载能力的主要因素之一。因此,需确保清孔彻底、充分。结合不同桩位的地质条件,灵活选择旋挖钻头清孔及抽浆法清孔。
清孔完成后,需全面测定桩身直径、孔底标高、桩位中心线、井壁垂直度、虚土厚度,做好施工记录,办理隐蔽验收手续。
4.7 钢筋笼骨架制作及吊装
钢筋笼提前在加工房按设计要求进行制作,使用汽车式起重机缓慢均匀吊放钢筋笼入孔,尽量避免钢筋笼倾斜及摆动,以防塌孔。吊装桩顶段时,需在桩顶段钢筋笼设置混凝土控制标高。钢筋笼下孔后一定要进行矫正,保证钢筋笼中心和桩心在允许偏差范围内,确保桩的保护层厚度。
4.8 混凝土浇筑及护筒拔出
因施工区域水位高,故采用水下浇筑混凝土工艺。桩孔浇筑前安装好导管,导管采用逐节段连接、逐节段下放的安装方法,导管下口距孔底控制在(40±5)cm高度,导管上口距孔口控制在(200±15)cm高度。导管安装完毕后将漏斗连接在导管上口。
完成以上工作后边浇筑边缓缓拔护筒。其中水下浇筑混凝土应保证足够的混凝土初灌量,确保导管下口一次埋入混凝土灌注面以下,埋入深度应≥800mm;同时,应控制最后一次灌注量,超灌高度宜为0.8~1.0m,凿除浮浆后需保证暴露的桩顶混凝土强度达到设计要求。
护筒拔出过程中宜采用振动锤配合提升,随时监测护筒内混凝土面的下降量,采取有效措施保证成桩质量,并做好记录。
5 桩基施工技术要点
5.1 复杂地基处理
本工程古河道、池塘等软弱区域中,土质承载力低,旋挖机、汽车式起重机无法直接进行操作。应立即在积水区域旁侧设置集水坑,并用污水泵将积水抽至场外,再用挖掘机从该区域边缘挖出淤泥等表层软弱土,在积水泥泞区域采用级配砂卵石进行换填。
浅层出现大体积硬质石块的区域,先用旋挖机挖出表层大石块,换成素土回填压实即可,确保旋挖机、汽车式起重机安全平稳操作。
5.2 护筒振入困难解决方法
结合工程地质情况,护筒因底部坚硬石块阻挡无法振入,且硬质石块凸入钢护筒内较短,导致旋挖机无法将其钻碎。根据现场探索及多次试验,当第1次振入钢护筒受阻且旋挖机反复钻进也无法推进时,可先取出护筒,换成更大的钢护筒,再进行旋挖,直至穿越大石块夹层,再安装原长钢护筒进行旋挖施工。
大钢护筒直径为400~600mm,厚12mm,结合地质勘察报告及硬质石块位置,大钢护筒长6~10m即可。
因已明确钻孔位置存在大石块夹层,故需用岩石筒钻头,钻头比护筒略小即可。
钻入大石块层时,需先慢速旋转,防止钻头受损,同时也可钻碎大石块,避免桩孔内大面积坍塌,以提高成孔速度、质量及降低后期混凝土的损耗量。
使用液压锤夹持大钢护筒缓缓向上并取出,让大钢护筒周边土石缓缓填入原大钢护筒与小钢护筒间隙。取出大钢护筒时,应避免与内部钢护筒发生碰撞,液压锤避免与小钢护筒摩擦碰撞。双钢护筒施工如图2所示。
图2 双钢护筒施工
取出大钢护筒后,若发现孔与小钢护筒外壁间仍有较大间隙或孔洞,应用四周原有土进行回填,避免大量损耗后续混凝土。
5.3 软弱土质情况下的单桩静荷载试验
根据JGJ 106—2014《建筑基桩检测技术规范》,项目部对西地块成桩质量采用单桩静荷载试验(抗拔、抗压)、超声波透射法、低应变法、钻芯法进行检测。根据桩基设计承载力要求,静荷载抗压试验中最大加载量达17 737kN,静荷载抗拔试验中最大加载量达5 861kN,远大于桩基施工期间旋挖机、液压锤等机械设备。而本工程地质情况复杂,特别是原古河道、池塘区域土质十分软弱,若不采取特殊措施,静荷载试验加载中,极可能发生支墩下地面下陷或钢梁倾斜等情况,从而造成安全事故或检测数据失真。
静荷载抗压试验中,经过项目讨论,挖出检测桩5~6m半径范围的堆土、淤泥、泥浆等,用挖掘机来回碾压整平,然后再在上分层回填页岩并分层碾压密实,总厚度≥0.5m,最后满铺20mm厚的钢板。静荷载试验加载、卸载过程中,需对称吊放或转运荷载块(混凝土块),及时关注四周土体变化及整个试验堆放的混凝土块稳定性与平衡性。
静荷载抗拔试验中,主要靠地面反力支撑整个钢梁,以此给桩向上的拔力。钢梁两端下面回顶装置的直径为0.5m,抗拔试验中最大加载量为5 861kN,钢梁两端的地面受力达12 445kPa,远超地基土承载力。因此现场先换填钢梁两端底下各10m2范围的软弱土,即采用页岩分层回填压实,单层厚度0.3m,总厚度≥0.5m即可。回填土整平压实后,在回顶装置预计位置铺放2m×3m×0.1m的钢板。同时静荷载试验中,加载及卸载应严格按规定时间进行,严禁提前加载或卸载,该过程应有人旁站监督,关注钢梁的稳定性、平衡性。
5.4 高效破除桩头要点
为方便桩头混凝土超灌部分后期破除,确保混凝土破除后外露钢筋的质量,在桩头位置钢筋端部加800mm长的40mm PVC套管,并弯折上方进行封闭,防止超灌混凝土接触破桩部分钢筋,降低桩头破除难度,提高破桩质量。
6 实施效果
桩孔旋挖过程中,借助全钢护筒确保桩孔成型顺利,未发生桩孔坍塌、钢护筒倾斜等现象,通过双护筒方式解决局部区域护筒无法沉入的问题。最终单桩静荷载试验(抗拔、抗压)、超声波透射法、低应变法、钻芯法检测结果显示均为I类桩,桩身结构完整,单桩竖向抗压及抗拔承载力特征值均满足设计要求。
7 结语
经过本工程实践证明,采用全钢护筒成孔灌注桩施工工艺,可在杂填土较厚、中间出现大量不均匀大石块或混凝土块、存在极软弱土质等类似情况时进行长桩施工,但借鉴本工程具体施工及管理经验时,其他工程需掌握此类桩基施工的控制要点,适度处理复杂地基,增加必要施工措施,并加强施工过程管理,确保桩基施工质量。
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