隧道切缝管聚能光面爆破技术
0 引言
光面爆破在公路隧道工程中广泛应用,爆破效果影响隧道轮廓及后期施工。超、欠挖是影响隧道施工综合效益的关键因素,优化光面爆破设计参数,减少超、欠挖,提高光面爆破效果是亟须解决的施工难题[1]。因此,诸多学者展开研究,如熊成宇等[2]通过现场爆破试验分析聚能水压爆破技术原理,得出该爆破技术能有效控制隧道超、欠挖的结论;王刚[3]介绍光面爆破技术原理及施工工艺,并对该技术在公路隧道施工中的应用进行分析;郭睿等[4]基于光面爆破参数设计、炮眼钻孔及装药等分析光面爆破操作要点;龙宝宾等[5]结合某隧道工程,介绍水压爆破基本原理及施工工艺,分析水压爆破技术优点及施工效果。
现有研究成果虽在一定程度上优化了光面爆破效果,但实际施工过程中仍存在爆破能量利用率低、炮振裂隙多、围岩损伤大及超挖严重等问题,光面爆破质量受到影响。以下营隧道为依托,开展隧道切缝管聚能光面爆破技术研究。
1 工程概况
下营隧道位于南阳市西峡县内,为分离式隧道,设计时速80km/h。左线起讫桩号为ZK120+689.000—ZK121+678.000,长989m;右线起讫桩号为K120+695.000—K121+644.000,长949m。根据围岩地质情况,隧道开挖断面面积约95m2,地面标高376.000—546.000m,相对高差约170m,属于深切尖削中山陡坡地貌,地势起伏较大,进口段地形坡角34°~42°,出口段15°~25°,隧址区稳定性较好,主要岩性为太古界下雁岭沟群大理岩,节理发育。隧道主要采用钻爆法施工,斜眼掏槽,周边眼采用光面爆破钻眼法。
2 施工要求
隧址区爆破施工需满足以下要求:(1)眼壁规整,爆破后不得出现严重超、欠挖现象;(2)在最大程度上降低爆破振动对开挖岩体的影响,避免因岩体开裂导致围岩渗水及漏水;(3)分部开挖时,爆破施工不能影响各分部支护结构稳定性;(4)需控制后续爆破振动对围岩支护体系的影响;(5)需控制爆破振动对地表建筑物的影响,确保施工安全[6]。传统隧道爆破施工工艺无法满足上述施工要求,故需进行优化改进,以适应当前隧道施工的复杂环境。
3 切缝管聚能光面爆破技术原理
普通药包爆炸后,爆轰气体及爆轰产物沿药包径向向周围扩散,作用于孔壁及围岩上的能量大致相同,岩体损伤情况基本一致,无法达到定向爆破效果。切缝管通过在管壁轴向切缝或打孔,改变切缝(孔)长度、宽度、角度及数量等,控制爆炸应力场的分布,从而使爆轰气体产生尖劈作用,最终达到定向爆破的目的。
切缝管药包爆炸瞬间,爆轰能量高速向周围扩散,切缝方向由于不受管壁约束作用,在空气中形成高速冲击波;非切缝方向受管壁约束作用,爆轰能量无法向壁外扩散,从切缝方向溢出,切缝方向高温、高速、高能流密度的冲击波使岩体快速产生裂纹并扩展,然后分离、剥落。
切缝管聚能光面爆破技术既利用切缝管爆破技术定向爆破原理,又利用聚能爆破聚能机理,提高光面爆破效果[7,8,9,10,11,12]。本研究引入PVC切缝管作为约束条件及传能介质,通过切缝改变管自身对称结构,并使切缝与隧道轮廓线方向一致,控制爆炸应力场的分布。在炮孔底部和炸药尾部加入水袋,冲击波及爆轰产物依靠水进行能量传递,水袋周围能量可均匀地作用于孔壁及围岩上,保护预留壁面。
4 切缝管聚能光面爆破工艺
4.1 钻孔
为提高精度、保证隧道光面爆破效果、缩短钻孔时间,下营隧道采用TZ3A型三臂凿岩台车进行钻孔,钻孔直径45mm,钻孔速度提高56%~122%,钻眼深度根据围岩情况及开挖工法确定。
4.2 炮孔布置
为提高爆破效果,依据工程经验,掏槽眼装药系数需控制为0.7~0.9,辅助眼及周边眼装药系数需控制为0.65~0.85,现场按0.75取值控制,周边眼采用切缝管聚能装药,其他眼为连续装药。炮孔布置如图1所示。
图1 炮孔布置
4.3 装药
切缝管采用硬质PVC管制作,具有高温、阻燃性能,外径38mm,内径34mm,壁厚2mm,装药示意如图2所示。
图2 装药示意
采用乳化炸药,药卷直径32mm,长200mm,重200g/卷,密度1.0kg/m,爆速4 000m/s。将药卷切割分段安装,孔底安装100g药卷,其他位置安装50g药卷,每段间隔20cm,装药完成后将整个药包塞进周边眼炮孔内,保持切缝方向与隧道轮廓线方向一致。
4.4 起爆网路
导爆管起爆系统网路设计简单,仅要求联结牢固,簇联时导爆管数量≤25根,连接导爆管时要求切缝方向与传爆方向一致。爆破分区起爆顺序为:掏槽眼→辅助眼→底板眼→周边眼,周边眼采用延时起爆,最后连线爆破。
表1 经济指标对比
表1 经济指标对比
4.5 堵塞
隧道爆破施工过程中,若不对炮孔进行堵塞,将受飞石、噪声等困扰,且爆破效果较差,故须进行炮孔堵塞。堵塞长度对光面爆破效果的影响较大,堵塞长度过小,则爆轰气体易逸出,造成能量损失,达不到预期爆破效果;堵塞长度过大,则易在孔口形成残留炮孔。现场采用PNJ-A型炮泥机制作炮泥,每节长20~25cm,直径35mm。
4.6 分析爆破效果
爆破施工结束后,至少通风30min才可进入隧道检查爆破作业面,确定安全后可进行清渣作业。清渣完成后,统计爆破后的半眼残数及超、欠挖情况,对爆破效果进行分析,及时优化和改善爆破设计参数,提高光面爆破效果。
5 实际爆破效果
将普通光面爆破效果与切缝管聚能光面爆破效果进行对比分析,可知普通光面爆破后整个隧道轮廓凹凸不平,周边眼周围围岩裂隙较多,且存在大块岩石剥落,大块率>10%,半眼残数仅为2~3条,残眼深度>200mm,炮眼利用率仅维持为85%左右。而周边眼全部采用切缝管聚能光面爆破技术后,整个隧道轮廓光滑平整且成型良好,剥落的岩石块度均匀,大块率保持为<4%,炮孔半眼残痕明显,炮孔半眼痕率达90%左右,光面爆破效果良好。
在周边眼装药量一致的情况下,切缝管聚能光面爆破技术与普通光面爆破技术相比,周边眼间距由50cm增至120cm,炮孔半眼痕率达90%左右,较普通光面爆破提高5%左右,超挖控制为<50mm,基本无欠挖现象,光面爆破效果更优。
将2种爆破技术经济效益进行对比分析,如表1所示。由表1可知,周边眼进行切缝管聚能光面爆破后,由于周边眼成型良好,超、欠挖现象得到较好控制,明显优于普通光面爆破技术,且雷管、喷浆量、钢筋网、喷浆时间、辅助作业时间消耗减少,具有经济效益。
6 结语
通过开展现场试验,对切缝管聚能光面爆破技术原理进行分析,并与传统爆破技术进行对比,可知切缝管聚能光面爆破技术解决下营隧道超、欠挖难题,提高爆破质量。
1)采用TZ3A型三臂凿岩台车代替人工进行钻孔作业,在提高钻孔精度的同时,钻孔速度提高56%~122%,缩短钻孔作业周期,加快施工速度。
2)聚能水袋利用自身缓能作用,分散炸药爆炸时产生的能量,保护预留壁面,同时减少爆破后粉尘污染,实现绿色化施工。
3)切缝管聚能光面爆破技术大幅改善光面爆破效果,与普通光面爆破技术相比,周边眼间距增加约70cm,炮孔半眼痕率提高5%左右,超挖控制为<50mm,欠挖现象基本得到控制,具有良好的经济效益。
[2] 熊成宇,魏忠锋,赵全江.隧道聚能水压光面爆破技术原理及其应用[J].施工技术,2019,48(18):130-133.
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