济南市某水厂沉淀气浮池气浮区运行效果评估及计算流体力学模拟
0前言
济南市某水厂规模为40万m3/d,主要水源来自于某黄河水库,水质一直表现为低浊特性。随着黄河水污染日益加剧,到了春夏高藻期,水源水的各项指标尤其是藻类总数、叶绿素A等会猛增,藻类总数会由原来的几十个每升达到百万个每升。随着《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)颁布实施,水厂传统的混凝-沉淀-过滤工艺已难以满足新标准的要求。
2010年开始对工艺流程进行改造升级,改造规模为20万m3/d,将2座10万m3/d平流沉淀池改造为沉淀气浮池,相应增建气浮配套设施溶气罐、回流泵房等,同时增加高锰酸钾预氧化、机械混合、紫外线消毒等设施。改造后工艺流程如图1所示。本文对沉淀气浮池运行效果进行评估,同时运用计算流体力学方法(Computational fluid dynamics,CFD)对沉淀气浮池进行流场特性数值模拟,考察池体结构及流场特征,进一步优化运行参数。
1沉淀气浮池气浮区运行效果评估
为研究沉淀气浮工艺的净水效果,在春夏高藻期采用中试研究了改造后沉淀气浮池对浊度、藻类、氨氮等的去除效果,并对比了改造前后的处理效果。
改造后的沉淀气浮工艺,设置各项运行参数如下:在预处理阶段,投加粉末活性炭(PAC)5.0mg/L作为助凝剂、投加高锰酸钾5.0mg/L进行预氧化,同时投加6.0mg/L二氧化氯,强化高藻期除藻效果;沉淀气浮总水力停留时间(HRT)为1.6h,混凝剂采用聚氯化铝铁-聚二甲基二烯丙基氯化铵复合药剂(PAFC-PDMDAAC),混合时间33s,搅拌功率7.5kW;分离室分离速度采用2.0mm/s,接触室上升流速采用15.0mm/s,溶气压力设置为0.4MPa,溶气水回流比R为10%。
在春夏两季藻类爆发期,打开溶气回流系统,使改造后的沉淀气浮池与改造前的工艺同步、正常运行。根据中试要求选取4个取样点,即从改造前沉淀池出水、沉淀气浮池进水、沉淀区出水侧、气浮区出水口4个位置取样,每个取样点均选取5个样品,分别检测各取样点每种样品的各项参数,即浊度、CODMn、氨氮、藻类总数及叶绿素A,对春夏两季各取样点参数取平均后列于表1和表2中,改造前后各项检测指标参数的去除率如图2和图3所示。

图2 春季沉淀气浮池和未改造沉淀池去除率对比
Fig.2 Removal rate contrast of the sedimentary gas floatation pond and untransformed sedimentation tank in spring
通过分析可知,在春夏两季,对浊度的去除效果来说,沉淀气浮池更具有优势,这是因为原水颗粒物浓度较低、颗粒Zeta电位较高,所以混凝过程中形成的絮体细、少、轻,难于沉淀

图3 夏季沉淀气浮池和未改造沉淀池去除率对比
Fig.3 Removal rate contrast of the sedimentary gas floatation pond and untransformed sedimentation tank in summer
针对氨氮的去除率来说改造后的沉淀气浮池有了显著提高。就化学耗氧量CODMn的去除效果来说,改造后气浮工艺却没有表现出明显优势,如果想提高此项去除率,还要考虑增加投药量或者联合其他工艺技术。
对藻类的去除效果来说,沉淀气浮池也更有优势。传统的混凝/沉淀工艺去除藻类的效果非常有限,单纯增大混凝剂的投加量会造成成本增加和释放藻毒素的危险,有些藻类还会分泌黏液造成配水管网中出现后絮凝现象
2沉淀气浮池气浮区CFD数值模拟
本试验仅对气浮区利用Fluent软件进行模拟试验。将水厂沉淀气浮池气浮区分为3个区,即2个接触区和1个分离区。
气浮区总长度设为20.45m,深度为3.5m,沿宽度方向均分成4格,单格宽度设为5.9m,每格处理量设为2.5万m3/d。沉淀区出水经导流区进入气浮接触室,总气水接触时间为400s,控制水流进入速度0.1m/s,接触室上升流速为15mm/s,分离室净长度16m,表面负荷为3.54mm/s。
把8个型号为TC-15的溶气释放器放置在气浮区的接触室,溶气压力为0.40 MPa,溶气回流比R为10%。采用中试模型进行试验,流量设为5m3/d,接触室平面面积为0.10m2,长度(即气浮池宽度)为0.68 m,宽度为0.15 m,上升流速为15mm/s;分离室分离速度为2.0mm/s,其平面面积为0.76m2,水深1.80m,长度为1.13m。
通过中试模型建立四边形网格,采用ICEM网格检测方法进行质量检测,结果表明,Angle准则检测值85.5~90占比100%,Determinant 2×2×2准则检测值0.95~1占比100%,这样的结果表明网格质量较好。把四边形网格输入Fluent软件,然后利用Fluent软件进行检测。结果如下:
(1)x坐标:最小为0,最大为1.425e+00m;y坐标:最小为0,最大为1.800e+00m。
(2)容量统计:最小体积:2.461e-05m3;最大体积:2.667e-05m3;总体积:2.536e+00m3。
(3)表面积统计:最小表面积:4.923e-03m2;最大表面积:5.333e-03m2。
(4)网格质量:最小正交质量1.000e+00;最大宽高比1.461e+00。
分析以上检测结果发现,网格最大体积为26.67mm2,最小体积为24.61mm2,计算区域面积为2.54m2,最大宽高比为1.46。根据ICEM网格检测方法,正交质量对应数值是从0到1,数值越接近于1说明网格质量越高,数值越接近于0说明网格质量越低。从检测结果来看最小正交质量为1,表明网格质量很高。然后再采用Fluent求解器进行迭代计算,并进行后处理。
分析图4a气相流迹可以看出,气相流迹线条光滑,未有明显的涡流扰动现象,这说明池型设计较为合理。通过图4b气相体积分布云图可以发现,分离区中间部分有明显的死气区出现,上部有明显的涡流死水区出现,这表明流态不是很好。但是如果分析整体,深度越大气体体积则越小,这就说明分布较为合理。分析图4c可以看出,曲线比较光滑,并呈现缓慢上升趋势,而且没有明显的弯折现象。综上来看,水厂工艺改造后的沉淀气浮池气浮区设计存在不合理之处,但从整体来看效果良好。

图4 沉淀气浮池气浮区模型计算流体力学(CFD)模拟后处理结果
Fig.4 Processing Result Diagram of the air floatation area of the sedimentary gas floatation tank after CFD simulation
针对溶气压力对气浮区进行优化,在0.30~0.50MPa下计算模拟气浮区气相分布云图如图5所示。
从图5分析可以发现,即使改变溶气压力也不能控制好接触室2中的水流扰动。当溶气压力为0.30MPa时,接触室2内气体含量较小,有一部分死区没有气体进入;分离室充满气体,但含量较小,在进水端气体体积明显高于其他部位。当溶气压力为0.35MPa时,接触室2内气体含量变大,但是有死水区的趋势出现;在分离室内气相均匀分布,在进水端有轻微扰动回流现象出现。当溶气压力为0.40MPa及以上时,压力越大气含率也越大,气体先充满接触室2,然后溢出到接触室1。
通过以上分析,调整溶气压力为0.40 MPa及以上时,在分离室进水端都会有明显死水区出现。总体来说,当运行改造后的沉淀气浮池工艺时,建议调整溶气压力为0.40MPa。如果水厂条件允许,可以将溶气压力调整为0.45MPa。
3结论与建议
(1)水厂升级改造规模20万m3/d,将原有4座平流式沉淀池中的2座升级改造为沉淀气浮池。平流式沉淀池在水质较好时运行,改造后的沉淀气浮池则在春夏高藻期运行。
(2)在春夏高藻期,改造后的沉淀气浮池与改造前的工艺同步、正常运行,改造后的沉淀气浮池对化学耗氧量CODMn的去除没有明显优势,但是对浊度、氨氮和藻类的去除都表现出显著优势。
(3)对水厂改造后沉淀气浮池气浮区进行模拟,发现池体结构合理,流场特征良好,建议把溶气压力调整为0.40MPa。如果条件允许,可提高溶气压力到0.45MPa。