无锡梅村污水处理厂BNR-MBR工艺选择及运行分析

作者:滕珍 葛鸣 周超
单位:无锡市排水管理处 无锡排水公司 梅村污水处理厂
摘要:无锡梅村污水处理厂远期处理规模16万m3/d。一期工程采用A2/O-SBR+滤布滤池工艺流程,处理规模3万m3/d于2008年正式运行。二期工程采用MBR工艺技术,处理规模3万m3/d,2009年投产运行。三期工程采用BNR-MBR工艺,处理规模5万m3/d,于2013年投入运行。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。主要对三期工程的工艺流程、主要构筑物、设计参数及工艺运行情况进行总结。
关键词:BNR-MBR工艺 除磷脱氮 碳源 中空纤维膜

 

1 工程概况

   无锡市梅村污水处理厂总服务面积76.6km2,远期处理规模16万m3/d。一期工程采用CAST工艺,3万m3/d,设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。2007年5月底,无锡太湖水源地蓝藻暴发,无锡市政府决定全面提高太湖流域污水处理厂出水指标,从原来的一级B标准提高到一级A标准,一期工程于2007年底升级改造,工艺流程为:A2/O—SBR+滤布滤池,2008年运行。二期工程采用MBR工艺,规程3万m3/d,2009年投产。考虑污水管网的进一步敷设、控源截污及雨污分流工程的实施,以及工业园区的逐步形成,三期工程采用BNR—MBR工艺,5 万m3/d,一阶段3 万m3/d,2012年投入运行;二阶段2万m3/d,2013年投入运行。尾水作为景观环境用水及河道补给水,排入梅花港(佳美浜)、梅荆浜,最终进入江南运河。

2 工艺设计方案

2.1 设计水质

   扩建项目的设计进水水质以厂区现状实测水质为基础,结合新接纳污水的水质特点合理确定。采集设计前一年时间内的实测进水水质进行统计分析,将90%涵盖率对应的水质作为基础水质,结合一期、二期工程的设计水质和其他相关因素确定设计进水水质。

   三期工程的收水系统与一期、二期工程污水管网是各自独立系统,在进水总管处有管网连通,用于特殊情况下的水量调度。设计进出水水质见表1。

   表1 三期工程进出水水质   

表1 三期工程进出水水质

   注:括号外数值为水温>12 ℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12 ℃时的控制指标,出水pH 6~9。

2.2 污水处理工艺

   充分考虑无锡市梅村水处理厂建设的实际情况以及现场用地、占地的情况,结合环境影响评价。因服务范围工业园区的特点,进水COD浓度较低、除磷脱氮要求较高,决定采用如图1 所示的BNR-MBR工艺流程。

图1 三期工程工艺流程

   图1 三期工程工艺流程

    

2.2.1 膜格栅

   来水经膜格栅滤除1mm以上的颗粒,以保护超滤膜,减少反洗次数延长其使用周期和使用寿命。经过膜格栅,污水中还存有绝大部分的细菌、病毒、藻类、胶体物质、有机物及微小的颗粒物质等有害物质。

2.2.2 脱氮/缺氧反应池

   利用污水/活性污泥中的溶解氧(DO)来强化微生物作用,将污水中的各种复杂有机物分解。其处理过程是一个复杂的酶生物化学过程,有机物在厌氧菌的作用下逐步分解为有效的脱氮除磷的物质(VFA)。 在分解过程中,含氮有机物分解产生NH4+,同时又有效地去除剩余DO,从而又保护了后续的生物除磷工艺。

   潜水搅拌器的作用是提高缺氧反应池的效率。没有搅拌的缺氧池池内料液经常有分层现象。通过搅拌可消除池内梯度,增加食料与微生物之间的接触,避免分层,促进溶气分离;同时还使进料迅速与池中原有料液相混匀。

2.2.3 厌氧反应池

   生物除磷是利用污水中的聚磷菌在厌氧条件下,受到压抑而释放出体内的磷酸盐,提高活性、产生能量用以吸收快速降解有机物,并转化为PHB(聚B羟丁酸)储存起来。当这些聚磷菌进入好氧条件时就降解体内储存的PHB产生能量,用于细胞的合成和过量吸收污水中溶解的磷,形成含磷量高的污泥,随剩余污泥一起排出系统,从而达到除磷的目的。

2.2.4 兼氧/SWING反应池

   兼氧/SWING反应池的作用是强化硝化/反硝化和系统运行多功能调节。将污水中的各种复杂有机物及含氮物质分解并转化为N2和CO2,并实现整体处理过程的节能。其处理过程是一个复杂的酶生物化学过程。

   潜水搅拌器的作用是提高兼氧/SWING反应池的效率。没有搅拌的兼氧池池内料液经常有分层现象。通过搅拌可消除池内梯度,加强传质效果,避免分层,促进溶气分离;同时还使进料迅速与池中原有料液相混匀。

2.2.5 好氧反应池

   每座好氧反应池可分为好氧曝气区和膜分离区。每座好氧反应池配备一套曝气系统及MBR膜组件。MBR膜片采用的聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维膜。膜组件有以下特点:膜材质为聚偏氟乙烯,抗污染性强,易清洗,适于污水处理;化学性能稳定,抗氧化性强,可采用常用氧化性药剂清洗;膜的透水量远高于其他材质(比如PP或PE)的同类产品。

   膜区布置超滤膜系统,膜区内的曝气装置完成两种功能,既进行膜的气水振荡清洗,保持膜表面清洁,又继续在该段进行生物降解,生物降解后的水在虹吸和滤液自吸泵的抽提作用下通过超滤膜,透过液经由MBR透过液集水管汇集到清水池/反洗水池排出。通过膜的高效截留作用,全部污泥及悬浮物均被截留在曝气池中,有利于增殖缓慢的硝化细菌及其他细菌的截留、生长和繁殖,系统硝化效率、COD去除率等各项指标得以提高,反应时间也大大缩短。

2.2.6 透过液抽吸水泵及真空系统

   真空系统的作用是制造虹吸为透过液抽吸水泵(清吸水泵)的有效工作创造条件;清水泵的作用是将经生物处理后的水在抽提作用下通过超滤膜,滤过液经由MBR集水管汇集到清水池/反洗水池排出。

2.2.7 膜擦洗及化学清洗系统

   MBR系统设置一套擦洗及化学清洗系统,此系统是由擦洗空气、反洗水泵、次氯酸钠及柠檬酸加药装置构成。

3 工程设计及参数选择

   本工程设计包括进水泵房、曝气沉砂池、膜格栅池、BNR-MBR生物池、膜池及设备间、鼓风机房,具体尺寸及主要设备见表2和表3。

   表2 三期工程主要内容   

表2 三期工程主要内容

   BNR-MBR工艺将传统A2/O法的厌氧池和缺氧池倒置,采用多点进水的方式,通过这个方式,可以根据需要,对厌氧池和缺氧池的进水碳源分配进行优化调整,优化脱氮除磷效果。混合液采用双回方式流,该工艺自身变化调整的余地大,可以根据进出水水质优化运行方式。

   主要设计参数如下:

   (1)BOD5污泥负荷0.11kgBOD5/(kgMLSS·d);水力停留时间,缺氧4h、厌氧2.1h、兼氧池2.52h、好氧4.54h;混合液污泥浓度7.2g/L。

   (2)综合产泥率0.6kgSS/kgBOD5

   (3)曝气方式:鼓风微孔曝气,曝气器1 970m,设计参数:通气量6~9 m3/h,清水氧转移率≥35%,阻损≤300mm。

   膜池污泥回流比R=500%;好氧区至缺氧区混合液回流比>250%,好氧区至兼氧区<150%。

   表3 三期工程主要工艺设备选型   

表3 三期工程主要工艺设备选型

   注:膜设备间中还设有除磷加药、NaClO加药、柠檬酸加药系统各1套,压缩空气系统1套。

4 运行总结

   2012 年开始运行,实际进水COD、BOD5均低于设计值(见表4),兼氧池没有曝气充氧,出水基本达到设计出水水质(COD绝大多数低于30mg/L),极少时间投加碳源(冰乙酸,冬季),除磷效果很好。

   2014年一年中排水管理处、环保局每月检测数据(年平均COD 24.8 mg/L、NH3-N 0.6 mg/L、TP 0.20mg/L),表明BNR-MBR工艺处理低浓度污水效果良好。

   表4 2014年部分进水水质平均值   

表4 2014年部分进水水质平均值

   各膜池产水设定值100~240 m3/h;产水负压(TMP)限制-35kPa;出水浊度<0.5NTU;各廊道产水/停歇时间7min/1min;在线清洗流量(CIP)/压力30m3/h/<50kPa;膜清洗系统运行:1周1次小洗,3 000mg/L(有效氯浓度)次氯酸钠,1年2次大洗,人工冲洗后用2%的柠檬酸(用草酸将pH调至2)浸泡,再用3 000mg/L(有效氯浓度)次氯酸钠浸泡。

   膜组件的中空纤维膜0.1~0.4μm孔径,一阶段运行发现大肠杆菌超标,增加消毒设施。为了延长膜组件寿命,膜池污泥浓度控制,夏季约6 000mg/L,冬季约8 000 mg/L。夏季缺氧池、厌氧池、兼氧池、好氧池混合液浓度分别5 400mg/L、5 000mg/L、5 000mg/L、5 400mg/L左右。

   温度降低时,污泥的粘度会有所提高,从而造成膜过滤压差的上升速率加快,膜污染加剧,低温季节,严密监测污泥混合液变化和出水水质变化,及时调整,防止膜组器发生不可逆污染。

   好氧区、膜区的曝气量要均匀,是控制曝气的首要原则;其次是保证各区混合液良好的混合与DO浓度。好氧区DO无需过高,保证2mg/L即可,过高会造成缺氧区内回流污泥对反消化的干扰,膜区需要有足够的风量,否则容易造成膜丝表面积泥,影响水量。

   回流污泥量的控制,采用回流率恒定,当入流污水量变化时,回流污泥相应做调整。当剩余污泥排放量基本不变时,可保持MLSS、F/M以及曝气池内污泥基本恒定。通过调整各回流量和剩余污泥量,可控制区内污泥浓度比例,从而在进水条件和环境条件发生变化时,灵活调整活性污泥内微生物的群落结构,控制有机物、氮、磷等各污染物指标的有效去除。

  

参考文献

   [1] 陈浩,崔康平,许为义,等.污水厂尾水的人工湿地处理工艺及植物筛选.净水技术,2014,33(1):50~53

   [2] 葛俊,黄天寅,胡小贞,等.砾间接触氧化技术在入湖河流治理中的应用现状.安徽农业科学,2014,42(34):12225~12228

   [3] 高婷.砾间接触氧化在河川水质净化中的应用.科学咨询(科技·管理),2008,(11):54

   [4] 陈建宏.砾间接触氧化对水中氨氮去除成效之评估.[学位论文]:明志科技大学,20112.2.4兼氧/SWING反应池兼氧/SWING反应池的作用是强化硝化/反硝化和系统运行多功能调节。将污水中的各种复杂有机物及含氮物质分解并转化为N2和CO2,并实现整体处理过程的节能。其处理过程是一个复杂的酶生物化学过程。潜水搅拌器的作用是提高兼氧/SWING反应池的效率。没有搅拌的兼氧池池内料液经常有分层现象。通过搅拌可消除池内梯度,加强传质效果,避免分层,促进溶气分离;同时还使进料迅速与池中原有料液相混匀。2.2.5好氧反应池每座好氧反应池可分为好氧曝气区和膜分离区。每座好氧反应池配备一套曝气系统及MBR膜组件。MBR膜片采用的聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维膜。膜组件有以下特点:膜材质为聚偏氟乙烯,抗污染性强,易清洗,适于污水处理;化学性能稳定,抗氧化性强,可采用常用氧化性药剂清洗;膜的透水量远高于其他材质(比如PP或PE)的同类产品。膜区布置超滤膜系统,膜区内的曝气装置完成两种功能,既进行膜的气水振荡清洗,保持膜表面清洁,又继续在该段进行生物降解,生物降解后的水在虹吸和滤液自吸泵的抽提作用下通过超滤膜,透过液经由MBR透过液集水管汇集到清水池/反洗水池排出。通过膜的高效截留作用,全部污泥及悬浮物均被截留在曝气池中,有利于增殖缓慢的硝化细菌及其他细菌的截留、生长和繁殖,系统硝化效率、COD去除率等各项指标得以提高,反应时间也大大缩短。2.2.6透过液抽吸水泵及真空系统真空系统的作用是制造虹吸为透过液抽吸水泵(清吸水泵)的有效工作创造条件;清水泵的作用是将经生物处理后的水在抽提作用下通过超滤膜,滤过液经由MBR集水管汇集到清水池/反洗水池排出。2.2.7膜擦洗及化学清洗系统MBR系统设置一套擦洗及化学清洗系统,此系统是由擦洗空气、反洗水泵、次氯酸钠及柠檬酸加药装置构成。

   [3] 工程设计及参数选择本工程设计包括进水泵房、曝气沉砂池、膜格栅池、BNR-MBR生物池、膜池及设备间、鼓风机房,表2三期工程主要内容项目数量/座规模规格或平面尺寸进水泵房1土建按10万m3/d一次建成,设备按5万m3/d配置地下R21 m×H10.6 m、地上21.9m×19.3m曝气沉砂池1近期建5万m3/d规模1座,远期再增加1座38.5m×9m×2.4m膜格栅间1土建5万m3/d 16m×10.6m一体化MBR池(缺氧池、厌氧池、兼氧池、好氧池)4土建5万m3/d 72.5m×108.2m×6m膜设备间1土建建5万m3/d 71.9 m×32.1 m×14.5m出水池1土建按10万m3/d,设备按5万m3/d配置18.7 m×10.8 m×5.5m 

    

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