工业园区废水处理中百乐克工艺污泥强化增殖对策探讨

作者:赵一宁 李鑫 郝同 吴江渤 陈凤桥 王伟燕
单位:嘉诚环保工程有限公司
摘要:以某工业园区(玻璃深加工废水为主)废水处理厂为例,选取该厂2014年5~12月的进出水水质水量及曝气池污泥性状进行说明和分析,通过对各工艺段的参数进行校核,提出对原处理工艺改善以及在调试过程中强化微生物增殖的对策。在调试过程中严格控制污泥回流量、曝气量、有机负荷,有利于缩短整个调试周期,出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准。
关键词:玻璃深加工废水 百乐克 工艺改善 污泥增殖 有机负荷 曝气量 工业园区
作者简介:赵一宁 通讯处:050000河北石家庄市槐安东路162号泰宏大厦4楼电话:13833166527E-mail:zhaoyining0115@163.com;

 

0 前言

   某市工业园区是以玻璃建材产业为主导,集食品加工、饲料生产、化工等于一体的现代化综合性新型经济技术开发区。为使已建成的工业园区废水处理厂出水稳定达标排放,必须强化生化系统中的污泥,提高系统的抗冲击负荷能力[1]。选取该厂2014年5~12月的进出水水质水量及曝气池污泥性状进行说明和分析,通过对各工艺段的参数进行校核,提出对原处理工艺改善以及在调试过程中强化微生物增殖的对策。

1 废水处理厂概况

1.1 项目概况

   某园区废水处理厂设计水量50 000m3/d,并列两组系统,实际水量为34 000m3/d左右,以格栅+缺氧+百乐克+沉淀池+稳定池+D型滤池+消毒为主要工艺,厂区占地面积为71 333.3m2,主要收集园区范围内工业废水和生活污水,其中90%为工业废水,进水水质波动大,无机物含量大。现执行排放标准为 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。就目前运行情况来看,由于实际进水水质水量和设计相差较大,各项指标均未达到设计值要求,与预想相差较大。

   工艺流程如图1所示。

图1 工艺流程

   图1 工艺流程

    

1.2 进出水指标

   对工业园区废水处理厂进水水质进行大量的调查研究,并对实际经缺氧池调节后进水水质和设计值进行对比,水质参数见表1。

   表1 实际经过缺氧池调节后进出水水质与设计值对比   

表1 实际经过缺氧池调节后进出水水质与设计值对比

   注:括号内为水温低于12 ℃时控制指标。

   进水水质受工业园区企业排水周期影响,水质成分也发生变化,COD波动较大,一般在80~450mg/L,但经过缺氧池调节后[2],实际进水情况如表1所示。同时从表1中可以看出,各项指标实际进水值都低于设计值(如:实际水量为设计值的0.68倍),特别是COD、BOD5远低于设计值,且BOD5/COD仅为0.3左右,而废水中无机物较多(玻璃粉末),大大增加了污泥沉降速度,对废水处理厂的污泥培养驯化产生一定的影响[3]

2 废水处理工艺的改善对策

   通过对5~10月进出水水质参数和曝气池污泥现状进行分析,对现有工艺进行改善研究。

2.1 缺氧池

   该废水处理厂厌氧(酸化)池单组总有效容积(共两组):S=66m×31m×5m=10 230(m3),设计规范规定宜采用2~8 W/m3。原设计选取2.73W/m3,总安装功率28.0kW。由于水中含有大量的无机物(玻璃粉),从而加速了污泥的沉降,对于现有3台潜水式推流搅拌器,根据运行情况明显存在搅拌功率不足,布局不合理的问题,使得池内约1/2的容积基本搅拌不到,出现活性污泥沉降现象,严重影响生化效果。如图2所示,1~3区域为搅拌混合不充分区。

图2 改造前厌氧(酸化)池推流器分布示意

   图2 改造前厌氧(酸化)池推流器分布示意

    

   根据相关设计规范并通过对现场考察研究,对厌氧(酸化)池进行改造,新增3台悬挂式水下推流器(可在不放水条件下安装),分别为1 台7.5kW推流搅拌器,2台4.0kW推流搅拌器,总功率达到43.5kW,混合功率为4.25 W/m3。改造后推流器布局如图3所示。

图3 改造后厌氧(酸化)池推流器分布示意

   图3 改造后厌氧(酸化)池推流器分布示意

    

2.2 悬挂链曝气区

   该废水处理厂好氧池采用悬挂链曝气(百乐克工艺),单组有效池容S=66 m×73 m×5 m=24 050(m3)(共2 组),原设计5 台风机(功率:110kW,风量:68.8m3/min,3用2备)。由于实际进水水质水量未达到设计值(见表1),现开启2 台风机。通过5~10月运行,该厂悬挂链曝气系统存在两个问题:(1)开启2台风机风量太大,而1台风机不能使悬挂链曝气池中污泥处于悬浮态,污泥在池体底部堆积;(2)由于曝气池中水体表面漂浮曝气主管太长(约60m),在调试期间控制风量,使得整个池体曝气不均匀,气量小的地方容易堆积污泥,因此导致悬挂曝气链无法摆动。

   针对以上不足,对悬挂链曝气系统采取措施:(1)在曝气主管末端安装放空阀门,阀门采用截止阀,通过控制放空阀门及每根漂浮曝气主管阀门开启度(现场曝气管路见图4),达到对曝气池体中DO精确控制;(2)通过定期调大漂浮曝气主管阀门开启度,必要时需要人工在漂浮曝气主管两段进行拉链,最终使得悬浮链能够摆动起来。

图4 悬浮链曝气管路

   图4 悬浮链曝气管路

    

2.3 深度处理单元

   深度处理单元为D型滤池+ 二氧化氯消毒。由于在气温相对高时,滤池上层PE拦截板大量生长绿藻,大大增加反冲洗频次,同时原设计的二氧化氯投加位置设置在D型滤池出水口处,将大大减少废水和二氧化氯的接触时间,降低废水杀菌效果。

   针对以上不足,对二氧化氯投加位置进行改造,把投加位置移到D型滤池前段,保证废水和二氧化氯的接触时间,可以有效防止PE拦截板上大量生长绿藻。

3 生化处理单元强化污泥增殖对策

   生物工艺调试是废水处理厂工艺调试的核心,该厂及时对原有工艺系统进行改进,同时生化系统留存原有污泥(SV30=1%~2%),在具备这两个条件后,对生化处理单元进行再次启动。

   因工业园区废水处理厂进水水质的特性,污泥的培养、驯化增殖周期长且成功难度大,为在有效的时间内成功地完成工艺调试,相关主要指标必须根据工艺运行实际情况进行及时调控。

3.1 曝气量对污泥增殖影响

   (1)培养初期DO和SV30关系如图5~图7所示。本次对一组悬挂链曝气池工艺段进行调试,池体有效容积为24 050m3,调试初期投加污泥(含水率为80%)900m3,约占总容积的3.74%。污泥投加后进行闷曝,主要目的是刺激污泥活性。当池体中污泥SV30达到5%左右时,调节悬挂链曝气池中曝气量,并在池体表面液位1.5m处取水样进行检测分析,观察DO和SV30的关系。

图5 降低曝气量后DO与SV30的关系

   图5 降低曝气量后DO与SV30的关系

    

图6 提高曝气量后DO与SV30的关系

   图6 提高曝气量后DO与SV30的关系

    

图7 原曝气量DO与SV30的关系

   图7 原曝气量DO与SV30的关系

    

   从图5可知,当降低曝气量时,前2h内,池体中DO从3.1 mg/L逐渐降低至2.4 mg/L,随后DO逐渐上升,在6h时DO达到6mg/L,后期DO稳定在6mg/L左右。在降低池体曝气量期间,池体中SV30初期为5%,一直降低到2% 左右,在第4h时候达到最低点为1%~2%。

   从图6可知,当提高曝气量时,前8h,池体中DO从3.2 mg/L逐渐升高至6 mg/L左右,后期DO稳定在6mg/L左右。在提高池体曝气量期间,池体中SV30初期为5%,2h后升高到6%,后期一直维持在5%~6%。

   从图7可知,当维持原来曝气量,池体中DO为3.2mg/L左右,SV30为5%左右,短期内DO和SV30能够维持平衡态。

   由此可知,在悬挂链曝气系统中,当在表1进水水质条件下,且控制较低或较高的曝气量时,池体中都无法达到合理DO,分析其原因为:(1)由于水中大量的无机物(玻璃粉末)增加了污泥沉降速度,当降低曝气量时,污泥下沉且泥水混合效果差,池体中大多数细菌不能充分吸附降解废水中的有机物,导致整个曝气系统中DO不断上升,最终影响出水水质;(2)提高曝气量,污泥浓度虽然略有上升,但由于曝气量太大,对池体污泥系统中菌胶团冲击大易解体,导致出水效果逐渐变差。因此系统应控制DO为3.2mg/L左右。

   (2)培养后期DO和COD、NH3-N、SS关系见图8~图10。

图8 不同曝气量条件下DO与出水COD的关系

   图8 不同曝气量条件下DO与出水COD的关系

    

图9 不同曝气量条件下DO与出水NH3-N的关系

   图9 不同曝气量条件下DO与出水NH3-N的关系

    

图10 不同曝气量条件下DO与出水SS的关系

   图10 不同曝气量条件下DO与出水SS的关系

    

   在污泥培养驯化中后期,虽然进水COD波动特别大(一般在80~450 mg/L),但通过缺氧池调节后,进水COD、氨氮一天均值见表1。通过调整曝气量,考察DO对出水COD、NH3-N、SS影响。

   从图8~ 图10 中可以看出,DO分别为1.5mg/L、2.5 mg/L、3.5 mg/L时,对出水COD影响不大。在DO分别为2.5mg/L、3.5 mg/L时出水NH3-N为2~4mg/L优于DO为1.5mg/L时的NH3-N为4~6mg/L。在DO为2.5mg/L时,出水SS较低。

3.2 有机负荷对污泥增殖影响

   由于进水水量偏低且水质偏差,为了缩短前期系统污泥培养驯化周期,并对系统有机负荷进行调整。该工业园区废水处理厂先对一组悬挂链曝气池进行调试,调试期间运行参数见表2。

   表2 调试期间运行参数   

表2 调试期间运行参数

   从表2可以看出,10月11日~11月2日,有机负荷约为0.04kgCOD/(kgMLSS·d),SV30基本维持在2%~3%,平均MLSS为750mg/L左右。随着有机负荷的不断提高,当有机负荷提高到Ns=0.1kgCOD/(kgMLSS·d)时,随着水量提高,污泥浓度不断提高至2 600mg/L左右,系统运行达到稳定状态,出水COD基本稳定在30~40mg/L。

3.3 污泥回流量对污泥增殖影响

   在运行初期要严格控制污泥回流量。当污泥回流量大时,缩短污泥混合液在沉淀池中水力停留时间,容易造成污泥流失,从而降低污泥系统中污泥量(MLSS)。调试期间污泥回流量控制见表3。

   表3 调试期间污泥回流量控制   

表3 调试期间污泥回流量控制

4 结论与建议

   (1)根据5~10月运行情况,对原有的百乐克工艺中厌氧/缺氧区、曝气区进行改造,由于水中大量的无机物(玻璃粉末)增加污泥沉降速度,当厌氧/缺氧区混合搅拌功率达到4.25 W/m3(规范建议值为2~8 W/m3)以上时,且合理布置,系统泥水混合均匀。在调试后期(冬季调试),当控制DO为2.5mg/L时,曝气池中泥水混合均匀,污泥没有下沉现象,出水水质达到最佳。

   (2)在调试初期(冬季调试),合理控制DO和污泥(SV30)关系,当控制最佳DO为3.2mg/L左右时,百乐克系统中污泥性状较好,出水水质较快好转。

   (3)本次调试过程中分3个阶段提高有机负荷,分别为0.04 kgCOD/(kgMLSS · d)、0.06kgCOD/(kgMLSS·d)、0.1kgCOD/(kgMLSS·d)。经过50d调试,系统运行达到稳定状态。

   (4)在整个调试期间,污泥回流量和有机负荷提升阶段匹配,污泥回流分别达到100%、85%、65%、50%。

  

参考文献

    

    

参考文献[1]黄天寅,刘寒寒,吴玮,等.城镇化背景下工业园区水污染控制研究.中国给水排水,2013,29(22):14~21

[2] 张春燕.工业园区污水处理厂工艺调试注意事项.广东化工,2014,15(41):183~184

[3] 朱雁伯,陈德强,李超,等.工业园区污水水质对污水厂运行的影响及评价.中国给水排水,2012,28(3):90~93

Measures for the sludge increment in the commissioning of BIOLAK process to treat industrial wastewater
Zhao Yining Li Xin Hao Tong Wu Jiangbo Chen Fengqiao Wang Weiyan
(Jiacheng Environmental Protection Co.,Ltd.)
Abstract: Taking a wastewater treatment plant in an industrial park(glass deep processing wastewater)as example,the parameters of BIOLAK process were studied through the analysis and summary of the water quality and quantity of its influent and effluent as well as the aeration tank sludge characteristics.It was proposed to improve the original treatment process and enhance the microorganism treatment during commissioning phase.During commissioning phase,the back-flow sludge quantity,aeration quantity and organic load should be controlled strictly so as to shorten the commissioning cycle and meet the requirements of first grade A standards of discharge standard of pollutants for municipal wastewater treatment plant(GB 18918-2002).
Keywords: Glass deep processing wastewater; BIOLAK; Process improvement; Sludge incre ment; Organic load; Aeration quantity; Industrial park;
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