日化产品生产废水处理回用工程实例

作者:戚广贤 陈顺权 何国梁 李子健 肖洒
单位:广州中国科学院先进技术研究所广东省膜材料与膜分离重点实验室 广州市浪奇实业股份有限公司 广州浪奇日用品有限公司 湖南大学环境科学与工程学院
摘要:针对日化产品生产废水COD高、毒性大、可生化性差等特点, 通过对废水分质分流预处理, 开发高效预处理技术, 并强化生化处理, 驯化出高适应性菌种, 同时满足企业回用要求, 采用MBR技术进行深度处理, 使处理后的废水满足回用标准, 减少废水外排总量, 节约水资源。运行结果表明本改造方案对日化行业生产废水处理效果良好。
关键词:日化产品废水 MBR 工程改造 回用

日化产品生产废水处理回用工程实例

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戚广贤 陈顺权 何国梁 李子健 肖洒

广州中国科学院先进技术研究所/广东省膜材料与膜分离重点实验室 广州市浪奇实业股份有限公司 广州浪奇日用品有限公司 湖南大学环境科学与工程学院

    要:

   针对日化产品生产废水COD高、毒性大、可生化性差等特点, 通过对废水分质分流预处理, 开发高效预处理技术, 并强化生化处理, 驯化出高适应性菌种, 同时满足企业回用要求, 采用MBR技术进行深度处理, 使处理后的废水满足回用标准, 减少废水外排总量, 节约水资源。运行结果表明本改造方案对日化行业生产废水处理效果良好。

   作者简介: *陈顺权, E-mail:sq.chen@giat.ac.cn;

   收稿日期:2018-03-22

   基金: 广州市南沙区科技计划 (2017CX012);

Example of treatment and reuse of wastewater from dailychemical products production

Qi Guangxian Chen Shunquan He Guoliang Li Zijian Xiao Sa

Guangdong Key Laboratory of Membrane Materials and Membrane Separation, Guangzhou Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences Guangzhou Langqi Industry Co.Ltd. Guangzhou Langqi Daily Chemicals Co., Ltd. College of Environmental Science and Technology, Hunan University

Abstract:

   Wastewaters from daily chemical products production are characterised as high COD, high toxicity and poor biodegradability. To meet the advanced treatment and reuse requirements, the production wastewaters were firstly diverted according to their water quality. Separated wastewaters were then pre-treated by efficient pre-treatment methods, followed by enhanced biological treatment with domesticated highly-adapted strains. The MBR technology was used for advanced treatment, so that the treated wastewater met the reuse standard, which reduced the total amount of wastewater discharge, and saved water resources. The operation results show that the scheme has a treatment performance for daily chemical products production wastewater and can be used for reference by other daily chemical companies.

    

   Received: 2018-03-22

    

   广州浪奇为国内知名日化生产企业, 在南沙区投资建有低碳工业园, 主要生产固体、液体洗涤剂, 产生废水包括一般生产清洗废水、生活污水以及间歇性的高浓度废水。其中间歇性的高浓度废水含有大量的油脂及LAS等大分子有机物质, 此外还含有酸类、脂肪酸、硫酸盐等, 具有COD含量高、毒性大、起泡性强、可生化性较差等特点[1,2,3,4]。原废水经过企业自有废水处理站处理达到市政污水纳管标准后, 排放到小虎岛污水处理厂进行处理。但由于高浓度废水的排放特点, 对处理系统造成冲击。来水成分含有毒物质, 不时导致企业自有废水处理站生化系统崩溃。生化系统的崩溃导致处理效果有所波动, 存在超出小虎岛污水处理厂最高接收限的风险, 对达标处理安全排放造成隐患。随着环保要求的提高, 减少污染物的排放, 节约水资源, 成为企业的迫切需求。在充分了解业主的需求及实际情况后, 本着尽可能利用原有构筑物、减少投资的原则, 对企业原有废水处理站进行了改造, 运行结果表明该改造降低了单位产品水耗, 减少污染物外排量。

   表1设计废水水质和排放标准 导出到EXCEL

    

    

项目 pH SS
/mg/L
LAS
/mg/L
BOD5
/mg/L
COD
/mg/L
色度/倍 NH3-N
/mg/L
TP
/mg/L
石油类
/mg/L
进水 6~9 ≤150 ≤250 ≤800 ≤2 000 ≤400 ≤25 ≤20 ≤15
出水 6.5~7.5 ≤200 ≤20 ≤320 ≤320 ≤60 5 ≤40 ≤20

    

1 工程概况

1.1 工程背景

   广州浪奇南沙低碳工业园废水处理站建于2010年。废水处理站原设计处理规模为300 m3/d, 每天24 h运行, 原废水处理工艺如图1所示, 其废水水质和排放标准如表1所示。

图1 原废水处理工艺流程

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   由于废水处理站投用时间长, 在此过程中企业产品结构配方有所变化, 原有的废水处理工艺无法满足要求, 不定期出现废水COD超标问题。改造前, 一般废水产生量为80~250 m3/d, 高浓度废水产生量为40~50 m3/月。通过对前面生产工艺的了解及对现有废水处理工艺的分析, 确定主要原因为:①生产过程中产生磺化洗锅废水, 具有高COD、低pH、不定期排放的特点, 原采用塑料桶收集后再经人工投加至调节池, 但由于人工操作无法精准控制高浓度废水的投加时间、投加量, 导致调节池未能起到调节作用, 废水混合后絮凝沉淀效果不佳, 带入大量污泥, 对后续生化系统造成冲击, 使得废水COD超过小虎岛污水处理厂接收标准;②原废水处理采用水解酸化+接触氧化工艺, 出水经二沉池后排放至小虎岛污水处理厂, 每年排放水量接近环保部门核准排放水量, 存在废水排放压力, 同时造成水资源浪费。

1.2 试验部分

1.2.1 废水预处理研究

   为降低高浓度废水对生化系统的冲击, 结合前期工程经验, 需要研究不同预处理方式的处理效果, 强化废水预处理。该部分主要比较高浓度废水单独调节、絮凝沉淀与混合后絮凝沉淀效果差异。

   用质量比为30%NaOH溶液将高浓度废水pH调节至8, 加入混凝剂PAC溶液, PAC投加量5 000 mg/L, 然后与一般性生产废水混合 (体积比110) 按原工艺调节、加药絮凝, 同时取高浓度废水和一般废水按比例 (体积比110) 混合后进行絮凝沉淀, 取上清液测定COD。结果表明对高浓度磺化废水先进行pH调节后絮凝, 清液再与一般生产废水混合絮凝能提高原有工艺的物化处理效果, 结果见表2

   表2 不同预处理方式对COD的去除效果 导出到EXCEL

    

    

处理方式 处理前 先絮凝
再混合
先混合
再絮凝
高浓度废水 一般废水
COD/mg/L 17 165 1 967 1 445 1 732

    

1.2.2 废水深度处理研究

   本研究采用自主研发的高性能内衬增强PVDF膜制作的MBR中试设备进行现场试验。中试设备MBR池尺寸为40 cm×40 cm×100 cm, 有效体积为120 L, 按照停留时间1.5 h进行试验。MBR进水采用现场好氧池末端废水, 用蠕动泵抽送至MBR中试设备。设备采用连续性进水, 连续进行72 h。试验结果表明MBR可显著降低出水COD, 使处理后废水回用成为可能, 结果见表3

   表3 MBR深度处理效果 导出到EXCEL

    

    

检测污染物 混凝沉淀后 厌氧好氧处理后 MBR出水
COD/mg/L 1 423 ~1 680 189 ~232 51~63
LAS/mg/L 8.0 ~10.4 0.35 ~0.56 未检出

    

2 改造方案

   由试验确定本次主要改造为:①增加高浓度废水预处理系统;②将原来生化系统二沉池改为MBR池;③对原有生化系统进行修复完善, 增加絮凝沉淀池管道配水, 更换厌氧池及好氧池填料。改造后处理工艺流程如图2所示。

图2 改造后废水处理工艺流程

   图2 改造后废水处理工艺流程   下载原图

    

2.1 高浓度废水高效预处理系统

   高效预处理系统采用一体化设备, 配备pH在线监测仪及自动加药系统, 实现pH在线检测与自动混合碱投加系统联动, 达到了对废水pH较准确的控制, 同时生成大量硫酸钙沉淀物和氢氧化物沉淀, 利用沉淀物的物理化学吸附作用降低废水中的有机物、SS、LAS。同时使絮凝剂与废水充分混合, 形成密实的大颗粒絮体。主体罐体尺寸为1 200 mm×2 000 mm, 处理量为0.5 m3/h, HRT 2~3 h, 见图3、图4

图3 MBR中试设备

   图3 MBR中试设备   下载原图

    

图4 一体化预处理设备实物及剖面示意

   图4 一体化预处理设备实物及剖面示意   下载原图

    

2.2 二沉池改造为MBR系统

   膜生物反应器 (MBR) 将传统生物处理技术与膜组件进行有机结合, 通过底部曝气保持高浓度活性污泥, 利用膜组件代替二沉池分离出水, 从而实现泥水分离[5], 具有出水水质好且稳定, 占地面积小, 剩余排泥量少等优点。本次将原处理构筑物二沉池拆除底部斜管及填料, 更换为微孔曝气器, 加装MBR分离膜组件, 底部设泥水回流泵, 补充前段接触氧化池活性污泥数量。膜组件为帘式膜片, 采用广州中国科学院先进技术研究所自主研发中空纤维膜丝制作, 孔径200 nm, 膜材料经过亲水改性, 抗污染性及纯水通量大幅提高, 设计水通量15 L/ (m2·h) 。

2.3 原有物化及生化系统修复完善

2.3.1 絮凝系统

   原有混凝沉淀池中没有反应设备, 混凝剂直接投加至沉淀池前端配水区, 无法形成大而密实的絮体, 影响吸附沉淀效果。同时, 积泥严重, 减少了配水区和废水分离区高度。本次改造增加投药反应器, 为投加PAC和PAM创造合适反应条件, 产生适用于沉淀分离的理想絮体。同时对原沉淀池配水区进行整改, 由原来的单点配水, 改为沿池长均匀配水, 提高沉淀效率, 进入后续生化系统的悬浮物。同时, 将原来的人工排泥改为定时自动排泥, 降低工人劳动强度。增加设备包括2DN80管道混合器, 1套钢制配水槽0.250.33.5 m。

2.3.2 水解酸化池

   改造前, 由于前端混凝效果不佳, 导致出水中LAS、SS过高并进入水解酸化池, 导致水解酸化池内积累大量无机化学污泥, 且此部分化学污泥吸附大量难生物降解的有机物, 在水解酸化池内进行分解, 增加了系统处理负荷, 最终导致系统处理效率低、效果差。在改造过程中, 清理水解酸化的底部积泥, 拆除原有老化生物填料, 更换为组合填料。水解酸化池设计尺寸为1035.65 m, 共1座。

2.3.3 接触氧化池

   改造前池面泡沫外溢, 生物膜发黑发臭, 出水水质差。泡沫产生的原因可能是废水中LAS降解过低, 经曝气搅拌, 产生大量白色泡沫。现场为了降低泡沫外溢飞溅, 采取降低供氧和搅拌强度、密封加盖等措施控制废水起泡, 但这些措施导致生物膜池供氧不足, 系统产生缺氧或厌氧状态致使微生物种群发生变化, 同时由于水中有毒物质的毒害作用, 最终导致好氧生物处理效率和效果大大降低。改造后, 通过有效的高浓度废水前处理, 降低进入生化系统废水中的LAS含量。同时更换流化生物填料和曝气器, 出水端安装流化生物填料拦截装置, 提高供氧量, 从而整体提高生物接触氧化池降解有机物能力。接触氧化池设计尺寸为1045.65 m, 共1座。

3 工程调试及运行效果

3.1 引进污泥接种情况

   水解酸化池及好氧池污泥取自广州宝洁废水处理厂, 因宝洁部分原料购自广州浪奇, 其污泥能较好地适应广州浪奇生产废水, 加快了培养和驯化过程, 减少调试运行时间。

   该日化产品废水改造工程施工于20173月, 20175月上旬进入全面调试, 调试结束后于20176月中旬开始运行。该日化产品废水处理回用工程经过30 d的稳定运行测试, 对出水COD、色度及LAS进行监测, 处理效果良好。出水COD稳定在100 mg/L以内, 低于原来设定验收标准, LAS为未检出, 色度稳定在4倍以下。各项出水质量相比改造前均明显提高, 消除了原来系统处理压力。目前该企业将根据实际需要和水质将出水回用至绿化浇灌、车间清洗, 减少新鲜水消耗, 见表4所示。

   调试过程中发现, 培养一段时间后活性污泥会出现突然大量减少, 经过工艺排查发现, 生产车间由于生产周期会不定时排放漂渍液废水, 含一定量次氯酸钠, 次氯酸钠对活性污泥具有强毒性, 致使污泥解体流失。经研究后, 可以通过ORP进行监控废水中次氯酸钠含量, 当进水次氯酸钠含量超过50 mg/L时, 系统出现报警。在调节池中加入亚硫酸钠与其反应, 测定有效氯后再恢复进水。

4 小结

   (1) 废水站改造完成后, 对于COD高达2 000 mg/L左右, LAS达100 mg/L的原废水, MBR出水COD降至100 mg/L以下, LAS不再检出。说明处理工艺针对性强, 实际运行效果好, 对于同类废水处理具有一定的借鉴意义。

   表4 改造完成后运行效果 导出到EXCEL

    

    

日期 进水 出水
COD/mg/L LAS/mg/L COD/mg/L LAS/mg/L
0703 1 634 86 64 未检出
0705 1 820 92 57 未检出
0707 1 931 96 52 未检出
0709 1 960 108 59 未检出
0711 2 106 125 67 未检出
0713 2 264 130 69 未检出
0715 2 335 149 63 未检出
0717 2 230 137 60 未检出
0719 1 968 123 66 未检出
0721 1 745 84 49 未检出
0723 1 863 95 51 未检出
0725 1 858 103 43 未检出
0727 2 152 134 48 未检出
0729 2 208 147 51 未检出
0731 2 314 153 47 未检出

    

   (2) 间歇性高浓度废水采用一体化预处理设备, 实现了pH在线检测、混合碱投加、絮凝剂投加自动关联。预处理阶段实现了高浓度废水水质的稳定, 避免冲击后续处理工艺。

  

    

参考文献参考文献

[1] 许冲, 王刚.日化行业的清洁生产.广东化工, 2012, 39 (8) :97~98

[2] 戴亮, 贺文智, 李冰璟, 等.日用化学品行业废水处理技术的研究进展.化工进展, 2014, 33 (增刊1) :273~278

[3] 申松梅.ABR-生物接触氧化联合工艺处理合成洗涤剂废水试验研究:[学位论文].西安:长安大学, 2009

[4] 黄炜杰, 胡晓东, 陈嘉祺, 等.两种接触氧化填料处理洗涤剂废水的比较.化工环保, 2015, 35 (1) :94~98

[5] 姜瑞, 于振波, 李晶, 等.生物接触氧化法的研究现状分析.环境科学与管理, 2013, 38 (5) :61~63

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