UASB工艺处理造纸废水启动的研究
0前言
制浆造纸废水属于高浓度有机废水,国家对其排放标准要求较为严格
本文以葡萄糖配水为原水,采用逐步增加造纸废水比例的方法进行启动研究,考察UASB反应器启动过程中的出水COD、氨氮,pH、VFA(挥发性有机酸)以及甲烷、二氧化碳和硫化氢气体体积分数的变化情况,以供实际工程参考。
1 材料与方法
1.1 接种污泥及废水水质
接种污泥取自天津某废水处理厂UASB反应塔装置,SS(固体悬浮物)为54.4g/L,VSS(挥发性固体悬浮物)为43.75g/L,接种污泥量为16.6gSS/L。该试验采用葡萄糖配水作为启动进料,成分为葡萄糖3 000~9 000 mg/L,酵母膏800 mg/L,NH4Cl40mg/L,KH2PO440mg/L,CaCl24mg/L,MgSO48mg/L,FeCl3·4H2O 10mg/L,CoCl2·6H2O 10mg/L,ZnCl2250mg/L,NiCl2·6H2O 250mg/L。
造纸废水取自山东某造纸厂的制浆废水,造纸废水的水质如表1所示。
由表1可知,造纸废水显弱酸性。废水的COD较高为12 486~15 108.11mg/L,B/C为0.211~0.207,说明废水中含有大量有机物,但可生化性较差,废水的色度达到651倍,外观上呈灰色。
1.2 工艺流程及装置
UASB反应器的工艺流程如图1所示。
UASB反应器的体积为2L,内径为78mm,径高比为0.22,水力停留时间为24h,反应器采用加热带保温,加热带连接温控装置,温度维持在38℃,调节原水pH为7.0,采用蠕动泵控制进出水,流量为2L/d。原水从进水储槽经进水泵从厌氧反应器底部进入,出水从反应器上部经出水泵排出至出水储槽,在反应器中部设有内回流系统,增大反应器内部的水力扰动,反应器产生的气体通过厌氧反应器顶部由气体分析仪收集检测。
1.3 启动过程
启动分4个阶段,第一阶段从第1~21天,原水COD为3 000mg/L;第二阶段从第22~31天,提高原水COD至4 500mg/L以上;第三阶段从第32~48天,继续提高原水COD至10 000mg/L;第四阶段从第49~85天,逐渐增加造纸废水比例,一直到原水全部为造纸废水。
1.4 监测方法
COD采用重铬酸钾滴定法测定
2 结果与讨论
2.1 UASB反应器水质变化情况
2.1.1 启动过程COD的变化
UASB反应器启动过程共进行了85天,整个启动过程COD的变化情况如图2所示。
由图2可知,在启动初期,即第一阶段(第1~21天),反应器的进水COD平均值为2 740mg/L。在这一阶段,COD去除率在50%~70%,变化较大,这是由于启动初期厌氧污泥要经过一段时间的适应阶段,处理效果不稳定。第二阶段(第22~31天),提高反应器进水COD至4 500mg/L以上,COD去除率较第一阶段去除率略低,呈先下降后上升趋势。在第31天时COD去除率达到60%。考虑到造纸废水进水COD高达10 000 mg/L以上,因此在第32~48天,即第三阶段,继续提高进水COD至10 000mg/L以上。在这个阶段,虽然进水COD波动较大,但是出水COD稳定,说明反应器中厌氧污泥活性较好,能保证厌氧反应能稳定运行。COD去除率因进水COD波动,最大值达到56%,最小值达到38%。到第45天以后,COD去除率达到55%左右。第四阶段,从第49~85天,逐渐增加造纸废水比例,一直到进水全部为造纸废水。在这个阶段COD去除率基本稳定,达到62%。一般造纸废水厌氧处理COD的去除率在45%~65%
2.1.2 启动过程氨氮的变化
厌氧生化反应应确保C/N在正常范围,废水中的C/N一般控制在20∶1~50∶1较好。当C/N低时,说明该物质蛋白质丰富。此时进行厌氧处理,游离氨含量将增加
由图2、图3所示数据经计算可知,第一阶段,从第1~22天,进水C/N为50左右,此时反应处于适应阶段,通过提高氮源浓度,有利于厌氧微生物快速适应环境,促使厌氧反应快速启动。从第22天开始,由于提高进水COD,C/N升为90左右,此时氨氮去除率有所下降但之后短期内回升并有所提高,这是由于进水有机负荷的增加使降解效果下降,但是经过前期过程,厌氧微生物已能适应环境更好地降解有机物,最高值59.80%出现在第30天时。在第三阶段,由于进水COD升至10 000mg/L,为维持C/N,提高进水氨氮浓度至250mg/L左右。在第四阶段,逐渐增加造纸废水比例,一直到进水全部为造纸废水,由于造纸废水的氨氮浓度仅为72.45 mg/L,而COD为10 000mg/L以上,需同时投加氯化铵保证反应器中的碳氮比,促进厌氧微生物的正常生化反应,促进造纸废水中大分子有机物转变为小分子有机物,有利于造纸废水进一步的生物处理。废水中去除的氨氮是通过微生物的自养转化和部分厌氧细菌的作用来达到的
2.1.3 启动过程出水pH与VFA的变化
启动过程中厌氧出水pH与VFA的变化如图4所示。
在厌氧处理过程中,废水先后经过水解酸化阶段、产氢产酸阶段和产甲烷阶段,而在产氢产酸阶段会产生大量挥发性脂肪酸(VFA)。pH是影响产甲烷菌的最重要因素之一,有机物的水解酸化会影响厌氧消化的正常进行
2.1.4 启动过程的污泥量及污泥负荷的变化
厌氧反应器内存在着多种厌氧(包括兼性厌氧)微生物。在一定程度上讲,污泥浓度表征厌氧微生物的浓度,是厌氧反应能否顺利进行的决定因素。因此,反应器内污泥量反映厌氧反应处理能力的强弱。在UASB反应器中,厌氧反应的污泥浓度通常为5~15gMLVSS/L,根据不同水质,污泥浓度的最佳值也略有不同。本文从第一阶段开始,每6天测定反应器内的MLSS和MLVSS,并与COD去除量进行比较,MLSS、MLVSS与COD去除量的关系变化情况如图5所示。
由图5可知,随着COD的去除量逐渐增加,厌氧反应器中的MLSS和MLVSS呈逐渐上升趋势,分别从2.907g/L和1.328g/L增加到17.104g/L和9.861g/L,COD的去除量变化趋势和MLSS、MLVSS的变化趋势一致,从2 379 mg/L增加到6 560mg/L,这是由于通过适应阶段,反应器中厌氧微生物逐渐适应环境,MLSS和MLVSS得到增加,促进了有机物的降解。一方面,COD转化为MLVSS,使微生物量得到增加,另一方面,较高的污泥量有助于COD的去除。
为了准确反映厌氧反应器的处理能力,对每日污泥负荷进行了比较,结果如图6所示。
污泥负荷呈现先升高后降低的趋势,最大值达到3.35gCOD/(gMLVSS·d),之后随着污泥量的增大,污泥负荷开始下降,但是也维持在1gCOD/(gMLVSS·d)左右。在启动初期污泥负荷较高且逐渐上升促进厌氧反应的快速启动,之后保证污泥负荷恒定有利于厌氧反应器的连续运行。
2.2 UASB反应器产气情况分析
厌氧生化过程主要分为水解酸化、产氢产酸和产甲烷3个阶段,其中,在产氢产酸阶段产氢产乙酸菌会将水解发酵阶段产生的小分子有机物转化成乙酸和氢气,同时伴随着二氧化碳的生成,而一部分二氧化碳可以在产甲烷菌作用下转化为甲烷,影响最终甲烷产量。产甲烷菌在此过程中将水解发酵阶段和产氢产酸阶段的产物氢气、二氧化碳和乙酸等转化成甲烷。造纸废水中含有一定浓度的硫酸盐,这些硫酸盐经硫酸盐还原菌产生的硫化氢对产甲烷菌产生强烈的抑制作用,影响甲烷的产量。因此,通过测定甲烷和二氧化碳的体积分数,同时测定硫化氢的浓度,能间接反映反应器厌氧处理能力。启动阶段UASB反应器产气情况如图7所示。
由图7可知,在第二阶段(第22~31天),甲烷体积分数最低值出现在第31天,此时甲烷体积分数为7.31%,分析是硫化氢对厌氧细菌特别是产甲烷菌产生抑制作用,此时硫化氢浓度为753.4 mg/L。研究表明,硫化氢不仅会造成不佳的感官效果,还会对发酵微生物的生长和代谢产生不良影响
4 结论
研究表明,造纸废水有机物含量高,COD较大,属于高浓度有机废水,通过UASB反应器可以得到有效地降解。试验结果表明,当温度为38℃,原水pH为7.0,水力停留时间为24h,容积负荷为6.18kgCOD/(m3·d),污泥负荷为1gCOD/(gMLVSS·d)时,反应器稳定运行,COD去除率达到61%,氨氮去除率达到60%。厌氧反应器产生的甲烷体积分数达到36%,二氧化碳体积分数达到36%,并开始上升,顺利进行产甲烷阶段,启动成功且运行稳定。
在启动过程中,反应器要注意控制反应条件,特别要维持温度和pH的恒定,保证厌氧反应条件适宜,促进厌氧产甲烷阶段的进行。
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