某造纸厂废水提标改造工艺设计
0 引言
造纸废水为高浓有机废水,为了控制其污染排放,近年来其提标改造成为造纸企业重点任务。造纸废水排放量大,pH值变化幅度大,色度高,悬浮物含量大,成分复杂,生物降解性差,是难处理的工业废水
1 项目概况
某市造纸工业基地,利用废纸为原料造纸,为处理好造纸工业基地内的污水,配套建设污水处理厂。造纸企业造纸废水集中进行预处理后,排入污水处理厂进行二级生化处理和深度处理。其中造纸废水2.5万m3/d,生活污水0.5万m3/d,总设计水量为3万m3/d。该污水厂原废水处理工艺流程如图1所示。
为确保水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准
2 主要设计参数
2.1 设计进出水水质
根据污水处理厂区现排放水质资料和排水水质要求,本深度处理系统设计进出水质如表1所示。
2.2 工艺流程及简述
根据排放要求和污水水质特征,污水处理厂提标改造工艺流程如图2所示。
废水经过二级生化处理后自流进入中间水池,中间水池出水提升至Fenton氧化塔,设置稀硫酸加药装置,调节废水的pH值为酸性,投加Fenton试剂将废水中有机污染物氧化分解,从而去除废水中的污染物质。Fenton氧化塔出水自流至中和脱气池,投加液碱调节出水pH值至中性,并将污水中少量气泡脱除,同时在中和脱气池投加絮凝剂PAM,与Fenton氧化反应过程中产生的铁泥发生絮凝反应,絮凝后的污水自流进入终沉池。芬顿反应产生的铁泥在自身重力的作用下沉降至池底,底部铁泥泵送至现有污泥浓缩池后进污泥处理系统进行处理。终沉池出水进入砂滤池中,采用内循环洗砂系统进行连续过滤,去除废水中的细微悬浮物质,砂滤池出水达标排放。砂滤池洗砂水自流进入洗砂水池,然后通过泵送至终沉池中。
2.3 处理效果估算
深度处理系统对污水中COD及SS的去除效果估算如表2所示。
2.4 工艺设计
工艺流程主要包括中间水池、Fenton氧化塔、中和脱气池、终沉池,砂滤池等。
2.4.1 中间水池
为确保二级生化出水稳定进入Fenton氧化塔,本工程设计中间水池,设计水量为Q=1 250m3/h,中间水池的停留时间为T=10.75min,有效容积224m3。
2.4.2 Fenton氧化塔
Fenton技术具有操作简单,反应物易得、费用便宜、无复杂设备且对环境友好等优点
Fenton氧化塔出水自流至中和脱气反应池中。Fenton氧化塔对废水的pH值有一定需求条件,设置稀硫酸加药装置,调节废水的pH值,保证废水深度处理系统的正常运行。根据在线监测反馈的塔内的pH值情况,调节并控制pH值在3.5~5.5内,测量点安装在反应塔内。
Fenton氧化塔单座处理水量为1万m3/d,根据废水水量,选用3座,每座氧化塔停留时间为22min。每座Fenton氧化塔设1台供料泵,2台循环泵。供料泵Q=430 m3/h,H=18 m,N=37kW,3用1备。取氧化塔内水流上升流速为70m/h,循环泵流量为Q循=S×V/2=400 m3/h,H=13 m,功率为22kW,6用2冷备。
2.4.3 中和脱气反应池
为了保证废水的絮凝效果,中和脱气反应池中需投加液碱对废水的pH值进行调节,在中和脱气池前管道内设置pH值在线监测,调节pH值在6~7。Fenton反应产生较多的气体,中和脱气池还起到脱去废水中少量气体的作用,去除Fenton反应产生的铁泥,同时对色度、SS及胶体也具有非常好的去除功能。
设计水量1 250m3/h,取中和脱气反应池的停留时间40.32min,则反应池有效容积840m3。中和脱气反应池单位面积需气量取0.08m3/(m2·min),则鼓风机风量13m3/min,H=5m水柱,电机功率为18.5kW。散气装置选用63PVC管,设计数量280m。
2.4.4 终沉池
终沉池设计为辐流式沉淀池,经混凝后的废水在该池中经静置沉淀进行泥水分离。在该池内设置1台刮泥机,以便收集沉积于池底的铁泥,并泵送至污泥处理系统中。终沉池上清液达标排放。设计数量2座,表面负荷q取1.00m3/(m2·h),单座面积650m2,直径为28m,有效容积2 154m3,停留时间3.0h。选用半桥型周边传动刮泥机,数量2套,28m,功率0.37kW。
2.4.5 砂滤池
砂滤池主要作用为去除废水中的细微悬浮物质,使废水中的悬浮物达标排放。整个砂滤器主要由水过滤系统、砂循环系统、压缩空气系统、洗沙器、监控控制系统五部分组成
设置空压系统为砂滤系统提供压缩空气;空压机出气经过空气过滤装置过滤后,去除压缩空气中的颗粒物,然后经过气源分配箱将压缩空气分配到每一套砂滤器。空压机Q=2.2 m3/min,P=0.8 MPa,N=15kW,共4台(3用1备)储气罐1个,容积2m3;空气过滤器1套。
砂滤池产生的洗砂水自流进入洗砂水池,洗砂水池出水泵送至终沉池中。洗砂水池有效容积64m3,配套洗砂水泵2台(1用1备),Q=125m3/h,H=10m,N=5.5kW。
2.4.6 污泥处理
深度处理产生的铁泥由终沉池污泥泵泵送至现有污泥处理系统处理。污泥泵选用3台(2用1备),Q=120m3/h,H=12m,功率7.5kW,每天工作12h。本系统污泥量按进水TCOD为150mg/L估算,预计处理3万m3/d废水产生铁泥最大为23t。
2.4.7 化学品投加
污水处理的工艺流程中需要投加化学品主要是稀硫酸、液碱、H2O2、硫酸亚铁、污水PAM,分别设置药品投加系统进行投加。
3 运行与成本分析
3.1 调试运行存在问题及处理对策
当运行一段时间后,终沉池出现明显的紊流现象,导致Fenton氧化塔产生的铁泥不沉淀,出水浑浊。主要原因为出水pH值过低,影响絮凝效果,运行时,在线监测出水的pH值,通过在中和脱气池中增加液碱投加量来提高出水pH值来解决此问题。
调试过程出水水质夜间COD偶有不达标,分析原因为夜间污水量超出设计量,水质也超出设计指标,氧化塔来水波动,COD负荷过高,需增加在线监测力度,针对来水波动,增加氧化塔循环泵的流量或增加加药量,减小氧化塔负荷。
运行时出现终沉池表面水颜色较深,出水COD较高,主要原因为H2O2和FeSO4的加药过量,一部分H2O2和FeSO4转化成COD。解决方法为在线监测来水水质情况,水质较好时减少H2O2和FeSO4的加药量。
砂滤池主要控制要点为压缩空气压力、进水量等,压缩空气通过压力将脏的砂子和水的混合物通过提砂管向上推动,将脏的悬浮物和砂粒分离,主要控制要点为压缩空气压力、进水量等,通过设置在线监测系统,达到稳定的工艺运行目标。
3.2 调试运行效果
实际调试运行过程中,在进水水质波动情况下,需调整加药量满足出水指标。氧化塔进水平均指标为COD 138.2 mg/L,SS 67.5 mg/L,pH 7.57,加药量为H2O20.40kg/m3、FeSO40.60kg/m3、液碱1.02kg/m3、浓硫酸0.50kg/m3、污水PAM 0.002kg/m3。砂滤池平均出水指标为COD 32 mg/L,SS6mg/L,pH 7.03。
3.3 实际运行成本分析
本方案深度处理系统的运行成本可分为以下几方面:电力消耗,化学品消,操作人员工资。
3.3.1 电力消耗
总装机功率(包括备用设备)512.96kW;总运行功率369.21kW;单位水动力消耗0.277 6kW·h/m3,不包括仪表、空调、照明等公用设施用电。
3.3.2 酸碱和Fenton试剂
根据张安龙等
3.3.3 污水PAM
为了保证较好的悬浮物去除效果,在废水处理流程中需要加入絮凝剂PAM。在Fenton氧化塔系统中,污水PAM消耗量为0.002kg/m3 H2O。
3.3.4 操作人员工资
本项目为提标改造项目,操作人员无需新增,可以用污水厂原工作人员。
3.4 综合运行成本经济分析
综合以上分析,在正常设计进水水质水量情况下,建设成的Fenton氧化塔+砂滤系统的运行费用汇总如表3所示。
造纸废水深度处理运行费用为2.522元/m3,其中电费为0.194元/m3,药剂费为2.328元/m3。根据进水pH的变化,氧化塔和中和脱气池的酸碱添加量会有所变化,实际进水pH值低则减少硫酸添加量,实际运行费用偏低,进水pH值高则实际运行费用偏高。实际运行时发现Fenton氧化塔中pH值控制在5.4~5.6,处理效果也能达标,运行中,通过氧化塔出水回流一部分至中间水池可以减少酸的添加量。
4 结论
系统投入运行后,COD年消减量为1 095t,SS年消减量为657t,有效减少了污染物,促进了当地循环经济和可持续发展。造纸废水因污染浓度高,色度大,生化效果差,其提标改造的处理难度大。应用Fenton氧化法可以很好的去除废水中的COD,同时降低废水中的色度,再结合砂滤处理,COD进出水平均指标为138.2mg/L、32mg/L,SS进出水平均指标为67.5 mg/L、6 mg/L,去除率达到76.85%和91.11%,出水达到GB 18918-2002一级A标准。设计时考虑Fenton氧化条件为酸性,设置Fenton氧化进水pH值至5左右,处理效果较好,实际调试运行时pH 5.4~5.6也能达标,经Fenton氧化处理后的出水呈酸性,设计中和脱气池中投加碱液中和,提高絮凝作用,使得出水达标。
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