某造纸厂废水提标改造工艺设计

作者:廖燕 袁鑫
单位:湖南博世科环保科技有限工程 中国市政工程华北设计研究总院有限公司湖南分公司
摘要:某造纸厂提标改造项目,设计采用Fenton氧化和活性砂滤相结合的深度处理工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准。设计Fenton氧化塔进水pH值为5,能够应对进水水质冲击,COD去除效果较好,出水设计中和脱气池,提高废水的絮凝效果。
关键词:造纸废水深度处理提标改造
作者简介:廖燕,女,1986年出生,湖南省醴陵人,硕士研究生,环境工程师。主要研究方向为工业废水处理、市政给排水处理,流域综合治理,环境生态保护相关。E-mail:ly7749@126.com;

 

0 引言

造纸废水为高浓有机废水,为了控制其污染排放,近年来其提标改造成为造纸企业重点任务。造纸废水排放量大,pH值变化幅度大,色度高,悬浮物含量大,成分复杂,生物降解性差,是难处理的工业废水[1]。据调查资料,2018年全国纸及纸板生产企业约2 700家,全国纸及纸板生产量10 435万t,我国纸浆消耗总量为9 387万t,其中废纸纸浆消耗量为5 474万t,占纸浆消耗总量的58%[2]。目前废纸造纸废水处理主要方法有,物理处理,化学氧化处理,生物处理方法,其中Fenton氧化法处理效果较好[3]。本文结合工程实例,介绍Fenton氧化法+活性砂滤对造纸废水进行深度处理的经验。

1 项目概况

某市造纸工业基地,利用废纸为原料造纸,为处理好造纸工业基地内的污水,配套建设污水处理厂。造纸企业造纸废水集中进行预处理后,排入污水处理厂进行二级生化处理和深度处理。其中造纸废水2.5万m3/d,生活污水0.5万m3/d,总设计水量为3万m3/d。该污水厂原废水处理工艺流程如图1所示。

为确保水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准[4],需对污水处理厂进行提标改造,增加深度处理工艺。

2 主要设计参数

2.1 设计进出水水质

根据污水处理厂区现排放水质资料和排水水质要求,本深度处理系统设计进出水质如表1所示。

2.2 工艺流程及简述

根据排放要求和污水水质特征,污水处理厂提标改造工艺流程如图2所示。

废水经过二级生化处理后自流进入中间水池,中间水池出水提升至Fenton氧化塔,设置稀硫酸加药装置,调节废水的pH值为酸性,投加Fenton试剂将废水中有机污染物氧化分解,从而去除废水中的污染物质。Fenton氧化塔出水自流至中和脱气池,投加液碱调节出水pH值至中性,并将污水中少量气泡脱除,同时在中和脱气池投加絮凝剂PAM,与Fenton氧化反应过程中产生的铁泥发生絮凝反应,絮凝后的污水自流进入终沉池。芬顿反应产生的铁泥在自身重力的作用下沉降至池底,底部铁泥泵送至现有污泥浓缩池后进污泥处理系统进行处理。终沉池出水进入砂滤池中,采用内循环洗砂系统进行连续过滤,去除废水中的细微悬浮物质,砂滤池出水达标排放。砂滤池洗砂水自流进入洗砂水池,然后通过泵送至终沉池中。

图1 污水厂原工艺处理流程

图1 污水厂原工艺处理流程

Fig.1 The original flowchart

表1 深度处理系统设计进出水水质
Tab.1 Designed influent and effluent quality for deep treatment system   

表1 深度处理系统设计进出水水质
图2 污水提标改造工艺流程

图2 污水提标改造工艺流程

Fig.2 Process flow chart of advanced sewage treatment

2.3 处理效果估算

深度处理系统对污水中COD及SS的去除效果估算如表2所示。

表2 去除效果估算
Tab.2 Estimation of removal effectiveness   

表2 去除效果估算

2.4 工艺设计

工艺流程主要包括中间水池、Fenton氧化塔、中和脱气池、终沉池,砂滤池等。

2.4.1 中间水池

为确保二级生化出水稳定进入Fenton氧化塔,本工程设计中间水池,设计水量为Q=1 250m3/h,中间水池的停留时间为T=10.75min,有效容积224m3

2.4.2 Fenton氧化塔

Fenton技术具有操作简单,反应物易得、费用便宜、无复杂设备且对环境友好等优点[5]。采用Fenton氧化塔对废水进行深度氧化处理,该技术的主要原理是外加H2O2氧化剂与Fe2+催化剂,两者在适当的pH值下反应产生羟基自由基(OH·),利用羟基自由基的高氧化能力与废水中的有机物反应,分解氧化有机物,进而降低废水中生物难降解的COD[6]

Fenton氧化塔出水自流至中和脱气反应池中。Fenton氧化塔对废水的pH值有一定需求条件,设置稀硫酸加药装置,调节废水的pH值,保证废水深度处理系统的正常运行。根据在线监测反馈的塔内的pH值情况,调节并控制pH值在3.5~5.5内,测量点安装在反应塔内。

Fenton氧化塔单座处理水量为1万m3/d,根据废水水量,选用3座,每座氧化塔停留时间为22min。每座Fenton氧化塔设1台供料泵,2台循环泵。供料泵Q=430 m3/h,H=18 m,N=37kW,3用1备。取氧化塔内水流上升流速为70m/h,循环泵流量为Q循=S×V/2=400 m3/h,H=13 m,功率为22kW,6用2冷备。

2.4.3 中和脱气反应池

为了保证废水的絮凝效果,中和脱气反应池中需投加液碱对废水的pH值进行调节,在中和脱气池前管道内设置pH值在线监测,调节pH值在6~7。Fenton反应产生较多的气体,中和脱气池还起到脱去废水中少量气体的作用,去除Fenton反应产生的铁泥,同时对色度、SS及胶体也具有非常好的去除功能。

设计水量1 250m3/h,取中和脱气反应池的停留时间40.32min,则反应池有效容积840m3。中和脱气反应池单位面积需气量取0.08m3/(m2·min),则鼓风机风量13m3/min,H=5m水柱,电机功率为18.5kW。散气装置选用63PVC管,设计数量280m。

2.4.4 终沉池

终沉池设计为辐流式沉淀池,经混凝后的废水在该池中经静置沉淀进行泥水分离。在该池内设置1台刮泥机,以便收集沉积于池底的铁泥,并泵送至污泥处理系统中。终沉池上清液达标排放。设计数量2座,表面负荷q取1.00m3/(m2·h),单座面积650m2,直径为28m,有效容积2 154m3,停留时间3.0h。选用半桥型周边传动刮泥机,数量2套,28m,功率0.37kW。

2.4.5 砂滤池

砂滤池主要作用为去除废水中的细微悬浮物质,使废水中的悬浮物达标排放。整个砂滤器主要由水过滤系统、砂循环系统、压缩空气系统、洗沙器、监控控制系统五部分组成[7]。砂滤池占地面积小,滤速可达8~12m/h,自动进行反冲洗,稳定控制水量和水质突变的废水处理效果,有效提高生产效率,降低设备的运营成本等特点[7]。设计总处理能力3万m3/d,设计滤速8m/h,数量4座×7组=28座(共28座,每4座1组)。单座有效过滤面积,5.6m2/套,清洗水流量≥5.0m3/(h·套),砂滤层有效高度2m。

设置空压系统为砂滤系统提供压缩空气;空压机出气经过空气过滤装置过滤后,去除压缩空气中的颗粒物,然后经过气源分配箱将压缩空气分配到每一套砂滤器。空压机Q=2.2 m3/min,P=0.8 MPa,N=15kW,共4台(3用1备)储气罐1个,容积2m3;空气过滤器1套。

砂滤池产生的洗砂水自流进入洗砂水池,洗砂水池出水泵送至终沉池中。洗砂水池有效容积64m3,配套洗砂水泵2台(1用1备),Q=125m3/h,H=10m,N=5.5kW。

2.4.6 污泥处理

深度处理产生的铁泥由终沉池污泥泵泵送至现有污泥处理系统处理。污泥泵选用3台(2用1备),Q=120m3/h,H=12m,功率7.5kW,每天工作12h。本系统污泥量按进水TCOD为150mg/L估算,预计处理3万m3/d废水产生铁泥最大为23t。

2.4.7 化学品投加

污水处理的工艺流程中需要投加化学品主要是稀硫酸、液碱、H2O2、硫酸亚铁、污水PAM,分别设置药品投加系统进行投加。

3 运行与成本分析

3.1 调试运行存在问题及处理对策

当运行一段时间后,终沉池出现明显的紊流现象,导致Fenton氧化塔产生的铁泥不沉淀,出水浑浊。主要原因为出水pH值过低,影响絮凝效果,运行时,在线监测出水的pH值,通过在中和脱气池中增加液碱投加量来提高出水pH值来解决此问题。

调试过程出水水质夜间COD偶有不达标,分析原因为夜间污水量超出设计量,水质也超出设计指标,氧化塔来水波动,COD负荷过高,需增加在线监测力度,针对来水波动,增加氧化塔循环泵的流量或增加加药量,减小氧化塔负荷。

运行时出现终沉池表面水颜色较深,出水COD较高,主要原因为H2O2和FeSO4的加药过量,一部分H2O2和FeSO4转化成COD。解决方法为在线监测来水水质情况,水质较好时减少H2O2和FeSO4的加药量。

砂滤池主要控制要点为压缩空气压力、进水量等,压缩空气通过压力将脏的砂子和水的混合物通过提砂管向上推动,将脏的悬浮物和砂粒分离,主要控制要点为压缩空气压力、进水量等,通过设置在线监测系统,达到稳定的工艺运行目标。

3.2 调试运行效果

实际调试运行过程中,在进水水质波动情况下,需调整加药量满足出水指标。氧化塔进水平均指标为COD 138.2 mg/L,SS 67.5 mg/L,pH 7.57,加药量为H2O20.40kg/m3、FeSO40.60kg/m3、液碱1.02kg/m3、浓硫酸0.50kg/m3、污水PAM 0.002kg/m3。砂滤池平均出水指标为COD 32 mg/L,SS6mg/L,pH 7.03。

3.3 实际运行成本分析

本方案深度处理系统的运行成本可分为以下几方面:电力消耗,化学品消,操作人员工资。

3.3.1 电力消耗

总装机功率(包括备用设备)512.96kW;总运行功率369.21kW;单位水动力消耗0.277 6kW·h/m3,不包括仪表、空调、照明等公用设施用电。

3.3.2 酸碱和Fenton试剂

根据张安龙等[5]研究表明,pH为3时,去除效果最好,pH大于6后COD去除率大幅度下降,pH为6,反应时间为30 min,双氧水(27.5%)浓度为0.5mL/L,硫酸亚铁浓度为1.0g/L时,COD去除效果较好,可以达到50mg/L以下。因此工业设计中,考虑进水水质波动影响,设计进水pH调节为5,实际运行时酸的投加量约为0.50kg/m3 H2O。

3.3.3 污水PAM

为了保证较好的悬浮物去除效果,在废水处理流程中需要加入絮凝剂PAM。在Fenton氧化塔系统中,污水PAM消耗量为0.002kg/m3 H2O。

3.3.4 操作人员工资

本项目为提标改造项目,操作人员无需新增,可以用污水厂原工作人员。

3.4 综合运行成本经济分析

综合以上分析,在正常设计进水水质水量情况下,建设成的Fenton氧化塔+砂滤系统的运行费用汇总如表3所示。

表3 综合运行成本分析
Tab.3 Comprehensive operation cost analysis   

表3 综合运行成本分析

造纸废水深度处理运行费用为2.522元/m3,其中电费为0.194元/m3,药剂费为2.328元/m3。根据进水pH的变化,氧化塔和中和脱气池的酸碱添加量会有所变化,实际进水pH值低则减少硫酸添加量,实际运行费用偏低,进水pH值高则实际运行费用偏高。实际运行时发现Fenton氧化塔中pH值控制在5.4~5.6,处理效果也能达标,运行中,通过氧化塔出水回流一部分至中间水池可以减少酸的添加量。

4 结论

系统投入运行后,COD年消减量为1 095t,SS年消减量为657t,有效减少了污染物,促进了当地循环经济和可持续发展。造纸废水因污染浓度高,色度大,生化效果差,其提标改造的处理难度大。应用Fenton氧化法可以很好的去除废水中的COD,同时降低废水中的色度,再结合砂滤处理,COD进出水平均指标为138.2mg/L、32mg/L,SS进出水平均指标为67.5 mg/L、6 mg/L,去除率达到76.85%和91.11%,出水达到GB 18918-2002一级A标准。设计时考虑Fenton氧化条件为酸性,设置Fenton氧化进水pH值至5左右,处理效果较好,实际调试运行时pH 5.4~5.6也能达标,经Fenton氧化处理后的出水呈酸性,设计中和脱气池中投加碱液中和,提高絮凝作用,使得出水达标。

 

参考文献[1] 张艳霞,张伟令,陈苔.造纸废水特性及处理技术研究[J].中国科技博览,2013(37):43.

[2]中国造纸协会.中国造纸工业2018年度报告[J]中华纸业,2019(9):1-14.

[3]朱灿灿,冯启明,章哲韵,等.造纸废水处理现状及方法以及研究进展[J]造纸装备及材料,2017(3):30-32.

[4]GB 18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准[S].

[5]张安龙,曺蕊,刘帅,等.Fonton氧化法深度处理造纸中段废水[J].纸和造纸,2012 31(12):43-45.

[6]包木太,王娜,陈国庆,等.Fenton法的氧化机理及在废水处理中的应用进展[J].化工进展,2008,27(5):660-665.

[7]杨崎峰,宋海农,黄海师,等.逆流连续式过滤净化器:CN203411417U[P].广西,2013-06-25.
Process design of wastewater upgrading in some paper mill
Liao Yan Yuan Xin
(Hunan Bossco Environmental Protection Technology Co.,Ltd. Hunan Branch of North China Municipal Engineering Design & Research Institute Co.,Ltd.)
Abstract: In some paper mill upgrading and reconstruction project,the advanced treatment process combining Fenton oxidation and active sand filtration was designed,the effluent quality reached the first A standard of GB 18918-2002.The design of Fenton oxidation tower influent pH5 can cope with the impact of influent water quality,COD removal effect is better,and the design of neutralization degassing pool can improve the flocculation effect of wastewater.
Keywords: Papermaking wastewater; Deep treatment; Upgrading and reconstruction;
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