煤化工废水零排放系统氨氮富集的解决实例

作者:魏江浪 刘春林
单位:陕西延长中煤榆林能源化工有限公司
摘要:某煤化工废水零排放系统受高浓度氨氮废水的冲击,出水氨氮高达65~92 mg/L,导致水系统发生氨氮富集故障。通过改造工艺流程降低污水站处理负荷;取消SBR闲置步续;调整脱氨氮阶段pH;将高浓度的火炬凝液改入厌氧系统预处理;加强老化污泥的置换,缩短污泥龄;恢复BAF池连续曝气等6项措施。氨氮富集问题得以解决,系统出水氨氮低于15 mg/L,达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)二类一级排放标准。
关键词:煤化工废水 零排放 氨氮富集
作者简介:作者简介: *魏江浪,通讯处:718500陕西省榆林市靖边县工业园区榆能化公司电话:15291242715E-mail:wei2729@126.com;

 

0 引言

煤化工项目是用水大户,面临水资源紧缺、取水困难、废水排放去向等问题,为节约用水量,提高水资源的重复利用率,近年来废水“零排放”项目在煤化工企业应用较多,经过几年的工厂运行,对水系统长周期运行暴露出的难题,运行人员不断攻关,积累了经验,本文就煤化工废水“零排放”系统氨氮富集问题提供解决办法。

1 工程概况

陕西延长中煤榆林能源化工有限公司以煤、天然气、渣油为原料,生产甲醇、乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯,被国家发改委和联合国等组织确定为“清洁煤技术示范推广项目”。该项目水系统采用封闭循环“零排放”技术, 全厂的生产废水、生活污水、雨水、消防事故水、渣场渗滤液全部处理回收利用。水系统装置包括引水泵站、净水厂、脱盐水站、循环水站、污水站、回用水站、废碱液装置、再生水厂等。

2 废水“零排放”系统水质及工艺流程

2.1 工艺流程

废水“零排放”系统流程如图1所示。

图1 废水“零排放”系统工艺流程

图1 废水“零排放”系统工艺流程

Fig.1 The process flow chart of wastewater zero discharge system

厂外水库存水经过两级加压泵站提升后,送入厂内净水厂,经絮凝沉淀、过滤杀菌后,通过消防水管网、低压生产水管网、高压生产水管网、生活水管网外供全厂用户使用。清洁水经使用后,水质被污染,送至污水站集中处理,经生化系统处理后出水水质达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)二类一级排放标准,同污染较轻的循环水站污水一并送入回用水站,经过反渗透膜分离后,65%的产水返回净水厂作为新鲜水重复使用,35%的浓水送入再生水厂,经过浓缩蒸发结晶工艺处理后,水中的盐份分离为固体盐填埋,清洁水返回净水厂重复使用,实现了水资源的封闭循环利用。

2.2 氨氮水质指标

氨氮水质指标见表1。

表1 水系统NH3-N指标

Tab.1 The ammonia nitrogen index of water system

 


装置
规模
/m3/h
来水NH3-N
/mg/L
出水
NH3-N/mg/L
合格值
NH3-N/mg/L
污水站 900 110 65 15

回用水站
2 200 50 92 (反渗透浓水) 15

 

 

3 氨氮富集原因分析

3.1 氨氮富集外因分析

生产装置排放的废水氨氮时有超标,火炬凝液高氨氮,渣场渗滤液高氨氮,以上多股不达标水进入污水站,对污水站活性污泥形成冲击,造成污水站出水氨氮超标,不合格水在下游水系统也无法达标,环环相扣,形成恶性循环。

3.2 氨氮富集内因分析

经过水系统全面排查,具有氨氮去除功能的工艺只有生化系统,分别是污水站的ACS厌氧池、HCF好氧池、SBR池,回用水站的接触氧化池、BAF池,废碱液装置的接触氧化池、BAF池。由于废碱液装置的规模和处理水量较小,脱氨氮主要依靠污水站和回用水站。

经过细致调查,发现污水站和回用水站运行存在如下问题。

(1)污水站超负荷运行,污水站设计处理水量900 m3/h,实际水量达到1 000 m3/h,造成污水在生化池停留时间缩短,反应不彻底。另处理水量加大,风机曝气能力不足,导致生化池缺氧[1]1]。(2)污水站SBR池运行周期步续安排不合理,每周期的闲置时间达到1~2 h,在闲置步续,SBR停止运行,造成SBR池利用率低。(3)生化系统脱氨氮中硝化反应要求的pH7.5~8.5[2]2],污水站进水pH不足7,未补充碱度,硝化细菌所需的最佳pH环境未满足,导致活性差,硝化反应受抑制[3]3]。(4)污水站和回用水站生化池污泥龄过长,造成污泥老化严重,微生物新陈代谢能力减弱。(5)回用水站BAF池由于曝气风机运行高温原因,风机经常性停机。

4 氨氮富集产生的危害

水系统氨氮指标持续偏高,氨氮合格率明显下降,产生的危害是:(1)高氨氮废水对生化系统污泥产生冲击,高浓度氨氮导致污泥活性受抑制,沉降性能变差,COD、NH3-N等污染物降解效果不佳,导致生化系统产水水质无法合格。(2)反渗透膜对氨氮分子的拦截效果差,导致反渗透膜产水氨氮及电导上升,返回净水厂后,净水厂水质恶化,增加下游装置的运行风险和压力。经用户使用后,排放的废水氨氮浓度高。引起氨氮不断的富集,形成恶性循环。(3)再生水厂浓盐水蒸发结晶系统的二次凝液氨氮超标严重,无法按原工艺流程进入净水厂,只能内部循环,蒸发系统不断恶化,水系统水量平衡被打破。

5 氨氮富集的解决措施

由于主生产装置连续运行暂时无法调整排放废水指标,为确保主装置生产任务完成,上游高浓度氨氮废水仍需污水站继续接收处理。故解决措施重点只能放在水系统生化单元的运行优化调整上,措施如下。

将污水站的一股约150 m3/h的低COD、低氨氮、高TDS来水,跨越污水站,直接排入回用水站。污水站对该股废水处理作用不大,直接引入回用水站,污水站处理负荷降至850 m3/h,延长了综合废水在污水站生化池的停留时间11 h,有利于生化反应彻底,见表2

表2 生化池停留时间调整

Tab.2 Adjustment of the residence time of biochemical pool

 


项目
处理水量
/m3/h
SBR池有效
容积/m3
SBR池停留
时间/h

调整前
1 000 60 000 60

调整后
850 60 000 71

 

 

污水站SBR6座,SBR严格按6 h一周期,每天4周期运行,每周期内反应4 h,沉淀滗水2 h。滗水步续完成后,取消闲置时间,立即进水曝气反应,实现SBR池的高效使用。由于装置的曝气风机无法频繁启停,故使用传统的脱氮办法,硝化反应3.5 h后,缺氧搅拌反硝化0.5 h,期间补充碱液和甲醇。每周期的滗水阶段排泥0.5 h,见表3

SBR池曝气反应阶段,投加碱液,将池内pH调整至7.5~8,创造硝化细菌良好的生存环境,提高硝化反应效率,将水中氨氮较彻底的氧化为亚硝酸盐和硝酸盐。

高氨氮的火炬凝液原设计进入SBR池处理,后来通过改造工艺流程,将该股水改至渣油催化裂解净化水预处理系统,通过ACS厌氧和HCF好氧预处理后,再进入SBR处理,提高该股废水的氨氮去除率。

污水站和回用水站生化系统加强排泥工作,将污泥龄缩短至20 d,有利于将老化的污泥置换,新繁殖生长的生化污泥代谢能力旺盛,对污染物的降解能力强。而且20 d的污泥龄,能避免长泥龄的硝化和反硝化细菌流失。

回用水站BAF风机对轴承冷却箱进行改造,由盘管水冷改为水箱水冷,降低运行轴承温度。由于风机出口管温度高达80 ℃,对风管线岩棉保温,防止温度扩散,降低风机房内环境温度。BAF曝气风机电机及本体温度降至安全运行温度,减少了风机机械故障,实现了BAF池连续曝气运行。

6 工程运行效果

降氨氮的6条关键解决措施同时实施,生化系统对氨氮的去除率逐步提高。如表4所示NH3-N指标浓度,30 d后,污水站的出水氨氮合格,经过对零排放系统高氨氮水逐步置换,前端主装置排放废水氨氮指标下降,后端回用水站、再生水厂出水氨氮也转入合格,至此水系统产水氨氮低于15 mg/L,优于GB 8978-1996标准,全线合格,氨氮富集问题得以有效解决。

7 结论

煤化工废水“零排放”系统的氨氮富集问题偶有发生,多因上游高浓度废水冲击污水站生化污泥导致,生化系统内部运行故障和工艺偏离也是重要原因。高氨氮水又会抑制生化污泥活性,降低氨氮去除率,导致恶性循环。解决方法以恢复生化污泥脱氨氮功能为重点,创造硝化菌和反硝化菌最适宜的生存环境,培养脱氨氮优势菌种,能取得脱氨氮理想效果,并能应对适度超标氨氮废水的冲击影响。

表3 SBR池运行周期
Tab.3 The operation cycle table of the SBR pool   

表3 SBR池运行周期

表4 措施实施30 d后的水系统NH3-N指标

Tab.4 The ammonia nitrogen index of water system after 30 days implementation

 


装置
规模
/m3/h
来水
NH3-N
/mg/L
出水
NH3-N
/mg/L
合格值
NH3-N
/mg/L
污水站 900 75 6 15

回用水站
2 200 13 8 (反渗透浓水) 15

 

 

 

Example of the solving to ammonia nitrogen enrichment in wastewater zero discharge system of coal chemical project
Wei Jianglang Liu Chunlin
(Shanxi Yanchang China Coal Yulin Energy Chemical Industry Co.,Ltd.)
Abstract: The wastewater zero discharge system was affected by high concentration ammonia nitrogen wastewater, the effluent ammonia nitrogen is as high as 65~92 mg/L, which causes ammonia nitrogen enrichment in the water system. By taking six measures: renovation process to reduce sewage station treatment load;cancel the SBR idle step; adjusting the pH of the deamination stage; the high concentration of the torch condensate is changed to the anaerobic system for pretreatment; strengthen the replacement of aged sludge and shorten the sludge age; restore the BAF pool for continuous aeration. The ammonia nitrogen enrichment problem is solved after operation adjustment, and the ammonia nitrogen of the drainage system is lower than 15 mg/L, which is superior to the second-class discharge standard of the Integrated Wastewater Discharge Standard(GB 8978-1996).
Keywords: Coal chemical; Wastewater zero discharge; Ammonia nitrogen enrichment;
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