EGSB厌氧工艺在印染废水处理中的工程应用

引用文献:

徐富 邵金兰 张彩吉 关国强. EGSB厌氧工艺在印染废水处理中的工程应用[J]. 给水排水,2020,50(11).

Xu Fu Shao Jinlan Zhang Caiji Guan Guoqiang. Engineering application of EGSB anaerobic reactor in dyeing wastewater treatment[J]. build,2020,50(11).

作者:徐富 邵金兰 张彩吉 关国强
单位:苏州苏沃特环境科技有限公司
摘要:介绍了江苏某印染废水的厌氧处理工程,采用EGSB厌氧工艺,设计水量为1.5万m3/d,厌氧单元主要由调节池、篮式过滤器、EGSB厌氧反应器和斜管沉淀池组成。当厌氧反应器稳定运行时,EGSB反应器进水的pH控制在7.5~8.0时,温度控制在35~40℃,当EGSB进水COD在1 500~1 800mg/L时,斜管沉淀池出水COD在550~800mg/L,实现了COD去除率稳定在60%左右。EGSB的水力停留时间为1.4d、上流速度为1.35m/h左右和容积负荷在1.30kgCOD/(m3·d)左右,进水的B/C比0.3,出水提高到0.5。EGSB厌氧反应器和斜管沉淀池的运行费用较原来有所降低,为印染废水前端厌氧处理提供工程实践参考。
关键词:印染废水EGSB厌氧反应器前端厌氧处理斜管沉淀池
作者简介:徐富,男,1976年生,河北承德人、博士、高级工程师。主要研究方向为污水处理工程。通信处:215129苏州高新区环保产业园28栋321~324室E-mail:suwater@126.com;

 

印染废水是采用不同的棉、毛、丝麻和各种化学纤维,不同的前处理和染色印花工艺和不同的染料和助剂,因此废水水质差别很大,但是共同的特性是高浓度、难降解有机废水[1,2]。对印染废水的常见的工艺主要是前端混凝沉淀或高级氧化法+后端生化工艺[3,4,5,6],也有采用前度UASB或ABR+好氧+混凝沉淀工艺[7,8],但前者产生的物化污泥量是后者3~5倍,大量的物化污泥增加了印染企业污水处理运行费用。

EGSB厌氧反应器(Expanded Granular Sludge Blanket Reactor)在传统厌氧反应器基础上进行改革优化的厌氧反应设备,已在造纸废水[9]、酒精废水[10]和淀粉废水[11]有一定的应用,本文采用EGSB反应器对印染废水进行前端厌氧处理,以降低废水中COD的浓度、提高生化性,为后续处理或回用奠定基础。本文以某纺织厂印染废水实际工程为例,介绍EGSB反应器前端处理印染废水,分析运行状况和运行费用,为印染废水减少物化污泥产量、降低运费用和实现达标排放提供工程实践参考。

1 工程概况

江苏某印染厂主要生产棉织物,产生印染废水的主要来源是退浆、染色和印花等,废水呈碱性,COD在1 500~1 800mg/L、SS在500~1 000mg/L、温度在40~50℃,其废水处理站的设计规模为1.5万m3/d。原工艺是调节池+混凝沉淀池+AO生化池+深度处理(芬顿),由于前端混凝沉淀投加FeSO4、浓硫酸和PAM,造成产污泥量大,药剂消耗费用高。为了减少物化污泥产量和降低运行费用,将原来的混凝沉淀改为加CO2调整pH,增加EGSB厌氧反应器,原混凝沉淀池改为斜管沉淀池,斜管沉淀池出水再进入原AO生化池+深度处理(芬顿),出水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB 32/T1072—2018)表3的标准,即污染物指标COD小于50mg/L,本工程于2016年9月建成,2017年3月稳定运行至今。

2 工艺设计

2.1 设计水质

废水处理站设计进水水质主要指标见表1。

2.2 工艺流程和说明

废水先经过机械格栅拦除废水中的较大悬浮物及纤维类杂质,出水自流入调节池内调节水量、均匀水质后泵入篮式过滤器拦截细小悬浮物。出水直接压入新增的EGSB厌氧反应器,经过厌氧处理后出水进入斜管沉淀池进行泥水分离,沉淀的污泥再通过回流泵与篮式过滤器出水一起混合进入厌氧反应,斜管沉淀池的上清液出水接入后端AO及芬顿氧化工艺。EGSB反应器自身设内回流泵使反应器内的污泥与有机物充分混合[12],新增厌氧段的污水处理工艺流程见图1。

表1 废水处理站设计进水水质主要指标
Tab.1 The main indexes of influent and effluent   

表1 废水处理站设计进水水质主要指标
图1 印染废水厌氧段处理工艺流程

图1 印染废水厌氧段处理工艺流程

Fig.1 Process flow of anaerobic treatment of dyeing wastewater

2.3 各构筑物设计

2.3.1 调节池

设计尺寸:50m×32m×5.5m,有效水深5m,有效容积8 000m3。在调节池进水前端设置机械细格栅,宽度1.2 m,高度2.5 m,栅距3 mm,安装角度75°,额定功率N=1.5kW。格栅出水后通过可提升曝气器投加CO2来调节废水pH至7.5~8,可提升曝气器规格:67 mm×750 mm×4组,数量:960套。调节池出口处配置厌氧进水泵,为自吸式无堵塞提升泵,流量Q=350m3/h,扬程H=40m,功率N=75kW,共3台(2用1备)。厌氧进水泵后设置篮式过滤器,去除进水中的细小颗粒物,过滤器清洗周期为每天1次。

2.3.2 EGSB厌氧反应器

设计尺寸:19.5×24 m,钢结构,共3座,单座有效容积7 000m3,外覆50mm保温棉及304瓦楞板装饰。容积负荷VLR(volume loading rate)=1.3kgCOD/(m3·d),停留时间HRT=1.4d,运行温度控制在35~40℃。配置泥水分离包共12套,每座4套,设计尺寸1.5m×1.5m,304不锈钢材质。水封3套,每座1套,设计尺寸1.5 m×1.5m,304不锈钢材质。配置强制内回流泵,流量Q=200m3/h,扬程H=10 m,功率N=11kW,共6台,每座各配置2台(1用1备)。

2.3.3 斜管沉淀池

设计尺寸:24 m×12 m×6.0 m,分3格,表面负荷为2.17m3/(m2·h),HRT=3.0h,设置PP材质斜管填料,规格是50 mm,有效体积V=248m3。每格斜管沉淀池设置2台(1用1备)污泥回流泵,流量Q=200m3/h,扬程H=32m,功率N=18.5kW。

3 EGSB厌氧塔运行控制分析

EGSB厌氧反应器接种污泥采用某生活污水处理厂的中温厌氧剩余污泥,接种污泥量合计为4 201m3,其中污泥含水率为80%~82%,VSS/TSS=0.38~0.42,接种污泥量占厌氧反应器有效容积的20%。接种污泥用水稀释,用泵泵入反应器内,在35d完成投加污泥。在污泥投加完毕后,将罐内注满水,通过蒸汽将罐内废水加热至35~40℃,将废水引入时,先从低水量开始,初始水量约为1 500 m3/d左右,相当于设计负荷的10%,稳定1个月时间,此时容积负荷为0.13kgCOD/(m3·d),EGSB厌氧反应器的进水在1 500~1 800 mg/L,斜管沉淀池出水COD在570~650 mg/L,COD去除率在60%~64%。因为印染废水的COD进水浓度稳定,采用逐步增加进水量的方式来提高容积负荷,以每周提高10%水量,再观察稳定1周的方式,使厌氧菌种逐步印染废水,并达到一个最优状态,整个过程用时24周。如图2所示,达到设计水量和稳定运行时,EGSB的HRT为1.4d,进水COD在1 500~1 880mg/L,斜管沉淀池出水COD在550~800mg/L,实现了COD去除率在50%~65%,并稳定在60%左右。有文献报道,印染废水厌氧水解的HRT为15~50h[13],厌氧折流板反应器(ABR)处理印染废水的HRT为15h[14],偶氮染料废水的厌氧COD去除率在60%左右[15]

EGSB厌氧反应器进水量从初始水量约为1 500m3/d左右,逐渐增多,提高到设计水量1.5万m3/d左右,在此过程中,开启每台厌氧反应器的内循环泵,通过进水和内循环的方式提高厌氧反应器的上升流速。从EGSB上流速度与容积负荷变化情况可以看出(见图3),上升流速从0.7 m/h逐渐增加到1.35m/h左右,容积负荷也是逐渐从0.13kgCOD/(m3·d)增加到1.30kgCOD/(m3·d)。达到设计规模时,EGSB的水力停留时间为1.4d、上流速度为1.35m/h左右和容积负荷在1.30kgCOD/(m3·d)左右。而采用强化循环厌氧反应器(SCAR)处理碱减量废水的上升流速最高控制在1.7m/h[16]

图2 EGSB进水和斜管沉淀池出水的COD及去除率变化

图2 EGSB进水和斜管沉淀池出水的COD及去除率变化

Fig.2 COD removal efficiency and the COD of EGSB influent and inclined sedimentation tank effluent

图3 EGSB上流速度与容积负荷变化

图3 EGSB上流速度与容积负荷变化

Fig.3 Upflow velocity and volume loading ratio of EGSB

从图4可以看出新增EGSB厌氧反应器及厌氧斜管沉淀池后,废水的B/C发生明显变化,从进水的B/C比大约在0.3左右,出水提高到0.5左右,B/C的提高有利于后续的AO生化过程。废水的pH值对EGSB厌氧反应器的去除效果也有影响,经过试验分析,EGSB反应器进水的pH值控制在7.5~8.0时,并控制温度在35~40℃内。有研究表明ABR改善印染废水的B/C比从0.22提高到0.31[17]

图4 EGSB进水和斜管沉淀池出水的B/C比变化

图4 EGSB进水和斜管沉淀池出水的B/C比变化

Fig.4 B/C ratio of EGSB influent and inclined sedimentation tank effluent

4 运行费用分析

EGSB厌氧反应器和斜管沉淀池的运行费用主要为电费、人工费和加二氧化碳费,如表2所示,运行费用为0.472元/m3 H2O。新增厌氧单元后,厌氧沉淀池的污泥回流至厌氧反应器内自行内部消化,几乎不产生剩余污泥。而原有的前端混凝沉淀工艺,需要投加酸、硫酸亚铁和PAM,药剂费用为1元/m3 H2O,产生污泥量为60 m3/d,污泥的处置费用为300元/m3,污泥的处置费用为1.20元,两项合计费用为2.20元。新增厌氧单元后运行费用比原有减少了1.728元/m3 H2O。

表2 厌氧单元污水运行费用分析
Tab.2 Analysis of operation cost of anaerobic unit   

表2 厌氧单元污水运行费用分析

5 结语

(1)针对棉织物的印染废水,采用采用前置EGSB厌氧反应器处理印染废水,厌氧单元主要由调节池、篮式过滤器、EGSB厌氧反应器及斜管沉淀池组成。

(2)EGSB反应器进水的pH控制在7.5~8时,并控制温度在35~40℃内,当EGSB进水COD在1 500~1 800mg/L时,斜管沉淀池出水COD在550~800 mg/L,COD去除率稳定在60%左右,进水的B/C比0.3,出水提高到0.5,此时EGSB的水力停留时间为1.4d、上流速度为1.35m/h左右和容积负荷在1.30kgCOD/(m3·d)左右。

(3)EGSB厌氧反应器几乎不产生剩余污泥,运行费用为0.472元/m3 H2O,比原有减少了1.728元/m3 H2O,减少了废水处理系统的药剂费用和污泥处理费用,实现了低成本运行。

 

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Engineering application of EGSB anaerobic reactor in dyeing wastewater treatment
Xu Fu Shao Jinlan Zhang Caiji Guan Guoqiang
(Suzhou Suwater Environmental Science and Technology Co.,Ltd.)
Abstract: The anaerobic treatment of the dyeing wastewater in Jiangsu Province was introduced.The EGSB anaerobic process was used in this project.The design scale was 15 000 m3/d.The anaerobic process was mainly composed of an adjusting tank,a basket filter,an EGSB anaerobic reactor and an inclined tube setting tank.When the anaerobic reactor was in stable.operation of the pH 7.5~8.0 and the temperature 35~40℃,the influent COD of the anaerobic reactor was about 1 500~1 880 mg/L,the effluent COD of the inclined tube setting tank was about 550~800 mg/L,and the COD removal rate was about 60%.The volume loading rate was about 1.35 kgCOD/(m3·d)and the HRT was about 1.4 d,the B/C was increased for 0.3 to 0.5.The operation cost of EGSB anaerobic reactor and Inclined tube sedimentation tank was less than the original cost and provided the engineering practice reference for the front-end anaerobic treatment of the dyeing wastewater.
Keywords: Dyeing wastewater; EGSB anaerobic reactor; Front-end anaerobic treatment; Inclined tube sedimentation tank;
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