堆载致桥梁桩基偏移机理分析与纠偏技术研究
0 前言
高速公路或铁路穿越宽度较大的河流沟谷时,为保持路面高程一致性,多采用施工简单的梁桥结构,引桥桥台与1号桥墩承台高程相差较大时,若桥台堆土处理不当,容易导致1号桥墩桩基础偏移或倾斜,严重影响架梁施工和桥梁安全。分析桥梁桩基堆载偏移机理和纠偏技术有助于预防工程缺陷或消除工程灾害
以上研究针对具体工程案例分析了桩基偏移形成过程和采用的纠偏处理方案,具有良好的工程指导意义,但是对桩基偏移机理分析较少,对桩基偏移原因和纠偏技术的综合总结同样较少。本文以山东某高速桥梁工程桩基偏移为研究对象,通过理论分析和数值模拟深入分析桩基偏移机理,系统总结桩基偏移原因和纠偏技术,以期为其他类似工程提供了借鉴。
1 桥梁桩基偏移概况与偏移原因分析
该大桥全长306.4m,桥跨组成为10×30m,上部结构采用装配式预应力混凝土箱梁,下部结构采用肋式台、柱式墩、矩形墩、桩基。其中1号桥墩基桩直径2.0m、长20m,立柱直径1.8m、高18m,系梁高1.8m,盖梁高1.7m,如图1所示。桩底嵌入强风化花岗岩。桥址区在勘探深度范围内有全风化页岩、强风化石灰岩及强风化花岗岩等。
1.1 桩基偏移概况
桩基位于桥梁锥坡坡脚处,其上边坡(即小里程侧)填筑开挖隧洞的弃渣,锥坡填筑如图2(a)所示,锥坡坡度1∶1.73,锥坡高度4~16m,桥墩小桩号侧填高约4.0m,大桩号侧填高约2.0m,填筑线痕迹如图2(b)所示。架梁前复测墩顶盖梁位置,经测量发现:以设计墩柱中心线为基准线,墩顶盖梁向大里程方向偏移最大值为21.5cm,基桩顶向大里程方向偏移最大值为10.4cm,1-0号桩竖直度偏差达到3.4‰,1-1号桩竖直度偏差达到4.2‰,1-2号桩竖直度偏差达到5.2‰。根据《建筑桩基础技术规范》(JGJ 94—2008)要求(桩竖直度允许偏差值3‰H(H为桩长)且不大于20mm)。1号桥墩桩竖直度偏差的测量结果已经超出该规范要求,需要进行特殊处理。
1.2 桩基偏移成因分析
桥墩桩基偏移原因较多,通常是由桩侧受力不平衡、复杂的地质环境、施工处理措施不当等多种因素共同作用引起的,引桥桥台与1号桥墩之间为保持路面高程一致性,高差通常相差较大,故1号桥墩前后两侧一般存在不平衡荷载,不平衡荷载超过桩身的抵抗能力时易引起桩身偏移,通常表现为1号桥墩的基桩整体偏移或桩身倾斜。笔者搜集整理了近年来部分桥梁桩基偏移案例,对其偏移原因、纠偏技术和纠偏效果整理分析,如表1所示。
针对本文所述桥墩桩基偏移问题,设计要求桥台向1号桥墩边坡应分为两级边坡,坡度分别是1∶1.5和1∶1.75,填筑坡脚至系梁顶以上2m。但施工单位没有严格按照设计要求放坡,实际填筑形成的边坡坡脚延伸至1号桥墩处,比设计填筑线高出了2m,如图3所示,由此导致引桥桥台弃渣填筑过高,松散堆积体产生较大偏压作用,从而引起桥墩桩基偏移。
近年来桥梁桩基偏移案例分析 表1
案例名称 |
概况及偏移情况 | 偏移原因 | 纠偏方案 | 评价 |
某桥桥墩桩基偏位纠偏方案设计与实施[2] | 简支梁桥,桥墩采用柱式桥墩,其中61~65号桥墩墩柱偏移较大,部分墩柱存在环向裂缝 | 在堆土产生不平均土压力情况下,淤泥层发生侧向挤出现象 | 清除桩顶浮土,设置应力释放孔和高压旋喷桩,通过新增桩基承台对原基础进行托换,并对桥墩进一步采用顶推工艺进行纠偏 | 设置应力释放孔释放压力,使桩基回倾,同时利用高压旋喷桩加固地基的措施对于处理软弱地层偏移较大的桥墩具有良好的效果,但工序复杂 |
某桥墩桩基偏位分析与纠偏实施效果[3] |
桥梁采用开字形桥墩,T型桥梁结构,其两墩柱中心线偏移297mm | 墩基处于厚淤泥质土层中,水平抗力较差; 所处基岩面斜度大,堆土有滑动趋势 | 采用卸载止推、反向堆载,挖坑卸荷和强力牵拉的综合纠偏技术 | 该纠偏技术施工简单,纠偏效果好,但施工量大,纠偏到位所需时间较多,并且后期存在桩基再次偏移的风险 |
沪宁城际铁路连续梁桩基纠偏技术[4] |
大桥为简支梁桥,采用钻孔灌注桩基础,其中多个墩基发生横移 | 软弱地基中,桩顶地面一侧堆载,桩基单侧受压导致墩基横向位移 | 采用在堆载侧减载、插打拉森钢板来减小推力、在偏移侧打高压旋喷桩加固的止偏技术 | 软弱地基中利用减载使桩基回倾,拉森钢板桩使桥梁桩基受到的滑体推力较小,因此桩基未发生较大回弹 |
某高速公路桥梁桩基掏土纠偏设计与施工[5] |
采用钻孔灌注桩,在接近完工时,多个桩基发生较大偏移 | 路基填土堆载过大,并且场区为以流塑状淤泥为代表的软土 | 在堆载一侧布置掏土孔来取土,采用千斤顶水平支顶纠偏,偏移一侧堆载加压,纠偏后灌浆加固基础 | 多种方式协同作用,纠偏效果良好,纠偏结束后灌浆加固可防止软土对桩的再次影响 |
高速公路桥梁墩柱纠偏技术[6] |
大桥为简支梁+连续预应力混凝土T型梁,施工完成后部分墩柱偏移,最大达到314mm,桥梁与墩柱结合部出现横向裂缝 | 设计未考虑纵坡影响,伸缩缝处不能有效贴合,形成夹角,产生水平分力,使墩柱倾斜 | 利用同步数控技术控制多个千斤顶在墩柱偏移侧顶升桥梁,并多点同步顶推墩柱,完成纠偏。 | 利用数控技术控制千斤顶协同作用,与其他方式相比,占用空间少,操作性强,安全系数高 |
山脚坡积段桥梁桩基纠偏处理[7] |
桥梁桩基为钻孔灌注端承桩,桩墩为三桩三柱。施工完成后部分桩基偏移超过2.5% | 桩基一侧弃渣高达6~7m,其作用于淤泥质土产生土体滑动变形引起桩基偏移 | 削土卸载后设置应力释放孔,布设混凝土桩,对柱顶进行顶推纠偏 | 利用多种方式协同作用,纠偏速率和效果良好 |
大桥桩基纠偏与加固的施工方法[8] |
桥墩基础为钻孔桩基础,多跨桥梁偏移,墩基出现多条裂纹,局部混凝土块崩落,钢筋外露 | 该桥处于坡地,桥下堆土的挤压是桥梁偏移的主要原因 | 清方卸载后,采用锚索牵引加多点顶推的纠偏方案 | 纠偏效果良好,但需要开挖深基坑布置锚索,施工工期长 |
某桥墩桩基偏位受力分析及纠偏施工研究[9] |
桥墩采用单线钢筋混凝土圆端形板式墩,双线共用明挖基础,其部分桥墩发生偏移 | 桥墩上下游挖砂形成深坑,洪水冲刷导致下游砂坑溯源下切桥墩周围砂层,从而引起墩基偏位 | 对桩基础进行托换加固,并采用旋喷桩加固地基,同时在其上设置混凝土墙来保护桥墩 | 桩纠偏效果良好,但施工工艺复杂,造价较高 |
高架桥桥墩偏位原因分析和纠偏措施[10] |
桥墩下为高承台基桩,桩直径为1 200mm,部分墩顶最大偏299mm | 边坡堆土过高导致桩体弯曲倾斜 | 在偏移一侧掏土减压,在另一侧施加水平力使桩基回倾,待纠偏稳定后,对土体孔隙填砂并注浆加固 | 纠偏效果良好,但未清理边坡堆土,桩基依然有再次偏移的风险 |
基于顶推法的桥梁桩基纠偏措施应用研究[11] |
桩型为PHCAB500管桩,共计158根管桩偏移,偏移量超300mm,有22根管桩偏移超过1m,最大为1.2m | 流塑状淤泥地层中,在桥梁边上开挖管线基坑导致管桩偏移 | 采取钻孔取土、顶推桩顶进行纠偏,桩基稳定后填筑混合料对桩侧进行加固 | 针对大规模偏位,利用顶推和钻孔掏土协同作用可加快纠偏进程,填筑混合料可保证地基稳固 |
某桥梁下部结构纠偏施工技术[12] |
桥梁桩基采用钻孔灌注桩,桥台采用堆载施工,复测时发现部分墩柱严重偏位 | 场区是以流塑状淤泥为代表的软土,桥台堆载引起相邻桥墩桩基偏移 | 采取在偏移一侧利用链条缓慢拉动基桩,在另一侧钻孔掏土进行纠偏,纠偏结束后进行地基注浆加固处理 | 纠偏速率和效果都满足要求,但桩身较长,链条使桩身产生的水平力可能会引起桩身破坏 |
针对本工程桩基偏移问题,首先是施工单位未按照设计要求施工,同时施工单位认为设计单位给出的边坡设计方案应该存在一定的稳定富余,超出填筑2m不应该引起较大偏移,通过对其他相关设计院调研咨询,本工程的边坡设计偏于冒险,边坡填筑线应该止于系梁顶,不应填筑至系梁顶以上2m处,且1号桥墩的另一侧应适当填土,以平衡边坡侧压,由此可以从源头上减少此类问题发生。
2 堆土致桥梁桩基偏移机理分析与病害检测
本节通过理论计算和数值模拟深入阐述堆土引起桩基偏移的机理。
2.1 堆土致桥梁桩基偏移机理理论计算分析
本工程中桩基偏移与桥台锥坡滑移方向一致,桥台锥坡下滑力超过1号墩桩基水平抗力,造成桩基偏移。在堆载偏压计算中,隧道弃渣堆载按照无黏性土坡计算,弃渣边坡面积为123.75m2,其中浸水部分面积为11.23m2,土体重度为19.0kN/m3,饱和重度为20.0kN/m3,有效的滑动面长度为27.60m,下滑力角度为26.24°,碎石弃渣滑面的抗滑力和黏聚力均为0,不考虑动水压力和浮托力,边坡上部附加力为0。经计算,弃渣的下滑力为1 044.53kN/m,下滑力传递系数为0.897。因此对1号桥墩产生的水平推力为936.94kN/m,1号桥墩共3个基桩,桩直径为2m,故单桩承受的水平荷载T≈1 873.88kN。
《建筑桩基础技术规范》(JGJ 94—2008)
式中:α为桩的水平变形系数; γm为桩截面模量塑性系数; ft为桩身混凝土抗拉强度设计值; W0为桩身换算截面模量; νM为桩身最大弯矩系数; ρg为桩身配筋率; ζN为桩顶竖向力影响系数; Nk为在荷载效应标准组合下桩顶的竖向力; An为桩身换算截面面积。
通过查阅本工程设计资料和《建筑桩基础技术规范》(JGJ 94—2008),获得相关参数带入公式(1),可得1号桥墩单桩水平承载力特征值Rha=1 440kN,可见,堆载产生的水平荷载已经超过桩基的水平承载力特征值。
2.2 堆土致桥梁桩基偏移机理的数值模拟分析
采用大型有限元软件MIADS GTS NX 2015对1号桥墩及周边地层进行三维实体建模,分析堆载对桥梁桩基的影响。
三维数值分析计算中,土岩体采用弹塑性摩尔库伦本构模型,1号桥墩桩基及承台采用线弹性梁结构单元模拟,并设置界面单元以实现其与周边岩土体层的相互作用
根据场区岩土工程地质勘察报告,结合钻孔信息,1号桥墩周边土层物理力学参数如表2所示。根据1号桥墩周边场地实际尺寸及边界效应,计算模型沿桥跨横断面方向分别向左右两侧延伸15m,如图4(a)所示,模型锥坡坡度为1∶1.73,锥坡高度为4~16m,大里程方向长度为35m。
模拟中首先生成地应力场,其次平衡1号桥墩及桩基模型建立后的岩土体应力场,最后按照小里程侧上边坡堆土过程施加荷载。通过数值模拟分析了上边坡堆土对于1号桥墩桩基的土压力及偏移效应的影响,其中1号桥墩位移及应力云图如图4(a)~(c)所示。
1号桥墩周边土层物理力学参数 表2
土层 编号 |
土层名称 |
天然重度 γ/(kN/m3) |
黏聚力 c/kPa |
内摩擦角 φ/° |
① |
弃渣 | 19.0 | 3 | 6 |
② |
全风化页岩 | 20.8 | 23 | 21 |
③ |
强风化石灰岩 | 21.2 | 28 | 26 |
④ |
强风化花岗岩 | 22.1 | 30 | 28 |
由图4(a)可知:在堆积体自身重力的作用下,隧道弃渣堆积成的锥坡下部位移量较大,最大位移量达9.0cm,主要集中在锥坡坡脚表层位置; 同时可知,堆积体对原状土层产生了较大影响,原状土层的最大位移量达6.7cm,主要集中在原状土层的表面层,地面以下16m范围内的原状土层均受到了上部堆积体的影响。
由图4(b)可知:在上部堆积体的影响下,桩基产生了一定的位移,其中最大位移出现在系梁部位,达到4.4cm,主要原因是系梁位于原状土层的表层位置,堆积体对其影响最大; 中桩的变形略小于边桩的变形,主要原因是中桩受到的约束相比边柱更大,整体性更强; 此外,桩的位移从上往下逐渐减小,桩底位移相对于桩顶位移非常小,仅有1~2mm,可以忽略。
由图4(b),(c)可知:与变形相对应,各桩应力从上向下逐渐减小,最大应力发生在桩顶部位,同时,中桩应力小于边桩应力,最大应力出现在边桩桩顶部位,大小为3.13MPa,为拉应力; 此外,中桩应力虽然较小,但最大拉应力也达到2.83MPa,而C30混凝土的抗拉强度标准值为2.01MPa,所以混凝土可能会开裂。
2.3 桩基偏移病害检测与评估
桥梁桩基偏移发生是一个缓慢的过程,桥梁桩基施工完成后往往忽略定期监测,桥梁架设前复检时发现桩基偏移,此时偏移病害已经产生。分析偏移产生原因需要对墩身、承台、桩基及周围土层进行研究,以评估偏移危害并为纠偏设计提供依据。
为确定桩身完整性,对桥梁基桩进行开挖检查和低应变检测。对1号桥墩3根基桩进行开挖检查,开挖深度为2.7m(包含系梁高度1.8m),如图5所示。开挖后发现,桩顶未出现破碎或错位,桩身无开裂,桩身直径及外观满足设计要求,系梁与桩身连接部位沉渣略微明显,这将对桩的水平承载力产生轻微影响。
为进一步确定桩身完整性,采用PIT-VV型基桩动力测试仪对桩身进行低应变检测。检测前对桩侧进行处理,去除桩侧泥浆层并清理出光滑平面,局部磨平并安装膨胀螺栓,将加速度传感器粘贴在桩侧膨胀螺栓根部,传感器安装点距系梁顶约2.4m。以橡皮泥为耦合介质,然后用手锤敲击桩顶平台产生冲击,瞬时冲击产生的信号通过系统放大和A/D转换器转化,变成数字信号后存入内存,同时显示实测波形。
桩身低应变测试结果汇总如表3所示。其中1-0号桩时域信号分析如图6所示。
桩身低应变测试结果汇总 表3
桩号 |
桩径 /m |
桩长 /m |
波速 /(m/s) |
时域信号描述 |
1-0 |
2 | 20 | 3 800 | 距传感器安装点2.0m左右桩身有轻微缺陷,在此处时域信号产生反射 |
1-1 |
2 | 20 | 3 700 | 距传感器安装点2.5m左右桩身有轻微缺陷,在此处时域信号产生反射 |
1-2 |
2 | 20 | 3 700 | 距传感器安装点2.7m左右桩身有轻微缺陷,在此处时域信号产生反射 |
依据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106—2014)和《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/T F81-01—2004)的相关规定及表3桩身低应变测试结果,桩身在受拉侧有轻微缺陷,缺陷位置分别距系梁顶4.4,4.9,5.1m,位于强风化石灰岩层,偏移未造成桩身破坏,由此推测1号桥墩3个基桩1-0,1-1,1-2各桩均为Ⅱ类桩。
根据桩基低应变检测结果(表3)和开挖复检结果,1号桥墩1-0,1-1,1-2号桩的桩身完整性尚好,可以通过纠偏使桩基复位。
综合理论计算和数值模拟分析,上边坡隧道洞渣填筑锥坡产生的偏压作用是1号桥墩偏移的主要原因,施工误差等是次要原因。依据偏移现状及发展趋势,需要对1号桥墩进行纠偏处理。
3 桥梁桩基纠偏技术研究
在纠偏施工处理方案确定前,笔者对近年来国内部分工程纠偏技术进行了详细调研,在此基础上有针对性地提出本工程的处理方案。
3.1 常规纠偏处理技术总结
根据桥梁桩基偏移程度分如下3种情况处理:1)对于桩身完整、偏移量在工程可调节范围内的轻微病害,去除堆土偏压后可以不做处理; 2)对于偏移量大,但桩身未开裂的病害,需要进行纠偏处理; 3)对于偏移量大,且桩身开裂、断桩的病害,需要进行加固和补桩处理。常见的桩基纠偏技术如表4所示。
常见的桩基纠偏技术 表4
桩基纠偏技术 |
简介 | 方案评价 | 工程实例 |
清方卸载法 | 清理产生偏移的堆土至原地面标高 | 通过清理堆土消除压力,这也对消除桩基偏移进一步的发展有重要作用,仅适用于堆载引起的桩基偏移 |
某桥墩桩基偏位分析与纠偏实施效果[3] 山脚坡积段桥梁桩基纠偏处理[6] |
堆载加荷法 |
在桩基偏移一侧对地面施加荷载,使其作用力与偏移方向相反 | 仅适用于软土地基,材料获取方便,操作简单,但并未在根本上解决偏移产生原因,偏移容易再次发生 |
某桥墩桩基偏位分析与纠偏实施效果[3] 桩基掏土纠偏设计与施工[5,18] |
钻孔掏土纠偏 |
利用长螺旋钻孔设备,在桩基偏移反方向一侧钻孔掏土 | 施工工艺比较复杂,但减少了土的侧压力对桩基的水平作用,为后续千斤顶顶推和注浆加固进行铺垫 |
某高速公路桥梁桩基掏土纠偏设计与施工[5] 高架桥桥墩偏位原因分析和纠偏措施[10] |
顶推扶正纠偏 |
利用千斤顶在桩顶施加水平推力,使桩基复位 | 施工简便,符合纠偏原理,但要注意纠偏速度,防止对桩纠偏过多 | 桩基掏土纠偏设计与施工[5,18] |
桩周注浆加固法 |
对桩周被扰动破坏的土体进行注浆加固处理 | 可以调高桩基纠偏后的稳定性,防止纠偏反弹 |
某高速公路桥梁桩基掏土纠偏设计与施工[5] 某桥梁下部结构纠偏施工技术[12] |
高压旋喷桩法 |
在偏移一侧用高压旋转的喷嘴打入水泥浆,形成水泥加固体 | 高压旋喷对软弱土体产生冲切、劈裂和挤推等扰动作用,使桩基因受到挤压作用而产生侧向变形,以达到纠偏的效果 |
沪宁城际铁路连续梁桩基纠偏技术[4] 某桥墩桩基偏位受力分析及纠偏施工研究[9] |
3.2 桥梁桩基偏移的处理
本文桥梁1号桥墩桩基偏移量略大,为保证运营期间高速公路安全,结合现场施工条件最终采取桩侧钻纠偏孔卸压、桩侧顶推扶正和桩周开挖空间内回填混凝土加固的综合纠偏处理技术,具体如下:
(1)桩侧钻纠偏孔卸压处理
上边坡(小里程侧)隧洞弃渣是引起桩基偏移的主要原因,为消除桩基小里程侧堆载产生的下滑力,阻止桩基进一步偏移,先将边坡弃渣全部清理。在桩基大里程侧由于系梁与桩顶之间有沉渣,不能作为顶推对象,故需要将堆土清理至系梁以下3m处,并保持底面水平。桩基两侧沿桥梁轴线方向左右清理2m,并对大里程一侧做压实处理,为纠偏加载做准备。
(2)顶推扶正处理
为降低纠偏荷载,在1号桥墩基桩小里程侧钻纠偏孔卸载侧向土压力,纠偏孔采用机械成孔,成孔直径150mm,间距约500mm,实际孔深11.5m,孔底距系梁顶16m,每个灌注桩侧布置9个纠偏孔,如图7所示。
在实际顶推施工中,在桩大里程一侧设置钢筋混凝土反力墙(或钢制承压板),规格为20m×3m,墙厚为0.5m,采用C25混凝土。在基桩与反力墙之间架设工字钢作为分配梁,将分配梁、千斤顶以及千斤顶垫板依次相连构成顶推系统,如图8所示。
当同排桩基的顶推条件准备完毕后,即可对桩基施加水平推力,按照表5循环分级加载,每级荷载持续时间≥3h,共9级荷载; 荷载自初始零值或上一级荷载加载至本级荷载并保持一定持续加载时长为一循环加载,循环加载时长不等,以表5备注为准。
每级荷载施加后,应分别按第5,15,30,45,60min测读桩顶位移量,以后每隔30min测读一次桩顶位移量; 桩顶位移速率相对稳定标准为:每1.5h内的桩顶位移变化连续两次不超过0.1mm(从分级荷载施加后的第30min开始计算次数);当桩顶位移速率达到相对稳定标准时,可施加下一级荷载。
纠偏荷载分配 表5
荷载等级 |
荷载/kN | 备注 |
第一级 |
200 | 核查加载系统可靠性,为正式纠偏做准备; 荷载每循环加载10min |
第二级 |
400 | 每循环加载15min |
第三级 |
600 | 每循环加载15min |
第四级 |
800 | 在纠偏孔卸压作用下,初步发生纠偏位移; 每循环加载20min |
第五级 |
1 000 | 每循环加载20min |
第六级 |
1 200 | 每循环加载20min |
第七级 |
1 400 | 密切监测纠偏位移,特别是1-2号桩的位移,防止纠偏超限; 每循环加载30min |
第八级 |
1 600 | 每循环加载30min |
第九级 |
1 800 | 每循环加载30min,加至本级荷载后若纠偏位移仍不能满足要求,则增加卸载纠偏孔。纠偏完成后立即进行桩身完整性检测 |
本工程1-0,1-1,1-2号桩的纠偏量为70mm,当桩基纠偏达到设计要求后,停止加载。
(3)桩周开挖空间内回填混凝土加固
纠偏到位后,纠偏作用力不得释放,以防止位移反弹。先回填桩基大里程侧并压实,同时进行钻孔注浆加固,钻孔布置如图7所示,待浆液凝固后再分步释放顶推力,拆除千斤顶,最后回填整个基坑,如图9所示。
注浆孔采用机械成孔,成孔直径90mm,孔深11m。注浆孔成孔后放入注浆管,若纠偏孔未闭合,同时采用纠偏孔作为注浆孔,孔口采用水泥砂浆封孔,注浆孔封孔长度为2m。注浆管为ϕ25钢管,钻麻花孔,沿长度方向按300mm间距钻孔,上部2m不钻孔,每圆周布置2孔,注浆管底部进行密封处理。注浆材料为水泥浆,水灰比0.6~0.8,终止注浆压力为1.0~1.5MPa。为保证注浆压力平衡,多孔同时注浆。
为确保纠偏工程顺利完成,在桩基纠偏施工全过程对桩基倾斜位移进行全方位测量监控,在1号墩左右两侧空地和0号桥台位置分别架设全站仪,根据监测信息反馈结果及时调整施工方案,并进行预警控制。以1号桥墩设计墩柱中心线为中轴线,标注盖梁顶和系梁顶,通过仪器观测标注各点与中轴线之间的距离变化,可知纠偏情况。墩柱复位后,观测需持续至数据无显著变化为止。
4 结论
(1)桥梁桩基偏移原因复杂多样,常在一种或几种原因主导下产生,常见的原因有桩侧不平衡堆载、地质不良、施工处理不当三种。为保证桩基稳定,桥台边坡施工要严格按照设计要求进行,桥台边坡堆土不宜超过系梁或承台顶; 且应探明桩底地质情况,并及时清除桩基两侧不平衡堆载,从源头上遏止桩基偏移。
(2)1号墩桩基单桩承受的水平荷载T≈1 873.88kN,而1号桥墩单桩水平承载力特征值Rha=1 440kN,桥台边坡堆载产生的水平荷载已经超过1号桩基的水平承载力特征值。利用有限元模拟分析桩基偏移过程,同时也验证了计算结果,得出本工程桩基偏移为1号桥墩水平承载力超限所致。
(3)采用开挖检测和小应变检测法,验证了桩身完整性,同时也为偏移处理提供开挖深度建议和纠偏基础数据。
(4)根据桩基偏移情况,考虑到现场工程条件,制定了钻纠偏孔卸压、桩侧顶推扶正和在桩周开挖空间内回填混凝土加固的综合纠偏方案,纠效果良好; 同时修正桥台刷坡坡度,从源头上消除偏移,可为其他同类工程提供详细的技术参考。
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