浸没式超滤膜在罗桥水厂改扩建中的应用

作者:李都望 陈翠仙
单位:江西省水务集团有限公司 清华大学
摘要:为解决修水县城区供水高峰期的供需矛盾和马家坳水厂的备用问题, 保障城市供水安全, 项目采用浸没式超滤膜技术对罗桥水厂实施改造。结果表明:浸没式超滤膜系统低液位条件下虹吸出水, 实现了短流程水质稳定产水;在原水浊度波动较大的条件下, 膜出水水质稳定, 出水浊度低于0.04 NTU;在处理水量超负荷50%的情况下, 系统运行稳定, 跨膜压差为10 kPa;运行费用较低。项目的实施为浸没式超滤膜系统应用于老水厂升级改造, 提质增效, 挖掘潜能积累了经验。
关键词:浸没式 超滤膜 改扩建 虹吸滤池 膜通量
作者简介: 李都望 330096江西省南昌市高新区紫阳大道3399号云中城A座48层电话:15070954553E-mail:46773111@qq.com;

 

0 前言

   超滤膜分离技术被认为是21世纪最具产业发展前景的高新技术之一[1], 在饮用水处理领域, 被称为“第三代饮用水净化工艺”, 在国内外工程项目中得到了广泛的应用[2,3,4,5,6]。超滤工艺能有效去除水中的悬浮物、胶体、细菌、病毒和大分子有机物, 具有出水水质稳定可靠、占地面积小、自动化程度高等特点, 为老水厂升级改造和新水厂建设提供了一条新的技术线路[7]

   为缓解修水县城区供水高峰期的供需矛盾, 同时为与县城马家坳水厂 (主力水厂) 互为备用, 实现双水源双水厂保障城市供水安全, 修水县润泉供水有限公司决定对罗桥水厂实施改扩建, 通过充分挖掘老水厂的潜能, 提高罗桥水厂的产能。

1 项目背景

   罗桥水厂位于老城区, 一期工程建于1994年, 设计规模为1万m3/d, 二期工程建于1998年, 设计规模为2万m3/d, 原水取自南崖水电站压力前池, 原水水质基本达到国家Ⅲ类地表水标准, 但雨季原水浊度偏高。净水厂采用旋流絮凝斜管沉淀-虹吸滤池/重力式无阀滤池工艺, 清水通过水泵提升后向老城区供水。随着2012年马家坳水厂 (5万m3/d) 建成通水, 罗桥水厂基本处于闲置状态, 2016年, 为提高城市的供水能力, 罗桥水厂2万m3/d的生产线进行设备翻新改造, 2017年为进一步扩大产能, 拟将一期1万m3/d的生产线进行升级改造, 从而保障县城高峰期的供水需求和保障城市供水安全。

   由于罗桥水厂位于老城区, 占地面积小, 仅为占地8.7亩 (1亩≈667 m2) , 周边均为居民区, 无任何扩建用地, 本次改造是在保证净水厂供水水质和不增加用地面积的条件下, 扩大老水厂一倍的产能, 因此, 工程改造拟采用超滤膜工艺作为方案。

2 改造方案

   改扩建项目要求将罗桥水厂一期1万m3/d的生产线改造为2万m3/d的处理规模。原处理工艺是按照当初出厂水浊度不大于5 NTU的标准进行设计的, 采用旋流絮凝池-斜管沉淀池-虹吸滤池净水流程, 混凝剂采用碱式氯化铝, 消毒剂采用液氯, 具体工艺流程见图1。

图1 原工艺流程

   图1 原工艺流程

    

   考虑到原工艺处理水量有限, 工艺陈旧, 设备老化, 混合絮凝效果不好, 虹吸滤池滤层易被击穿, 出水浊度无法满足《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2006) , 因此本次改造拟保留原工艺沉淀池, 滤池结构本体不变, 通过部分拆除滤池内部滤板、集水槽等, 将其改造为浸没式膜处理池, 改造后采用网格絮凝池-斜管沉淀池-虹吸膜池工艺, 混凝剂采用碱式氯化铝, 消毒剂采用次氯酸钠, 同时针对水源季节性铁锰超标和藻类暴发的现象, 新工艺增设前加氯预处理, 减轻铁锰和藻类对后续膜组件的污染, 减少膜的水力反冲洗和化学清洗频次, 更好地保障膜系统的运行。为加快建设工期, 膜池配套风机、加药等设备采用一体化集装箱安装模式, 无需现场土建施工。改造工艺流程见图2。

图2 改造工艺处理流程

   图2 改造工艺处理流程

    

3 工程设计

3.1 设计要求

   处理规模2万m3/d, 进水浊度≤20 NTU (极端条件≤200 NTU) , 进水温度< 40 ℃, pH6.5~9.0, 产水率≥95%, 产水水质指标见表1。

   表1 产水水质指标要求

    

    


检测项目
指 标

浊度/NTU
0.1

大肠杆菌去除率/%
99.99

菌落去除率/%
99.99

    

3.2 主要处理构筑物

3.2.1 平面布置

   絮凝池与膜池为原位改造, 配套风机、加药等设备设置于一体化集装箱中, 集装箱尺寸为11.16.9 m, 置于膜池南侧, 工厂制作, 现场安装。主要处理构筑物平面布置见图3

图3 平面布置

   图3 平面布置

    

3.2.2 混合

   原水取自南崖水电站压力前池, 其上游段为明渠, 考虑到原水时常夹带树枝、落叶、塑料袋等漂浮物, 容易堵塞管道混合器, 而管道混合器不便于检修, 因此混合采用在第一格絮凝室安装直径为2.0 m的垂直桨板式搅拌桨, 以加强紊流, 强化混合效果。同时在第一格出水口处加装钢丝网, 以截留污物。

   混合池有效容积26.4 m3, 水力停留时间1.81 min, 桨板中心点线速度1 m/s, 平均速度梯度G16 s-1, GT为17 900。

3.2.3 网格絮凝池

   絮凝池平面尺寸9.36.3 m, 共6格, 每格尺寸为2.832.835 m, 其中排泥斗高为1.32 m, 有效水深3.68 m, 竖井流速为0.03 m/s, 絮凝时间为10 min。絮凝池第一格改造成混合池, 第二格~第四格安装玻璃钢网格, 每格安装3层, 第五格~第六格不安装网格。经计算, 设计流量增加一倍, 通过絮凝池的水头损失比原工艺相应增加了0.18 m, 因此, 絮凝池相应加高0.2 m。

3.2.4 斜管沉淀池

   斜管沉淀池平面尺寸为9.96.3 m, 池子超高 0.3 m, 清水区高1.2 m, 斜管区高 0.87 m, 底部配水区高1.23 m, 排泥区高1.4 m, 池子总高 5 m。沉淀区液面负荷取14.4 m3 / (m2·h) (4.0 mm/s) , 拟拆除现有6根混凝土指形槽, 在池壁内侧四周及中间共安装10根不锈钢指形槽, 增加出水堰的总长度至88 m, 形成周边出水, 出水负荷控制在250 m3/ (m·d) , 以避免上升流速过高引起的抽吸现象。

3.2.5 虹吸膜池

   虹吸膜池平面尺寸为10.39.25 m, 共8格, 单格膜池产水量为2 500 m3/d, 单格膜池尺寸为3.82 m, 超高0.5 m, 膜上淹没水深0.3 m, 膜单元高度2.7 m (包括产水管) , 污泥浓缩区高度1.0 m, 膜池总高度为4.5 m。

   每格膜池设1个膜单元, 有100帘膜件, 采用热法PVDF中空纤维膜, 膜丝外径为1.6 mm, 膜孔径为0.01 μm, 设计膜通量为33.93 L/ (m2·h) , 跨膜压差2.64 m。

   膜池产水方式为重力流虹吸出水, 能有效利用原水池与产水池之间的液位差, 通过虹吸抽吸进行系统产水, 本工程不设置抽吸泵, 省去了泵抽吸消耗的电能[8]

   膜池运行方式为:产水—曝气—产水—气水反冲。膜池曝气强度为60~80 m3/ (m2·h) , 反洗强度为1.5~2倍产水流量。

   膜池正常运行时, 1个产水周期包含产水90 min和1次气反冲洗, 当完成5个产水周期后, 进行一次膜池排空和气水混合反冲洗, 当累计完成150个产水周期后, 进行1次药洗。

   清洗包含维护性清洗及恢复性清洗系统, 清洗药剂主要为次氯酸钠及柠檬酸。维护性清洗一般1~2周进行1次, 清洗药剂采用次氯酸钠原液, 有效含量为10%, 清洗浓度200 mg/L, 清洗时间一般为0.5~3 h。恢复性化学清洗分为2个阶段。第一阶段采用0.1% (1 000 mg/L) 的次氯酸钠, 第二阶段采用0.2%的盐酸 (或柠檬酸) 。清洗时间一般为12~24 h。

3.2.6 清洗液中和池

   酸洗液及碱洗液需中和排放, 设置中和池1个, 容积为20 m3

3.2.7 消毒

   考虑到水厂距周边居民区极近, 采用原液氯消毒方式一旦泄露将造成极大的危害, 本次改造结合膜处理清洗药剂, 对膜池出水采用次氯酸钠原液进行消毒, 投加量为1.5 mg/L。

3.2.8 泵房改造

   现有泵房扩建至4万m3/d。目前水厂内配置5台水泵, 拟保留现有2160 kW水泵, 拆除275 kW、110 kW水泵, 现有350S75B水泵切削叶轮使得扬程降低至50 m (功率降至200 kW) , 并增加1台同样规格的泵, 形成4台供水泵, 大小搭配运行, 其中1台现有大泵采用变频调速的运行模式。

3.3 工程投资

   工程主要改造内容包括1万m3/d的生产线升级改造为2万m3/d (超滤膜工艺) , 原2万m3/d的净水构筑物防水补漏, 送水泵房及配电按总规模4万m3/d的规模改造升级, 工程总投资为998万。

4 运行效果及成本分析

4.1 出水水质

   在原水浊度波动较大, 最高浊度达80 NTU条件下, 沉后水波动也比较大, 最高值达33 NTU, 而膜出水水质较稳定, 投产运行3个多月来, 产水浊度始终不低于0.04 NTU, 结果如图4所示。

图4 工艺各阶段浊度情况

   图4 工艺各阶段浊度情况

    

4.2 出水水量

   在保证膜池出水水质的前提下, 膜池出水水量稳定, 且跨膜压差较小。结果表明:当产水量为2万m3/d时, 跨膜压差为5 kPa, 当产水量为3万m3/d时, 系统还能保持稳定运行, 跨膜压差为10 kPa。不同产水量与跨膜压差的关系见图5

图5 不同产水量下的跨膜压差

   图5 不同产水量下的跨膜压差

    

4.3 成本分析

   对膜系统进行成本分析, 主要包括清洗药剂费、运行电费和膜组件的更换费用。其中药剂成本包括维护性清洗药剂、 恢复性清洗药剂、消毒药剂;运行电费包括超滤反洗水泵、罗茨风机、真空引水装置等。

   膜组件按照使用周期8年测算, 膜系统部分的运行成本为0.13元/m3

5 项目难点及优势

   (1) 原位改造, 产能翻番, 施工周期短。未新增用地, 充分利用现有设施, 将原有的虹吸砂滤池土建主体结构直接改造成虹吸膜池, 土建工程量少, 改造过程历时4个月。工程实施后, 产水量由1万m3/d提升到2万m3/d (设计值) , 高峰期产水量达到3万m3/d, 在超负荷50%的情况下, 系统运行稳定, 跨膜压差为10 kPa。

   (2) 改造效果明显, 出水水质稳定。利用超滤膜安全高效分离的特性, 产水量翻倍, 以浸没式虹吸超滤膜池替代虹吸滤池, 截留精度提高, 出水水质达到《生活饮用水标准》 (GB 5749-2006) 的106项指标要求, 进水浊度在5~80 NTU波动时, 膜的产水浊度低于0.04 NTU, 水回收率超过96%。

   (3) 运行参数受限, 出水水质良好。受改扩建条件所限絮凝时间为10 min, 低于国家相关规范要求12~20 min的下限值, 斜管沉淀区液面负荷取14.4 m3/ (m2·h) , 远高于国家相关规范要求的5~9 m3/ (m2·h) 限值, 但出水仍能满足水质要求, 为老水厂的提效增质积累了一定的经验。

   (4) 实现低液位条件下虹吸产水, 是国内目前第一个真正实现不安装抽吸泵/提升泵的虹吸膜滤池工艺。优化设计运行参数, 取消传统虹吸膜池产水系统的抽吸清水泵, 充分利用可超低压条件下工作的性能, 采用先进的检测调控手段, 对膜的污染状况进行在线分析, 通过智能化系统实时调整膜的运行参数和清洗维护方案, 在设计工况 (即2万m3/d) 的产水能力下, 跨膜压差为5 kPa, 运行水头较低。

   (5) 能耗低、药耗少、运行成本低。从进水到产水全过程无泵运行, 实现低液位虹吸产水, 降低电耗, 并优化维护性清洗和恢复性清洗, 清洗药剂循环利用, 降低药耗, 系统运行成本低。

   (6) 自动化程度高, 运行稳定, 运行参数与进水水质实现闭环控制。浸没式超滤膜系统设一个PLC总站, 每个虹吸膜池及其公用设备独立PLC子站, 通过工业以太网进行连接, 控制系统实现对膜运行、膜污染状况在线监控, 实时调整膜的运行参数和维护清洗方案, 保证虹吸运行产水。

6 结语

   (1) 罗桥水厂升级改造采用超滤膜工艺, 其占地面积省, 施工周期短, 对周边环境影响小, 产水水量翻番, 出厂水水质稳定, 运行效果好, 出水浊度≤0.04 NTU, 运行费用较低, 该工艺段运行成本0.13元/m3。超滤膜应用于老水厂升级改造, 提效增质, 挖掘潜能, 具有较好的效果, 有一定的推广价值。

   (2) 絮凝时间为10 min, 斜管沉淀区液面负荷取14.4 m3 / (m2·h) , 在运行参数严重受限制的情况下, 出水水质仍能满足水质要求, 为类似水厂改造提供了可借鉴的经验。

   (3) 实现低液位条件下虹吸产水, 取消传统虹吸膜池产水系统的抽吸清水泵, 是国内目前第一个真正实现不带泵的虹吸产水。膜池可利用水头为1.5 m, 自动虹吸产水, 能耗低, 运行管理方便。

   (4) 该工程设计规模为2万m3/d, 实际运行产水量最高时可达3.0万m3/d, 系统运行稳定, 且跨膜压差为10.0 kPa。

    

参考文献参考文献

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[3] 李圭白, 杨艳玲.超滤—第三代城市饮用水净化工艺的核心技术. 供水技术, 2007, 1 (1) : 1~3

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[6] 许嘉炯, 马军, 王如华, 等.净水厂改造中超滤工艺优化与工程应用. 给水排水, 2015, 41 (7) : 13~18

[7] 李圭白, 田家宇, 齐鲁.第三代城市饮用水净化工艺及超滤零污染通量. 给水排水, 2010, 36 (8) : 11~15

[8] 陈翠仙, 奚韶锋, 郑晓红, 等.热法PVDF中空纤维超滤膜在市政饮用水处理中的应用. 见:第二届膜法城镇新水源技术研讨会论文集, 2015
Application of immersion ultrafiltration membrane in the reconstruction and expansion of Luoqiao Water Treatment Plans
Li Duwang Chen Cuixian
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