Fenton流化床工艺在印染废水深度处理中的工程应用

作者:徐富 邵金兰 张彩吉 关国强
单位:苏州苏沃特环境科技有限公司
摘要:江阴某印染废水末端深度处理工程,设计水量为6 000m3/d,采用Fenton氧化法处理印染废水的二沉池出水。芬顿流化床反应时间为30min,控制反应的pH 4.5~4.8和循环比0.8,FeSO4和H2O2反应的加药量分别是0.48kg/m3废水和0.38kg/m3废水时,芬顿流化床出水的COD为35.6mg/L,COD去除率为73.5%。脱气池投加液碱,调整废水的pH 6.5~7.0、气水比为2.0和停留时间为4.1h时,使Fe3+与OH-生成Fe(OH)3,再投加PAM,形成Fe(OH)3混凝沉淀,出水清澈透明,过滤池出水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB 321072-2018)中表2的标准。
关键词:印染废水Fenton流化床高级氧化超低排放
作者简介:徐富,男,1976年出生,河北承德人,博士研究生,高级工程师,主要研究方向为污水处理厌氧、生物脱氮和超低排放工程。E-mail:suwater@126.com;

 

印染废水水质随原材料、生产种类、生产工艺的不同而有所差异,因此印染废水组分复杂,印染废水是一种有机物含量高、色度深、生化性差、难降解的工业生产废水[1,2]。采用经过传统的厌氧和好氧处理后的二沉池出水,水质指标为COD为100~120mg/L,pH在7~8,色度为64~128倍,对该类废水传统的方法一般是经过生物处理后在末端再投加PAC和PAM进行混凝或絮凝反应沉淀处理[3],但出水COD在60~70 mg/L,很难实现COD<50mg/L。

芬顿氧化法能有效地氧化降解废水中的有机污染物,其实质是H2O2在Fe2+的催化下产生具有高反应活性的羟基自由基(·OH),反应的方程式为Fe2++H2O2→Fe3++·OH+OH-。·OH是一种重要的活性氧,羟基自由基具有极强的氧化能力,氧化电位2.8V,在高温高压、电、声、光辐照、催化剂等反应条件下,发生链式反应,使大分子难降解有机物氧化成低毒或无毒的小分子物质、矿化[4]。根据产生自由基的方式和反应条件的不同,可将其分为光化学氧化、催化湿式氧化、声化学氧化、臭氧氧化、电化学氧化、Fenton氧化等[5,6]

本文以某纺织厂印染废水实际工程为例,介绍采用Fenton氧化法深度处理印染废水,并说明各个工艺段的设计参数和设备配置,分析各工序的运行状况和运行费用,为印染废水实现超低排放提供工程实践参考。

1 工程概况

某纺织厂产生废水的工艺段为退浆、染色和印花,废水处理站设计规模为6 000 m3/d,原水水质COD 5 000~6 000mg/L、温度40~60℃、pH 13~14、SS 2 000~3 000mg/L,采用加硫酸亚铁、浓硫酸、PAM进行混凝沉淀后,沉淀出水进入厌氧+AO生化和二沉池,二沉池出水COD为120~150mg/L,SS<100mg/L。采用Fenton氧化法深度处理末端印染废水,本工程于2018年8月建成并投入运行。

2 工艺设计

2.1 设计水质

二沉池出水作为废水设计的进水,排放要求为《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB 321072-2018)中表2的标准。本工程设计进、出水水质见表1。

表1 设计进出水水质
Tab.1 The Influent and effluent of water quality   

表1 设计进出水水质

2.2 工艺流程

工艺流程见图1。经过厌氧和好氧处理后的二沉池出水通过管道进入pH调整池,在池中加入硫酸调节pH,使pH调整池的出水pH 5.0~5.5;pH调整池的出水通过提升泵泵入芬顿流化床,在芬顿流化床内进行芬顿反应;芬顿流化床出水进脱气池中进行曝气反应和去除残留的H2O2;在经过脱气反应后的废水中投加液碱,提高废水的pH 6.5~7.0,使废水中的Fe3+与SS、胶体和色度等一起发生絮凝反应,然后再投加阳离子PAM,强化絮凝反应,使污泥聚集,并在沉淀池沉淀和泥水分离,实现水泥分离;沉淀的污泥排放到污泥浓缩池进行压滤,清水通过过滤池过滤,经过滤后的清水达标排放。

图1 芬顿流化床深度处理印染废水工艺流程

图1 芬顿流化床深度处理印染废水工艺流程

Fig.1 The process of dyeing wastewater treatment by Fenton fluidized Bed

2.3 各构筑物设计

2.3.1 pH调整池

pH调整池设计尺寸:3.8m×5.4m×4.5m,有效水深:4 m,有效容积:80 m3,钢筋混凝土结构1座。池内为5布7油环氧树脂防腐,池顶设1台立式搅拌机,转速1 200r/min,速比20,N=2.2kW。70%硫酸通过计量泵泵入pH调整池,池内安装pH计和液位计各1台,池外设2台无堵塞提升泵(Q=250m3/h,H=20m,P=30kW,1用1备),提升泵管道上安装电磁流量计计量流量。

2.4.2 芬顿流化床

芬顿流化床设计尺寸:2.5m×13.5m,316L钢结构,2套。反应时间为30min,采用下进水上出水的方式,芬顿流化床内设有零价铁Fe和Mn的固体颗粒[7,8],粒径为3~5 mm颗粒球形,支撑架采用316L材质的槽钢构成,支撑架主体为网格结构。床外配有循环泵(Q=150 m3/h,H=10 m,P=7.5kW,2用2备)。27.5%的H2O2和10%的FeSO4分别经过药剂管道泵入芬顿流化床,位于高处的循环泵前管经过循环泵通过循环泵后管打入芬顿流化床,污水和药剂经过从底部到上部,依次经过反应区、Fe和Mn流化床区、缓存区、晶体截留分离器、澄清区,从出水管排出。

2.4.3 脱气池

脱气池设计尺寸:8.7 m×8.7 m×5.0 m,3组,钢筋混凝土结构,有效水深:4.5m,有效容积:1 021.8m3,停留时间:4.1h。池内为5布7油环氧树脂防腐,3组池内均安装60套可提升曝气器,规格:67~750mm,4个,最后1组分2格,前一个格入口设施加30%液碱管道,池内安装pH计,控制出口出的pH 6.5~7,后一格入口处加1%的PAM。风机为P=15kW。

2.4.4 沉淀池

沉淀池设计尺寸:8.7 m×8.7 m×5.0 m,6组,钢筋混凝土结构,有效水深:3.5 m,池内为3布5油环氧树脂防腐,沉淀池表面负荷:0.53m3/(m2·h),沉淀时间:6.36h。单组水池均配有中心传动刮泥机,型号:ZBGN-8.7,周边线速度1.5m/min,N=1.5kW。排泥泵(Q=100 m3/h,H=15m,P=7.5kW,3用3备)。

2.4.5 过滤池

过滤池[7]设计尺寸14m×4m×5.0m,3组,钢筋混凝土结构。过滤速度为1.5m/h,过滤时间2h,滤料层厚2 m,承托层厚度0.5 m,滤料规格=50~120 mm;填料层厚度1.5 m,滤料规格=10~20mm,滤料均为浮石。反冲洗方式:先气反冲洗,再气、水联合反冲洗。设2台反冲洗风机(1用1备),单台风机Q=12 m3/min,H=6 m,N=18.5kW;采用清水池的水作为反冲洗水,设2台反冲洗水泵(1用1备),单台泵Q=250m3/h,H=12m,N=22kW,反冲洗出水进入集水池,将反冲洗的废水提升至调节池,单台泵Q=100 m3/h,H=15m,N=7.5kW;空气管采用穿孔管,反冲洗配水采用大阻力配水系统,设在池底。

2.4.6 污泥浓缩池

污泥浓缩池设计尺寸:8.7m×8.7m×5.0m,钢筋混凝土结构,1座。污泥浓缩池采用竖流式,污泥浓缩池固体通量M=25kg/(m2·d),进水污泥浓度为Ci=8 000 mg/L,出水污泥浓度为Ce=1 000mg/L。污泥浓缩池用于沉淀污泥,污泥压滤机为板框压滤机,过滤面积为200m2,1套。

3 运行控制分析

3.1 pH调整池的控制

经过厌氧和好氧处理后的二沉池出水pH在7.2~8.0,通过管道自流入pH调整池,在pH调整池中加入70%的稀硫酸调节pH,使pH调整池的出水pH 5.0~5.5,加药量为(2.3±0.2)kg/m3废水。若采用不前端加酸调节pH,依靠加大H2O2和FeSO4的加药量,来控制反应的pH,造成消耗大量的H2O2和FeSO4,造成运行费用的增加。

3.2 芬顿流化床的控制

将纯度为95%FeSO4溶解于过滤池出水,配置10%的FeSO4溶液,再与27.5%的H2O2分别泵入2座芬顿流化床,控制反应的pH 4.5~4.8。同时启动芬顿流化床的循环泵,循环比例从0调整到1.2,在流化床内的填料催化反应作用下,使FeSO4、H2O2与废水充分混合反应,FeSO4和H2O2反应的加药量分别是0.48kg/m3废水和0.38kg/m3废水,芬顿流化床的出水颜色为黄绿色。同时,调整芬顿流化床的循环比从1.2、1.0、0.8、0.6、0.4、0.2降至0,研究发现不同的循环比对出水COD数值和COD去除率的影响,研究表明当循环比在0.8时,芬顿流化床出水的COD最低和COD的去除率最高,分别是35.6mg/L和73.5%,此时循环比下效果最好。控制循环比0.8时,调整不同的加入FeSO4和H2O2量来研究对出水COD的影响,如图3所示,当加入FeSO4和H2O2加药量分别是0.5kg/m3废水和0.4kg/m3废水时,出水COD在35mg/L以下,继续增加FeSO4和H2O2的量,出水COD仍然在30~34mg/L(见图2和图3)。

图2 流化床中循环比对出水COD及COD去除率的影响

图2 流化床中循环比对出水COD及COD去除率的影响

Fig.2 The effect of circulating ratio on COD and COD removal rate in fluidized bed

图3 流化床中不同的加双氧水和硫酸亚铁量对出水COD的影响

图3 流化床中不同的加双氧水和硫酸亚铁量对出水COD的影响

Fig.3 The effect of different amount of H2O2and FeSO4on effluent COD in fluidized bed

研究表明,控制合适的循环比和加药量,可以使Fenton反应过程中迅速产生的·OH,提高有机物的降解效率。文献[9]报道,采用Fenton+混凝沉淀法处理煤化工废水的二沉池出水,H2O2和Fe2+投加量分别为0.24kg/m3废水和0.18kg/m3废水,反应时间为0.5h,pH为3;对印染废水的二沉池出水进行Fenton法研究[10],在pH为6.0、H2O2/Fe2+=0.8(物质的量之比)、Fe2+投量为1.0kg/m3废水、反应时间为3h条件下,出水COD从100mg/L降低到60mg/L。

3.3 脱气池的控制

芬顿流化床的出水在脱气池通过风机曝气,以及剩余的及未反应的H2O2分解为H2O和O2,使Fe2+氧化成Fe3+和H2O2反应完全,同时在脱气池的最后一组的前一格投加液碱,调整废水的pH在6.5~7.0,使Fe3+与OH-生成Fe(OH)3[11],通过最后一格投加的PAM,形成Fe(OH)3混凝沉淀,形成大颗粒的矾花,更利于后续的沉淀。同时,调整脱气池的气水比从0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5提升至3.0,研究发现不同的气水比对出水COD数值和COD去除率的影响,如图4所示,当气水比在2.0时,脱气池出水的COD最低和COD的去除率最高,气水比从2.0增加到3.0,对COD的降解没有影响。

3.4 沉淀池、过滤池和污泥压滤的控制

二沉池出水进入沉淀池进行泥水分离和澄清出水,排泥采用2组水池共用1台排泥泵,每隔1h排泥20min,交替运行。

过滤池反应:气反冲洗强度q=10L/(m2·s),反冲洗时间T1=3min,再气、水联合反冲洗,气反冲洗强度不变,水反冲洗强度q=4L/(m2·s),反冲洗时间T2=7min,停止气反冲洗后,最后水反冲洗,水反冲洗强度不变,反冲洗时间T3=3min。采用PLC控制,反冲洗周期为8h。

图4 脱气池中气水比对出水COD及COD去除率的影响

图4 脱气池中气水比对出水COD及COD去除率的影响

Fig.4 The effect of gas-water ratio on COD and effluent COD removal rate in stable tank

物化污泥产生量为每1 000m3印染废水产生1.0~1.2 m3含水率为60%~65%的板框压滤泥饼,每天产生的污泥量6~7.2t污泥饼,泥饼外运处置。

4 运行费用分析和总体情况

4.1 运行费用分析

Fenton系统投运后,当天水质达标,本工程稳定运行1年后,药剂运行费用分析见表2。5种药剂合计的运行费用为1.48元/m3废水。系统新增运行功率为120kW,单耗为0.48kW·h/m3废水,电价为0.75元/(kW·h),电费为0.36元/m3废水。本系统为自控化控制,不需要新增劳动人员。以上药剂和电费合计为1.84元/m3废水,药剂运行费用分析见表2。

表2 药剂运行费用分析
Tab.2 Analysis table of reagent operation cost   

表2 药剂运行费用分析

4.2 总体运行情况

本末端超低排放工程于2018年9月正式建成投入使用,经过12个月的稳定运行,均达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2的标准。废水处理站2018年9月~2019年9月pH调整池的平均进水和过滤池平均出水水质见表3。

表3 2018年9月~2019年9月pH调整池平均进水和过滤池平均出水水质
Tab.3 The influent and effluent of pH adjustment tank and filter tank from September 2018to September 2019   

表3 2018年9月~2019年9月pH调整池平均进水和过滤池平均出水水质

5 结论与建议

(1)采用Fenton氧化法处理印染废水的二沉池出水,Fenton氧化法主要由pH调整池、芬顿流化床、脱气池、沉淀池和过滤池组成,外排出水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中表2的标准。

(2)芬顿流化床反应时间为30min,控制反应的pH在4.5~4.8和循环比0.8时,FeSO4和H2O2反应的加药量分别是0.48kg/m3废水和0.38kg/m3废水,芬顿流化床出水的COD最低和COD的去除率最高,分别是35.6mg/L和73.5%。

(3)脱气池投加液碱,调整废水的pH 6.5~7.0、气水比在2.0和停留时为4.1h时,使Fe3+与OH-生成Fe(OH)3,再投加的PAM,形成Fe(OH)3混凝沉淀,脱气池出水的COD最低和COD的去除率最高。

(4)采用Fenton氧化法深度处理印染废水,系统运行简单、稳定、可靠,为印染废水实现超低排放提供工程实践参考。

 

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Dyeing wastewater advanced treatment project by Fenton fluidized bed process
Xu Fu Shao Jinlan Zhang Caiji Guan Guoqiang
(Suzhou Suwater Environmental Science and Technology Co.,Ltd.)
Abstract: The advanced treatment of dyeing wastewater in a 6 000 m3/d project in Jiangyin was introduced.And the effluent of the secondary sedimentation tank of the dyeing wastewater was treated by fenton oxidation process.The reaction time of the fenton fluidized bed was 30 min with pH of 4.5~4.8 and cycle ratio of 0.8.Addition amounts of FeSO4 and H2 O2 were 0.48 kg/m3 wastewater and 0.38 kg/m3 wastewater respectively,COD in effluent was 35.6 mg/L and the removal rate was 73.5%.When the liquid alkali was added into the stable tank,the pH was 6.5~7.0,the gas-water ratio was 2 and the HRT was 4.1 h.Fe3+ and OH- were generated Fe(OH)3.Then PAM was added,the Fe(OH)3 coagulation reaction was facilitated,the effluent was clear and transparent.The effluent of filter tank was reached the standard in table 2 of the Discharge standard of main water pollutants for municipal wastewater treatment plant &key industries of Taihu area.
Keywords: Dyeing wastewater; Fenton fluidized bed; Advanced oxidation; Ultra-low emission;
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