武汉市某自来水厂V型滤池翻修实例

作者:林先明 阮永诚 周欣 奚晓勇 胡婷 高小燕
单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
摘要:通过调研武汉市某自来水厂的生产现状, 发现部分V型滤池在运行过程中工况欠佳。对滤池的工艺参数进行现场检测, 结果表明, 部分滤池的滤头破损脱落, 滤板缝隙表面原有填充物变形、膨出, 导致滤料流失、滤料层厚度达不到设计要求。据此, 将部分V型滤池退出运行后进行翻修, 并考虑翻修施工对全厂供水量、出厂压力和生产消耗产生的影响, 制定了相应的技术措施。通过翻修前后的效果对比, 滤池的运行工况得到明显改善, 保障了出厂水安全。
关键词:V型滤池 翻修 运行工况 供水量

 

0 引言

武汉市某自来水厂现有6座滤池, 其中2#、3#、4#、5#、7#滤池均为V型滤池, 设计制水能力89万m3/d。随着城市快速发展, 自来水厂供水管网半径相应扩大, 供水量节节攀升, 已达到和超过净水系统设计能力。

通过调研自来水厂V型滤池的运行现状, 发现部分滤池的工况并不理想。极端水质情况下, 滤池清水门开度在短时间内增大导致滤池过滤周期缩短。反冲洗时降水位困难, 存在过滤受阻的情况。为提高出厂水的水质标准, 改善滤池工况, 自来水厂自2017年9月对7#滤池进行了翻修和过滤效果检查, 并根据翻修情况进行了工艺参数测定, 制定了相应的技术措施。

1 V型滤池运行现状

从近几年的日均供水量、最高供水量以及滤池的运行工况、过滤效果和构筑物使用情况几个方面来阐述自来水厂V型滤池的运行现状。

1.1 供水量逐年增长

由表1可看出, 自来水厂2015~2017年7月日均供水量呈现逐年增长的趋势。以2017年7月供水情况来看, 比2015年同期日均供水量增加2.87万m3/d, 2年内供水负荷增长4.1%。

表1 近几年日均供水量对比数据
Tab.1 Daily average water supply comparison data in recent years   

表1 近几年日均供水量对比数据

1.2 近几年最高供水量

由表2可看出, 自来水厂2017年全年最高供水量约77.26万m3/d, 较2015年增长3.43万m3/d, 2年内最高供水量增长4.6%。从长远角度考虑, 自来水厂全年最高供水量将呈现逐年增长的趋势。

表2 近几年最高供水量对比数据
Tab.2 Highest water supply comparison data in recent years   

表2 近几年最高供水量对比数据

1.3 滤池运行工况

7#滤池从2004年改造后投运自今, 已运行14年。目前运行工况相对较差, 其中有5个滤格运行12h左右出现清水门开度增大, 开度值超过60%, 实时水位超过设定恒水位, 需提前进行反冲洗, 这无形中增加了其余滤格的运行负荷。针对此情况, 将7#滤池的过滤周期由原来的24h调整到12h。

2017年5月25日, 对7#滤池不同滤格的过滤效果进行了逐一检验, 7#滤池进出水水质取样数据如表3所示。自来水厂出厂干管水质内控指标为0.3NTU, 由表3中可以看出, 7#滤池过滤末期出水水质不佳, 均超过0.3NTU, 需尽快进行反冲洗以保证滤池的过滤效果和滤后水质。在反冲洗后稳定运行状态下重新检测, 滤后水水质均符合内控要求。

1.4 构筑物使用情况

自来水厂每年会对滤池的工艺参数进行现场检测, 根据2016年全厂工艺参数检测数据, 7—9#滤格南面砂层平均厚度为1.04m, 而滤料设计厚度为1.20m, 相差0.16m。通过仔细排查原因, 发现池体中有部分滤头破损脱落, 导致7-9#滤格中部分滤料从缝隙中流失, 砂层厚度达不到设计要求。

同时, 运行过程中发现部分滤格在气冲时滤头释放的空气分布不均匀。将池中液位降低后, 砂层表面凹凸不平, 滤料厚度有较大差异, 通过分析可能出现的原因有以下几点: (1) 滤头破损, 运行时滤料漏失。 (2) 滤板缝隙表面原有填充物变形、膨出, 已无密封作用。 (3) 反冲洗时冲洗强度不均, 局部强度过大导致漏砂。

表3 7#滤池进出水水质取样数据
Tab.3 Influent and effluent water quality of 7#filter   

表3 7#滤池进出水水质取样数据

2 整体翻修准备

为改善滤池工况, 提高出厂水水质, 自来水厂自2017年9月着手对7#滤池进行翻修。基于自来水厂的安全生产和施工进度考虑, 计划每次以7#滤池的2格滤池作为一组进行翻修。

2.1 翻修对全厂生产带来的影响

滤池翻修过程中势必对全厂的供水量、出厂压力和生产消耗构成不同的影响。

(1) 对供水量的影响。自来水厂V型滤池制水设计能力为89万m3/d, 若同时翻修2格滤池, 过滤能力减小3.125万m3/d。另外, 若滤池翻修期间取水区域突遇上游排洪等水源污染, 自来水厂供水安全将面临较大的考验。

(2) 对出厂压力的影响。2017年自来水厂的内控压力指标明显高于2016年, 造成2017年7月的日平均压力 (393kPa) 较去年同期高出17kPa, 这也是造成供水量较2016年同期增加的主要原因, 滤池翻修期间, 日制水能力减少3.125万m3/d, 供水量缺口将进一步加大。

(3) 对生产消耗的影响。由于供水量的逐年递增以及汉江上游开闸排水频次增加, 突发水源污染几率增高, 自来水厂2017年7月的生产消耗 (265kW·h/103 m3) 较2016年7月 (247kW·h/103 m3) 有所增高。滤池翻修期间, 为了减轻滤池的超负荷运行状况, 势必会消耗更多的生产成本。

2.2 翻修期间采取的措施

由于全年供水量逐步递增以及社会居民对水质的要求越来越高, 且7#滤池的运行工况越来越差。滤池大修期间为保证自来水厂安全优质供水, 制定了一系列的技术措施。

2.2.1 缩短反冲洗周期

由于部分滤池的运行工况下降, 全厂在生产中通过缩短滤池的反冲洗周期, 以尽量缓解滤池翻修对其余滤池造成的附加负荷, 同时应密切关注清水阀开度和滤池液位的变化。

2.2.2 控制滤池进水浊度

滤池翻修前滤池进水浊度控制在3~3.5NTU, 为保证翻修期间滤后水质, 降低滤池运行负荷, 将滤池进水浊度控制在2~2.5NTU。同时还可通过加大预投氯量以减轻滤池的负荷, 在此期间应密切关注滤后水的浊度和余氯。

2.2.3 调整工艺构筑物配水

对工艺构筑物配水进行调整, 若7#的2格滤池进行翻修施工, 可将7#滤池的进水量由25万m3/d调整至21.8万m3/d左右, 通过调整工艺构筑物的配水量, 使得其余滤池分担7#滤池的过滤负荷, 解决7#滤池因翻修施工超负荷的运行状态, 在此期间应密切关注其他滤池的运行状态。

2.3 施工进度计划

施工前, 根据翻修工作流程、施工工期、水泥、聚氨酯密封胶等建筑材料的属性, 制定出施工进度表 (见表4) , 要求施工方严格遵守。

3 整体翻修工程实施

滤池整体翻修工作于2017年9月3日正式开工, 翻修施工的主要工序包括取滤料、整修滤板、更换长柄滤头、滤料筛分清洗、滤料层的还原铺设、滤头布水试验、上滤料和消毒。

3.1 取滤料

(1) 将滤池与沉淀池中间路面清场, 并用彩条布垫于路面及路边排水槽, 以便于工程期间滤砂的堆积。

(2) 堆积滤砂现场布置后开始取滤砂, 在移砂过程中应尽量避免滤料的人为流失。

(3) 在移砂过程中, 如砂面明显出现界面分层则说明砂面以下为滤池的承托层。将承托层移出滤池时, 应尽量避免承托层的流失。

(4) 滤砂及承托层被移出池外后, 滤板上会遗留下部分滤砂, 为减少滤砂的流失, 应将遗留在滤板上的滤砂整理到角落, 然后移出池外与其他滤砂一并放置。

每个滤格滤料取尽后, 发现都有多个滤头破损、滤板出现裂缝、填充物膨出等现象, 这些因素都影响运行工况。

3.2 整修滤板

(1) 将滤板上的滤头全部拆卸, 检查滤板平整度和滤板固定螺栓, 并视具体情况对滤板进行维修。

(2) 撬起部分滤板, 对滤池底部配水渠进行清淤工作, 直至滤池底部积泥清理干净为止。

(3) 凿缝。将滤板之间及滤板与池壁之间的缝隙表面原有的填充物、油污、附着物、灰尘等杂物凿除干净, 保证被粘表面干燥, 平整, 以防止粘接不良。

(4) 填缝。用柔性填料SGJL-851双组分聚硫密封胶将凿缝处压实、填平, 再用速干水泥抹平填缝处, 保证滤板之间及滤板与池壁之间的缝隙密封性好, 不漏水不漏气。

表4 单个滤格翻修工程施工进度
Tab.4 Construction progress of a single filter renovation project   

表4 单个滤格翻修工程施工进度

(5) 待滤板翻完后, 用水平仪校正并用PVC硬板块来调整滤板间的平整度, 确保每块板的水平误差应小于±1mm, 整个池内板面的水平误差不得大于±3mm。

3.3 更换长柄滤头

待滤板表面密封胶及水泥完全干透后, 人工将新滤头装入预埋套管, 再用扳手将其拧紧。滤头套加“O”型橡胶密封圈旋入滤帽, 保证每块滤板上的滤头安装高度一致, 可用绳线牵紧或调整滤池水位来检测滤头安装水平度。安装中应注意不可用力过大, 以免将滤头旋断, 配置合适的橡胶垫圈, 确保滤头与滤板的密封性。

每组滤池共4 704个, 长柄滤头材料为ABS;滤缝条数为40条/件, 滤缝规格为25× (0.25±0.03) mm, 滤缝面积2.5cm2/件;滤头表面光滑、无明显杂质、无裂纹、色泽一致;滤头缝隙无残缺、气泡、飞边和毛刺等缺陷。

3.4 滤料筛分清洗

进行以上工序时, 可同时进行筛分滤料工作。首先用孔径4mm的筛网筛分承托层, 截留部分固定地点放置, 筛过部分再用2mm孔径的筛网进行筛分。2次筛分截留部分固定地点放置, 2次筛过部分可与滤砂混合。最后将全部滤料用清水冲洗干净。

3.5 滤料层的还原铺设

待滤板表面密封胶及水泥完全干透, 新滤头更换完毕后, 对承托层高度进行了划标, 按照划标高度进行承托层的铺设。具体铺设过程:首先将1次筛分截留卵石均匀铺设在滤板上, 要求铺设均匀平整, 厚度相等。然后将2次筛分的截留砾石铺设在卵石上, 要求铺设均匀平整, 厚度相等。承托层铺设完毕后, 对铺设情况进行检查, 并对铺设高度进行测量。

3.6 滤头布水试验

滤池进水, 没过承托层数厘米, 利用手动冲洗方式, 分别开启2台鼓风机, 观察滤头布水情况是否均匀, 滤板是否漏气。

3.7 上滤料

铺设滤砂时, 要求铺设均匀平整, 厚度相等。铺设完毕后对滤砂高度进行测量。

3.8 消毒

滤料敷设完毕后, 对单格滤池进行反冲洗, 再使用10%的次氯酸钠溶液浸泡24h。根据水质检验要求, 次氯酸钠溶液消毒时应按不小于10mg/L的浓度投加, 滤后水余氯在1~1.5mg/L。

翻修后的滤池消毒24h后, 对消毒水进行氯气含量的检测, 要求消毒24h后, 水体中氯气含量不低于1.0mg/L, 通过检测, 已翻修后的滤池消毒均合格 (1.2~1.5mg/L) 。

4 滤池翻修后的效果检查

消毒合格后, 每格滤池反复冲洗数次后停置, 滤料进水, 澄清4~5h后正式投入使用, 所有翻修后滤池水质达标且优于翻修前, 数据对比如表5所示。

表5 滤池翻修前后出水浊度对比
Tab.5 Comparison of turbidity of water before and after filter renovation   

表5 滤池翻修前后出水浊度对比

表6 2014年7-5#滤池的滤料筛分试验数据
Tab.6 Filter material screening test data of 7-5#filter in 2014   

表6 2014年7-5#滤池的滤料筛分试验数据

5 翻修中发现的问题

通过此次滤池翻修工作, 7#滤池整体工况得到了明显改善。工程结束后, 自来水厂针对翻修过程中发现的漏砂现象, 抽取7-5#滤池的滤料进行筛分试验, 测定滤料的有效粒径和不均匀系数, 并与2014年的筛分试验数据进行了对比 (见表6和表7) 。

对比筛分试验数据可以看出, 2014年7-5#滤池滤料的有效粒径D10=0.98mm, 2017年7#滤池滤料的有效粒径D10=0.88mm, 有效粒径变小, 且低于设计值范围0.95~1.35 mm。这说明在多年的反冲洗阶段, 细颗粒滤料不断摩擦造成磨损。细颗粒滤料尺寸越来越小, 容易在滤池反冲洗过程中发生滤料流失的情形, 使得滤池滤料层厚度变小, 影响滤池滤后水水质。

表7 2017年7-5#滤池的滤料筛分试验数据
Tab.7 Filter meterial screening test data of 7-5#filter in 2017   

表7 2017年7-5#滤池的滤料筛分试验数据

6 结语

通过此次滤池翻修施工, 7#滤池的整体工况得到了一定程度的提高, 主要体现在以下几个方面:

(1) 翻修后滤板之间、滤板与池壁之间的缝隙全部进行凿缝、填胶、加水泥等处理, 旧滤头全部更新, 滤池整体密闭性能大大提高。

(2) 通过人工翻砂, 滤料筛分清洗, 滤料板结、泥团、泥球现象从根本上得到解决。

(3) 大修结束后, 将7#滤池的过滤周期调回到24h, 大大提高了滤池产水量, 达到了节能降耗的成效。

 

Study on V-type filter renovation in a water treatment plant of Wuhan City
Lin Xianming Ruan Yongcheng Zhou Xin Xi Xiaoyong Hu Ting Gao Xiaoyan
(Wuhan Sanzhen Industry Holding Co., Ltd.)
Abstract: By investigating the production status in a water treatment plant of Wuhan City, it was found that some V-type filters were not good at operating condition.Through field measurement on process parameters of filters, the results show that part of the filter head is damaged and detached.The original filler on the gap surface of filter plate is deformed and expanded.This makes the thickness of filter sand beyond the reach of design requirement.The renovation process is going to affect the entire water supply, factory pressure and production consumption.Accordingly, some countermeasures are taken to renovate V-type filters.In view of the effect comparison after the renovation, the operating condition of filters has been significantly improved.Moreover, the safety of factory water has been guaranteed.
Keywords: V-type filters; Renovation; Operating condition; Water supply quantity;
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