珠海城轨1号盾构机舱内刀盘修复技术

作者:王胤彪 卢玉荣 宋汉勇
单位:中交四航局第一工程有限公司
摘要:盾构机在穿越珠海城轨金融区极端复杂地质构造区间中刀盘损坏严重, 而原位舱内进行刀盘修复是恢复盾构机机械能力的唯一选择。通过对刀箱、刀盘腹板、面板等焊接修复, 恢复了盾构机能力。修复后多次检查刀盘和刀箱, 无损坏现象, 消除了因磨损造成的隐患, 为后续上软下硬地层掘进提供了安全保障。
关键词:隧道工程 盾构机 刀盘 刀箱 修复
作者简介:王胤彪, 高级工程师, E-mail:wyinbiao@cccc4.com
基金:中交第四航务工程局有限公司科技项目 (ZJSH-A-2015-02)

 

 

1 工程概况

珠海城轨金融区间盾构施工过程中, 水底段上软下硬和全段面不良地质长约400m, 刀盘工作环境恶劣、受力复杂, 刀盘从淤泥质黏土进入到上软下硬地层后, 刀盘中心区域滚刀、刀盘、耐磨板损坏加剧, 32mm厚的刀盘面板最大磨损量达25mm;刀盘刀箱座与刀箱间的前端锚固端焊缝严重磨损和开裂, 导致刀箱变形, 滚刀窜动间隙加大, 部分滚刀压紧楔块的固定螺栓松动甚至断裂脱落;掘进到 115m时已将近有1/2的刮刀由于螺栓断裂而脱落, 严重影响了盾构的正常掘进, 原位舱内进行刀盘修复是恢复盾构机机械能力的唯一途径。

2 刀盘损坏情况

2.1 刀盘结构

金融岛-横琴段采用土压平衡盾构机, 盾构机刀盘开挖直径为8 820mm, 采用6辐条和6个面板;共60把滚刀, 56个轨迹线, 中心区域滚刀为1~20号刀位, 21~56号为正滚刀, 55号和56号轨迹线上各3把滚刀;拳型刮刀130把, 分别为中心区域焊接刮刀10把, 平头刮刀84把, 转角刮刀36把。中心区域滚刀设计荷载为25t (250kN) , 正滚刀设计荷载为30.6t (306kN) , 如图1所示。

图1 刀盘结构

图1 刀盘结构

Fig.1 Cutter head structure

2.2 刀盘损坏情况

在上软下硬地段, 387环换刀后掘进至396环, 千斤顶推力最大值达到4 900kN, 扭矩最大值达到6 500kN·m, 掘进十分困难, 只能停机开舱进行刀盘刀具检查。检查后发现中心刀1~8号滚刀刀箱、17~19号、18~20号滚刀刀箱楔块安装板磨损严重, 楔块安装板侧面与滚刀摩擦损坏严重, 1~8号刀箱隔板变形、脱落, 刀盘面板受损, 刀箱与刀盘焊接处开裂。17~19号、18~20号双联滚刀刀箱的楔块安装位焊缝开裂。中心区域的刮刀损坏严重, 部分刮刀底座已磨损。磨损最严重为17~20刀号区域, 刀盘面板磨损约25mm, 接近穿透, 如图2~4所示。

图2 刀盘面板和刀箱磨损

图2 刀盘面板和刀箱磨损

Fig.2 Cutter head panel and cutter box wear

图3 中心8联刀箱磨损

图3 中心8联刀箱磨损

Fig.3 Cutters box wear in the center

图4 刀盘磨损示意

图4 刀盘磨损示意

Fig.4 Cutter head wear diagram

3 刀盘修复措施

3.1 原因分析

刀箱设计时, 刀箱整体强度、刚度偏低, 配合间隙过大, 最大间隙量超过6mm, 导致楔块锚固螺栓断裂、楔块脱落, 部分楔块卡死在滚刀和刀箱之间, 造成滚刀偏磨;穿越上软下硬地层, 上部为淤泥质黏土+抛填石, 抛填石离盾构机最近约为3m, 土体被扰动后泄压严重, 无法实现压气法检查刀具; 随着中心滚刀非正常损坏数量增多和磨损加剧, 以至于刀盘面板磨损, 磨损量达到25mm, 并造成刀箱前端与刀盘焊接锚固点磨损。刀盘修复前和修复后中心刀、楔块损耗如表1所示。

表1 刀盘修复前和修复后中心刀、楔块损耗统计

Table 1 Central cutter and wedge loss statistics before and after cutter head repair

 

序号 不良地层
掘进环数
中心滚刀损耗数量 楔块
损耗量/块
正常磨损/把 非正常损坏/把
1 396~468
(刀盘修复前)
35 74 561
2 469~555
(刀盘修复后)
18 10 97

 

3.2 刀盘修复方案

需要在中心区域的1~20号滚刀范围内, 将受损的刀箱、刀盘腹板、面板及耐磨板进行焊接修复, 泡沫管前端法兰及保护刀重新恢复并疏通。

1) 刀箱修复

由于中心滚刀偏磨严重, 刀箱与刀盘面板磨损, 致使刀箱与刀盘主梁脱焊, 同时, 刀箱在使用过程中出现开裂。需要将受损的刀箱从刀盘刀座内取出, 更换新刀箱。

中心8联刀箱为整体刀箱, 受空间限制, 改为2个4联刀箱, 进入刀盘掌子面用螺栓连接, 再焊接为整体8联刀箱, 焊缝打磨平整后重新装入刀盘内。

2) 更换面板

在刀盘中心区域面板磨损较大, 须将磨损严重刀盘面板予以更换, 磨损较少面板采用填焊。同时, 将刀盘面板上耐磨板一起更换和修复。

3) 损坏的刮刀底座修复

刮刀和面板已磨损, 刮刀刀座一部分损坏。因在全断面硬岩, 刮刀容易磕坏, 且刮刀在硬岩作用不明显, 只需修复刮刀座, 完成全断面硬岩掘进后将刮刀安装。

4) 检查主梁、圈梁及其他部位受损情况

滚刀偏磨造成刀箱附近产生较大应力集中及侧向分力, 应检查主梁与刀箱之间的焊接是否出现开裂现象;最外圈圈梁是刀盘接触岩土最多的部位, 磨损最为严重, 需对外圈梁的磨损进行检查;检查其他刀箱及构件的损坏情况。

5) 清通管路

由于刀盘磨损, 部分刀盘前端保护刀及法兰座损坏, 需要予以恢复。完成后检查清理添加剂管路, 保证添加剂管路的畅通。

3.3 刀盘修复作业场地要求及施工

刀盘修复工期约为30d, 刀盘修复作业场地的合理选择是刀盘修复成败的关键。刀盘修复需要实施气体切割和电焊作业, 最好能在常压通风条件下进行, 否则风险极大, 应尽可能选择围岩能够在常压状态下自稳的区间, 如达不到条件则必须提前对围岩进行加固预处理, 达到掌子面能够自稳、基本无地下水、无有毒有害气体渗漏的状态。然后才能在掌子面开辟维修槽, 为作业人员提供必需的作业空间。维修槽 (L形) 选择刀盘中心部位至人闸舱进口方向凿出, 宽2m, 长7m, 深度约为1m, 如图5所示。维修槽的开凿采用静态爆破。

图5 盾构机作业场维修槽

图5 盾构机作业场维修槽

Fig.5 Maintenance slot of shield machine operation site

3.4 刀箱、刀座、面板的修复控制要点

3.4.1 刀箱安装

1) 刨除原有滚刀刀箱, 从刀盘掌子面方向拆出, 打磨刀箱安装位, 要求平整、光滑, 表面无凸起。

2) 中心滚刀1~8号刀箱由2个4联滚刀刀箱对接而成, 需先吊至刀盘掌子面维修槽内, 对位完成后, 采用螺栓固定、对焊, 焊膏高度≥15mm, 焊接完成后打磨平整、探伤。

3) 将刀箱装入刀盘刀座内, 刀箱保持水平和垂直, 刀箱高度安装尺寸与原安装尺寸一致。

4) 焊接时要求间断、对称焊接, 减少焊接应力影响, 刀箱与刀盘焊缝高度≥15mm, 在刀箱正、反面堆耐磨焊, 外侧焊高为20mm, 内侧为10mm, 如图6所示。

5) 焊接完成后, 打磨焊接面, 做磁粉探伤。

6) 试装滚刀, 检测刀箱安装是否正确, 以及滚刀安装是否顺畅, 如图7所示。

7) 滚刀安装完成后, 检查滚刀与其他滚刀的平面度, 平面高度差要求<±2mm

图6 中心8联滚刀刀箱焊接

图6 中心8联滚刀刀箱焊接

Fig.6 Welding of the center cutter box

图7 刀箱位置控制

图7 刀箱位置控制

Fig.7 Cutter box position control

3.4.2 刮刀刀座安装

1) 刨除原有刮刀刀座, 打磨平整后做好标识。

2) 在刀座周围区域, 磨损比较严重的堆焊至原有高度, 并打磨平整。

3) 安装刀座时需与相邻完好的刀座高度持平。

4) 吊运刮刀刀座至相应位置, 调整好后点焊固定。

5) 焊接完成后, 打磨焊接面, 做磁粉探伤。

3.4.3 面板及耐磨板修复 (见图8)

1) 刨除磨损严重的面板打磨平整并做好标识, 将要修复的面板吊运至相应位置后进行定位焊接。

2) 焊接时要求间断、对称焊接, 减少焊接应力影响。

3) 焊接完成后, 打磨焊接面, 做磁粉探伤。

4) 耐磨板的焊接参照面板的步骤进行安装 (不需要探伤) 。

图8 面板修复

图8 面板修复

Fig.8 Panel repair

3.4.4 刀盘辐条的贴板、堆焊

1) 磨损量较小以及不能更换的 (辐条等) 进行贴板、堆焊。

2) 采用不同厚度大小Q345B钢板贴板, 减少堆焊量。

3) 焊接高度超出原焊接面2~3mm, 进行打磨。

4) 对贴板的表面焊接耐磨网。

5) 磨损深度较小不能贴板的区域用耐磨焊补焊。

3.5 焊接工艺技术要点

1) 采用碳弧气刨将磨损的刀箱取下并运出, 按图纸要求开出坡口。

2) 将碳刨完成的坡口打磨干净, 去除表面的氧化皮等。

3) 采用烘枪对焊接区域烘干, 以去除焊接区域的水分。

4) 先将刀箱与刀座点焊, 并用烘枪对焊接区域进行预热, 预热温度80~100℃。

5) 焊接采用71Ni药芯焊丝, ϕ1.2mm;平焊、横焊时控制焊接电流120~280A, 电压24~33V;立向上焊时控制焊接电流120~260A, 电压25~29V; CO2保护气体流量20~25L/min。

6) 控制焊接层间温度不超过250℃。

7) 焊后立即用石棉保温缓冷。

8) 刀箱两端焊接完成后, 将焊渣和堆焊高出处打磨, 确保不高出刀箱面, 滚刀进出顺畅。

9) 焊缝冷却完全后去除焊缝表面的焊渣等, 做100%MT探伤, 确保焊缝表面无裂纹。

4 结语

通过对刀箱、刀盘腹板、面板等焊接修复, 恢复了盾构机机械能力。修复后多次检查刀盘和刀箱, 无损坏现象, 消除了因磨损造成的隐患, 为后续上软下硬地层掘进提供了安全保障。

刀盘修复后在上软下硬不良地质段的应用数据显示, 中心滚刀的非正常损坏损耗下降了80%, 而盾构施工效率提升了50%以上。同时在刀盘维修中发现的问题, 可为今后盾构机刀盘、刀箱设计和改造提供相关经验。

 

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