UASB-ABR-MOAO工艺在果汁废水处理中的应用

作者:沈泽斌
单位:西安长天环保工程有限公司
摘要:通过对某果汁生产企业的生产废水实际调试运行,表明采用UASB-ABR-MOAO(M段为末端膜段,计算水力负荷时将其归入O段)工艺处理某企业果汁生产等综合废水是可行的。运行结果显示,来水中的氮磷量相对于正常营养比所需量,还需要额外投加成品微肥。运行中主要的问题是系统进水COD高浓度(一般为6 000~8 000mg/L)和大水量(6 000~7 000m3/天)。实际运行表明,出水COD可达到40~45mg/L,氨氮为1.02mg/L,总磷为0.14mg/L。系统适宜的泥龄为5~7天,污泥浓度在7 000~8 000mg/L。
关键词:UASB-ABR-MOAO 气浮池 泥龄 成品微肥 果汁废水
作者简介:作者简介: 沈泽斌 电话:18710476195 E-mail:jiangxiahuangyan@126.com;

 

1 工程概况

   山东省乳山市郊区某果汁企业的废水处理厂设计处理水量为8 000m3/d,COD≤7 000mg/L,BOD5≤3 000mg/L,SS≤2 400mg/L,氨氮≤40mg/L,pH为2~12。经处理后废水出水水质达到《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》(DB 37/676-2007)[1]中表3的一级排放标准及鲁质监标发[2011]35号[2]限值,即COD≤50mg/L,BOD5≤10mg/L,SS≤20 mg/L,氨氮≤6mg/L,总磷≤0.5mg/L,pH为6~9。采用工艺流程如图1所示。

图1 废水处理工艺流程

   图1 废水处理工艺流程

    

2 主要构筑物及设备参数

2.1 调节池

   半地上式,来水可分为生产水(生产蒸发水、生产线设备清洗水,此种水无泥砂)和洗果水(原料在料台清洗过程中产生的废水,此水含有大量泥砂)。生产水经过格栅机、微滤机过滤后即可进入生产调节池,而洗果水则依次经过格栅机、旋流除砂器、微滤机,然后才能进入洗果调节池。

   (1)生产调节池,HRT为8.6h,有效容积为1 980m3,池内安装3台潜污泵(Q=120m3/h,H=17m,N=11kW)(2用1备),搅拌机2台(N=18.5kW)。

   (2)洗果调节池,HRT为10.7h,有效容积1 125m3,池内安装2台潜污泵(Q=110m3/h,H=18m,N=11kW)(1用1备),搅拌机2台(N=7.5kW)。

   这两座调节池由人工依据在线pH检测仪来投加NaOH溶液调节pH。潜污泵等电器开关及相应阀门也均是人工现场开启与关闭。UASB自流进入ABR,ABR自流进入MOAO,然后自流进入二沉池,二沉池自流进入中间水池。中间水池水经泵进入气浮池(后期增加),然后再次自流直至排放。

2.2 UASB池

   半地上式,HRT为23h,有效容积为5 292m3,内回流泵8台(单台Q=100 m3/h,H=9 m,N=4kW)。

   UASB分成2组,每组4格,共8个独立的分格,配1台脉冲布水器。每格配1台回流泵。回流泵通过穿孔管将池底部泥水泵至上部,进而形成泥水的搅拌混合。这既可以用于启动时期的搅拌,也可作为在中后期水量小时流速的补充。

2.3 ABR池

   半地上式,HRT为12.5h,有效容积为4 180m3,回流泵2台(单台Q=150m3/h,H=7m,N=5.5kW)。分2组,分别配1台回流泵,当ABR跑泥严重时,可以由后端向前端回流。

2.4 MOAO池

   MOAO池内末端M段(M段为末端膜段)设置组合填料,其余池内则是活性污泥。整池采用微孔曝气盘曝气,分成独立2组,每组有4个隔间,流程依次为上进下出、上进下出、水堰上出。通过控制曝气阀门,将中间一部分做成水解池,前后段分别为好氧部分。另外,末端设置回流泵,泥水可回流至前端。

   MOAO有效容积为9 302.4m3。O段+M段的HRT为20.79h,A段HRT为7.11h。O段污泥浓度设计量为2 500 mg/L。污泥回流比为65%~150%,气水比为15∶1~20∶1。罗茨风机4台,N=37kW,风量32~37m3/min(3用1备)。

2.5 二沉池

   中进周出,澄清区容积为946.85m3,水力停留时间为2.8h,表面负荷为0.9m3/(m2·h),重力排泥。刮泥机1台,N=2.2kW。

2.6 中间水池

   有效容积为500.5m3,HRT为1.8h。此水池为以后使用达标排放水,进行绿化等使用而预置。另外,为了防止有泥沉积而设置了穿孔曝气管,可以将沉积物搅拌排出。

3 泥水管路说明

   为满足需要,在设计中增加了部分管路的功能。这里要特别说明的是:ABR的泥水可以通过现有的回流泵和阀门控制进入UASB,以补充其泥量;二沉池的泥水可通过管路和阀门控制回流进入MOAO;各池的泥水都可经阀门控制排入污泥浓缩池,再通过带式压滤机浓缩脱水而外运。

4 工程启动与运行

4.1 系统的启动

   启动期为2015年8月中旬~10月中旬。系统为二次启动,没有再投加任何污泥。由于7月底到8月中旬好氧池曝气盘检修更换,MOAO水位较低,所以启动顺序是先启动UASB和ABR,然后是MOAO。这样启动UASB和ABR同时也对MOAO进行了补水。水中投加氮磷量按后文提到的营养比确定。

   在UASB的启动时,利用其配套的回流泵进行助推,而MOAO的启动依赖其回流泵进行回流以均衡泥量。启动后及运行时UASB的MLSS在17.5~30g/L,MOAO的O段MLSS保持在5~7g/L。但各自对应的MLVSS范围分别是8~14g/L和3~6g/L。

   MOAO水补充后,对其整体曝气2天。需要注意的是,为保护污泥量,末端的曝气阀门只在停进水的时候开启,回流过程全开。同时检测生物相和SV30,以辅助判断污泥活性及泥量。

   表1 某果汁厂废水处理站启动期情况   

表1 某果汁厂废水处理站启动期情况

   启动过程具体数据详见表1,其中出水为二沉池出水,MOAO的MLSS为其O段数值,UASB的MLSS为8格各上中下取样口的平均值。进水COD和氨氮均为两调节池的平均值。

4.2 系统的运行与补充调整

   (1)系统运行。系统运行稳定后,COD和氨氮指标都很稳定。出水也很清澈,但是其出水悬浮物不稳定,时常有超标的情况。

   原因是MOAO工艺段的产泥量较大,其排泥导致二沉池的泥层升高,污泥处理不及时。

   对此采用每班连续压泥(二沉池泥泵入浓缩池,然后利用带式压滤机进行污泥脱水),用以降低泥面,但不能保证及时消除影响。

   (2)补充调整。在10月初开始着手在中间水池的后端增设两组气浮池。10月末,增设的气浮池开始试运行。结果表明,增设气浮池后可以完全保证出水悬浮物降至17 mg/L左右,并且COD也有相应的减少。至此,系统处理已相对稳定。12月初,申请当地环保局开始验收采样。

4.3 系统的调试与操作

   系统前端,格栅机等对除去原水中的果渣等杂质作用很大。一般要求现场操作人员每班检查,尽量做到前端处理无故障发生。

   虽然设计来水COD是7 000 mg/L,实际上来水经常超过此值。并且洗果水和生产水水质差别较大。一般洗果水的COD都在10 000mg/L左右,而生产水的COD在5 500mg/L左右。

   运行中,由于UASB的高负荷,导致跑泥,所以会定期将ABR末端的泥泵回至UASB,主要依据是UASB的MLSS值。这样可以保证的各厌氧池泥量的相对稳定。

   MOAO的回流虽然对于脱氮除磷作用是存在的[3],但此处这些功能不是要关心的重点。MOAO的污泥回流量会参照各O段MLSS和镜检结果,保持各段泥量均衡。如果生物相表明污泥趋向老化也会减少回流,并加大排泥量。

   未增设气浮池时,为保证出水悬浮物达标,MOAO的排泥被限制,导致其污泥部分老化。为了更新污泥,所排污泥会使二沉池泥面上升,导致出水悬浮物超标。此时所采取措施为每隔一段时间MOAO进行排泥,然后每班连续压泥以降低二沉池泥面;但仍然会在某些时候出现悬浮物超标现象。

   风机曝气量的控制。主要依据的设备是MOAO池上O段所设置的溶解氧仪。运行表明,溶解氧保持2.5~4.1mg/L效果都很好。

   营养的控制。厌氧段和好氧段的C∶N∶P营养比例的参照值分别为350∶5∶1和100∶5∶1。此处的C按COD计算。微量元素的投加是每周一次,投量不超过2kg的成品微肥。

4.4 成品微肥对出水水质的影响

   在调试前10天内,只在第一天添加了1kg成品微肥。结果持续发现前面的O段做SV30时也发现泥水界面不清晰,上清液有悬浮固体,二沉池出水有较多类似解絮污泥的悬浮物。

   猜测是缺少微量元素,第11天开始每天定量投加1kg左右的成品微肥。配合其他曝气等措施,第13天开始泥水界面有开始趋于清晰,上清液的悬浮固体减少的趋势。

   需要提醒的是,其他项目运行过程中有出现过投加微肥较多后,污泥反而表现出较差性状的实例。对此,微肥的投加有待商榷。

4.5 此系统对磷的去除

   来水的磷含量很少,由于压泥后的滤液以及污泥浓缩池上清液回流至前端集水池,后期来水中磷含量增加。

   初期(前25天)为保持污泥总量不流失,减少对最末端的曝气频率,导致末端污泥堆积。因为排泥也不积极,最后泥龄达到20天左右。泥龄也会影响总磷含量[4]。引起相应的污泥分解,造成出水含磷量较高。

   针对此情况采取以下措施:对污泥采取积极排泥和回流,尽量将泥龄保持在一周以内;适时增加末端的曝气频率,尽量不让末端长时间保持低氧沉淀的状态;适当减少磷肥投加量。调整后,最终总磷含量稳定到0.15mg/L左右。

4.6 技术经济分析

   经核算,废水直接处理费为1.30元/m3

   (1)电费。该工程用电量为7 992kW·h/d,电价按0.8元/(kW·h)计。电费F1=7 992×0.8÷8 000=0.79(元/m3)

   (2)人工费。废水处理厂采用4班3运转模式,每班3人,主管1人,共13人,人工费为2 000元/(人·月)。人工费F2=2 000×13÷8 000÷30=0.11(元/m3)

   (3)药剂费。①絮凝剂的投药量暂时按0.04kg/m3,药剂价为2 100元/t。药品费=0.025×2.1=0.08(元/m3);②PAM投药量暂时按0.001 kg/m3,药剂价20 000元/t。药品费=0.001×20=0.02(元/m3);③加碱量暂时按0.12kg/m3,药剂价2 500元/t。药品费=0.12×2.5=0.3(元/m3)。(4)废水直接处理费。F6=F1+F2+F3=0.79+0.11+0.4=1.3(元/m3)。

5小结

   (1)一级处理问题。本工程的一级处理,采用的先经过格栅机,再经过旋流除砂器,再经过微滤机,最后进入调节池。运行中,出现格栅机因负载过大而造成耙齿变形和转动轴错位等问题。旋流除砂器也出现过排砂效率不高的现象。前端格栅机等一级处理效率不高,可以解释厌氧段UASB的MLSS高达25g/L左右,其中的MLVSS却只占50%左右的原因。可见前端一级处理效率不高会使泥中含有许多杂质。

   (2)运行注意项目。此工程调试中需要注意的项目主要和泥量有关。UASB池在负荷高时会出现跑泥现象,此时需要及时从ABR池泵泥,以便给UASB池补充损失的泥量。

   在此次调试中,出现几次因排泥偏少而导致泥龄偏高、SV30偏高的现象。由于此处理厂MOAO产泥量较大,因此及时排泥是很重要的。对于MOAO回流的作用,在此工程中主要是均衡泥量和调整泥龄,不再赘述。

   成品微肥对保证污泥性状的良好也有很大的影响。合理的微量元素量会使污泥的沉降性和活性得到改善。

   虽然来水水质中的总磷含量很低,但泥龄的增加会导致污泥分解进而导致出水中的总磷含量增加,严重时会导致出水总磷含量超标。

   (3)经过实际的调试运行表明,在末端增设气浮池可以保证其出水悬浮物完全达标。也表明采用UASB-ABR-MOAO的工艺处理该企业高浓度果汁废水是可行的。

    

参考文献参考文献
[1] DB 37/676-2007山东省半岛流域水污染物综合排放标准

[2] 鲁质监标发[2011]35号

[3]唐嘉陵,王晓昌,夏四清,等.回流次数对间歇厌氧-好氧反应器处理效果的影响.工业水处理,2015,35(3):30~33

[4]徐伟峰,陈银广,张芳,等.污泥龄对A/A/O工艺反硝化除磷的影响,环境科学,2007,28(8):1693~1696

Application of UASB-ABR-MOAO process to treat juice production wastewater
Shen Zebin
(Xi'an Jointsky Environment Protection Engineering Co.,Ltd.)
Abstract: Through analysis of a practical commissioning test of production wastewater treatment process of a juice plant,this paper showed that the combined process of UASB-ABR-MOAO(M means the end membrane process and its hydraulic load calculation is enclosed in O process)would be feasible to treat the juice production wastewater.The operation performance showed that the nitrogen and phosphorus concentrations in influent would be insufficient and extra produced fertilizer nutrient would be needed.The main problems in operation would be the high COD concentration in influent(normally 6 000~8 000mg/L)and large flow rate(6 000~7 000m3/d).The practical operation performance showed that the COD in effluent would reach 40~45mg/L,ammonia nitrogen would reach 1.02mg/L,and total phosphorus would reach 0.14mg/L.The proper sludge retention time would be 5~7days and the sludge concentration would be 7 000~8 000mg/L.
Keywords: UASB-ABR-MOAO process; Floatation tank; Sludge retention time; Produced fertilizer; Juice production wastewater;
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