强夯置换法在桩基纠偏中的应用
工程中桩基由于各种原因出现偏斜, 常用纠偏方案为卸荷与加载
强夯置换法是利用夯锤较大的冲击能将碎石、块石、矿渣等物理力学性能较好的粗粒料强行挤入天然地基, 通过置换形成桩-土复合地基, 最终达到加固地基的目的。该法施工简单、所形成桩体兼有复合地基和竖向排水通道的作用, 有时也具有对桩体周围土体挤密的效果
1 工程概况
1.1 工程简介
某厂平工程, 现状地面高程为71.000~73.000m, 设计地面高程为100.000m。场地地层分布为: (1) 杂填土, 松散; (2) 粉质黏土, 稍湿, 可塑状态, 含粉土与白色高岭土; (3) 粉质黏土夹卵石, 湿, 密实; (4) 细砂, 稍湿, 密实; (5) 砂岩, 中风化, 厚层状结构。因用地范围有限, 场平填土形成的高边坡采取挡土墙支护, 设计挡土墙剖面结构如图1所示。其中, 钻孔灌注桩直径1.5m, 桩间距3.0m, 方柱边长为1.7m, 钻孔灌注桩与方柱间钢筋通长配置。方柱顶部设连梁, 每5根方柱为1组, 方柱后设挡土板。
1.2 偏移情况
填土至约为76.000m高程后施工钻孔灌注桩, 挡土结构施工完毕后进行墙后填土, 填土期间出现间歇降雨, 填土至墙顶时, 发现约有2组共10根方柱有不同程度的偏移 (见图2) , 墙顶偏移量为20.0~50.0cm, 方柱表面没有裂纹, 墙前约1.0m宽范围内土体有隆起及横向裂隙等现象, 经小应变检测桩身结构完整, 综合判断是桩柱发生了整体偏移。
2 原因分析
经调研, 发现有以下问题。
1) 先期71.000~76.000m间填土没有按要求夯实处理, 较为松散, 造成钻孔灌注桩施工时孔壁坍塌严重, 后采取高压旋喷桩进行加固处理, 由此, 沿挡土墙底形成1道事实上的隔水帷幕, 导致桩后地下水不能排出。
2) 挡土墙后没有按要求施工反滤层, 导致墙后填土中的水不能及时排出。
3) 由于5.0~6.0m厚新近填土较为松散, 桩前被动抗力较小。
上述情况造成墙后压力过大, 使桩墙发生偏斜。
3 处理方法
3.1 处理原则
在充分考虑挡土结构安全的前提下, 以最少的投入和最短的时间纠正桩柱偏移, 并对桩前填土加固, 保证墙后填土顺利施工, 满足设计要求。
3.2 处理方案
基本思路是先进行墙后卸土, 然后在方柱偏移向施加反力顶推。常用的加载方法是锚拉或千斤顶。据现场实际情况, 采用锚拉没有锚固点, 采用千斤顶施加荷载, 现场没有合适的反力墙, 由于偏移桩柱较多, 涉及挡墙长度约为33.0m, 新建临时反力墙成本太大, 时间上也不允许。综合考虑加固要求与施工条件, 采用强夯置换法进行处理, 在加固地基的同时, 利用其横向挤密作用对桩基施加侧向挤压力。
采用碎石挤密的关键之处在于碎石桩的布设与施工控制: (1) 要控制挤压力的方向。一般情况下, 碎石桩形成的挤压力向周边扩散, 因此, 夯点布设要使碎石桩形成约束墙体, 使土体挤压力逐渐向挡墙方向传递。 (2) 要控制挤压力大小, 在纠偏的同时不能使桩基剪切破坏。而挤压力大小与周边土体约束形成的围压有关。综合考虑以上因素, 得到碎石夯点布置方案, 如图3a所示。图中数字为碎石桩施工顺序, 阴影部分为先期施工形成的碎石块体, 通过碎石块体的约束作用控制后期施工的碎石桩挤压力方向与大小, 从而达到纠偏的目的。
3.3 参数估算
挤压力大小P (见图3b) 是由于碎石挤密效应作用在桩柱上的反向作用力, 其值与碎石块体大小 (如碎石加固体厚度H、碎石加固体长度L) 、墙后卸土高度、墙前填土厚度等参数有关。实际上, 碎石夯点从远端至近桩端施工过程中, 挤压力逐渐增大, 鉴于问题的复杂性, 本文不考虑桩柱复位的动态过程, 将动态加固问题简化为拟静力问题, 将碎石块体拟为刚体, 估算一定条件下所需最大挤压力P。计算时, 可据实际情况初步确定墙后卸土高度、墙前填土厚度及碎石加固体厚度H, 然后据式 (1) 估算出所需挤压反力P, 在满足式 (2) 的前提下, 据式 (3) 估算碎石加固体长度L。
式中:Ea, Ep分别为墙前与墙后主动及被动土压力;ha为主动土压力合力至桩底距离;hp为被动土压力至桩底距离;h为挤压力合力至桩底距离, 可取合力作用点距地面H/2;φs为与碎石加固体接触的土体内摩擦角;γg, φg分别为碎石加固体的重度与内摩擦角;fa为被加固土体承载力;E为加固体侧壁所受土压力, 可采用朗肯主动主压力计算;βc为混凝土强度影响系数;b为截面宽度, b=1.76r;h0为截面有效高度, h0=1.6r, r为支护桩半径。
本工程中, 墙后卸土至高程76.000m, 墙前填土至77.000m。单根碎石加固体直径取D=2.0m, 加固深度要求穿过新老填土, 取H=6.0m, 其他参数如表1所示。计算中φg取新近填土内摩擦角, 由于墙前地形原因, 不考虑碎石块体端部对反力的贡献, 计算得L≥5.0m。实际布置4排碎石桩, 桩距为2.0m, 碎石块总体长度为8.0m, 其中L=6.0m。
4 施工步骤及质量控制要点
纠偏以单个桩柱为对象间隔进行纠偏工作, 顺序为 (2) → (4) → (6) → (8) → (10) → (9) → (7) → (5) → (3) → (1) , 施工步骤如下: (1) 卸除挡土墙后填土至桩顶, 并沿待纠偏桩后挖切1~2m沟槽; (2) 断开墙顶连梁; (3) 平整场地, 做好碎石桩位标记; (4) 按图3a所示顺序施工碎石桩; (5) 转入下一桩位重复前述步骤 (1) ~ (4) ; (6) 全部纠偏完毕, 检验合格后重新浇筑柱顶连梁。
为了保证纠偏效果, 在施工过程中采用了以下控制措施。
1) 施工前对周边裸露管线进行了有效覆盖, 以防落石损坏。
2) 夯击能量及单桩终止夯击条件控制。考虑到加固深度有6m, 要求夯击能量在3 000~4 000k N·m, 以最后两击平均夯沉量≤10cm为终止条件。实际加固体直径≥2.2m。
3) 为了保证施工过程中桩柱不发生左、右侧斜, 纠偏过程中采用钢丝绳对方柱锚拉定向, 钢丝绳采用推土机反拉固定。
4) 施工过程中注意观察桩位偏移速率的变化。据桩位偏移方向及大小及时调整夯击能大小, 并且对碎石桩位进行微调。
5 结语
通过半个多月的施工, 顺利完成了桩基纠偏工作。实践表明, 通过有针对性地利用土体挤压效应, 可将强夯置换法应用于桩基纠偏工程, 实施过程中, 只需调整相关设计参数即可。需要指出的是, 该法施工时振动较大, 对周边环境要求较高;另外, 参数估算时, 将碎石加固体理想化为刚体, 也没有考虑挤压力变化与传递的动态过程, 与实际情况有一定差距, 这有待在以后的工作中进一步改进。
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