某试验厂房屋顶垮塌分析研究

引用文献:

田廷全 张湘冀 贺虎成 陈路 陈勇 卢志刚. 某试验厂房屋顶垮塌分析研究[J]. 建筑结构,2020,50(15):47-52.

TIAN Tingquan ZHANG Xiangji HE Hucheng CHEN Lu CHEN Yong LU Zhigang. Analysis and research on the roof collapse of a experiment plant[J]. Building Structure,2020,50(15):47-52.

作者:田廷全 张湘冀 贺虎成 陈路 陈勇 卢志刚
单位:北京特种工程设计研究院
摘要:某试验厂房在屋面保护层施工时突然垮塌。为判断推演现场情况,分析垮塌原因,核查、分析了设计图纸、施工质量、现场情况、设备施工安装等情况;检测了未垮塌部分钢屋架、屋面板、支撑、排架柱的制作、施工、安装质量;验算了钢屋架杆件截面受力情况。检测发现:造成事故的主要原因是屋面施工时荷载剧增,屋架个别杆件加工制作截面尺寸不足,屋面板支撑点未布置在屋架节点上;从而造成屋架杆件承载力不足,屋架发生屈曲、失稳,进而发生垮塌事故。最后,根据检测报告,制定了厂房结构重建实施方案,为相关工程提供参考。
关键词:试验厂房 排架结构 钢屋架 大型屋面板 房屋垮塌
作者简介:田廷全,学士,高级工程师,一级注册结构工程师,Email:hhc358575@126.com。贺虎成,博士,高级工程师,一级注册结构工程师,Email:hhc358575@126.com。
基金:

1 工程概况

   某试验厂房总建筑面积3 299m2,东西向长75.72m,南北向宽43.2m,建筑高度13.8m。建筑物由防震缝分为三段:一段实验室为框架结构;二段主厂房为排架结构;三段附属用房为砌体结构。建筑物所处场地类别为Ⅱ类,抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类,场地特征周期为0.35s,基本地震加速度值为0.1g,设计地震分组为第一组,二段主厂房东西向长48m,南北向宽33m,厂房内大型设备设有独立钢筋混凝土维护房屋(试验舱),柱为现浇钢筋混凝土柱,柱顶标高8.8m,放置梯形钢屋架,屋面采用1.5m×6m预应力混凝土屋面板,二段主厂房结构平面布置及屋盖构件如图1所示(图中GWJ代表钢屋架;CC代表竖向支撑;XG代表系杆;SC代表水平支撑)。

   二段主厂房于2011年5月9日在进行屋面防水混凝土保护层施工时发生屋面坍塌事故,建筑屋面板除(13)~(15)轴保留外,其余全部坍塌,⑩~(11)轴屋架塌落于试验舱(图1)屋面上,屋架从南侧支座连接处破坏脱落,屋架在试验舱墙面处弯折破坏。

   本文参照相关技术标准 [1,2]和文献 [3,4,5,6,7,8,9],对未垮塌部分屋架、屋面板、支撑、厂房排架柱进行检测,对现场垮塌部位杆件截面进行核查,对现场事故判断推演、分析垮塌原因。最后结合检测鉴定报告,对垮塌重建做出实施方案。

2 设计图纸复查情况

   按照国家相关规范标准,主厂房钢屋架选用《梯形钢屋架》(05G511)(简称钢屋架图集)中GWJ33-6,设计允许屋面荷载为6.0kN/m2(屋面实际荷载为4.74kN/m2);屋面板选用《1.5m×6.0m预应力混凝土屋面板》(G410-1~2),型号为Y-WB-3Ⅱ,设计允许荷载为3.65kN/m2(实际荷载为2.85kN/m2);钢屋架支座处混凝土局部受压承载力设计值为2 200kN(实际压力为530kN);钢屋架支撑体系及连接构造均采用钢屋架图集的有关规定。

图1 厂房结构平面布置图

   图1 厂房结构平面布置图   

    

图2 建筑物北侧墙柱倾斜

   图2 建筑物北侧墙柱倾斜   

    

图3 建筑物北侧窗户脱落

   图3 建筑物北侧窗户脱落   

    

   事故发生后,设计单位组织专家对施工图进行了全面复查,对基础、混凝土柱及屋面构件,特别对屋面体系进行了复核计算,各项设计指标均满足国家标准的相关要求,施工图设计符合国家相关规范。

3 建筑物现场破坏情况

   从建筑物现场外部观测,建筑物四周无沉降现象。南侧墙体整体外观良好,仅主厂房局部因屋架拉拽破坏,东侧墙体平整完好,没有破坏痕迹。

   (1)北侧(轴)柱及外墙向北侧倾斜,变形较大,并有窗户脱落;西侧山墙Ⓒ轴交④轴处严重损坏,开裂宽度较大,破坏情况见图2~4。

图4 西侧山墙局部破损

   图4 西侧山墙局部破损   

    

   (2)建筑屋面板除(13)~(15)轴范围保留外,其余全部坍塌,⑤轴、⑥轴屋架侧翻下落,支撑变形扭曲、上下弦杆变形,⑤轴屋架与山墙连接较强,侧翻后支座仍与柱头连接;⑦轴屋架严重扭曲变形,大部分腹杆受屋面板砸压弯折变形,两端支座全部脱落;⑧轴屋架呈现北高南低塌落,平面外呈S形扭曲变形,上弦杆被屋面板托拽,向东紧靠试验舱墙体,腹杆及上下弦杆均破坏严重,北侧下弦支座与柱头耦连,但上弦杆处与墙体脱开。破坏情况见图5~7。

   (3)⑩轴、(11)轴屋架一半坍塌于试验舱屋面上,一半完全塌落坠地,屋架破坏严重。(13)~(15)轴屋架没有塌落,但也有局部杆件轻微变形。破坏情况见图8。

   (4)钢屋架北侧支座与柱头脱落的共有2榀(⑥,⑦轴),⑤轴屋架支座侧翻移位;钢屋架南侧支座与柱头脱落的共有6榀(分别为⑤~⑧轴、⑩轴,(11)轴),钢屋架支座处柱头由于屋架塌落发生拉剪破坏,预埋件从柱头拉出,形成15°~30°破坏斜截面,破坏情况见图9,10。

4 现场发现的主要问题

   通过对现场详细勘查,发现的主要问题有:

   (1)Ⓒ轴、轴两侧邻天沟板处没有采用型号为Y-KWB-3Ⅱ的嵌板(宽度900mm),而是采用型号为Y-WB-3Ⅱ屋面板(宽度1 500mm)代替,造成大量屋面板支点未落于钢屋架上弦节点上,见图11。

图5 屋面坍塌总体情况

   图5 屋面坍塌总体情况   

    

图6 ⑤轴、⑥轴钢屋架破坏情况

   图6 ⑤轴、⑥轴钢屋架破坏情况   

    

图7 ⑦轴、⑧轴钢屋架破坏情况

   图7 ⑦轴、⑧轴钢屋架破坏情况   

    

图8(10)轴、(11)轴钢屋架破坏情况

   图8(10)轴、(11)轴钢屋架破坏情况   

    

图9 钢屋架南侧柱头破坏情况

   图9 钢屋架南侧柱头破坏情况   

    

图10 钢屋架北侧柱头及支座破坏情况

   图10 钢屋架北侧柱头及支座破坏情况   

    

图11 屋面板布置情况

   图11 屋面板布置情况   

    

图12 实际选用的3Ⅱ型端跨板

   图12 实际选用的3Ⅱ型端跨板   

    

   (2)东西两侧山墙处大部分屋面板选型与设计要求不符,设计为3Ⅱs型端跨板,实际选用3Ⅱ型端跨板。屋面板一侧与屋架上弦缺少连接,见图12,13。

   (3)中间跨部分屋面板存在与钢屋架上弦杆焊缝尺寸及焊点不足情况,造成屋架平面外支撑作用减弱,降低了屋架系统的整体刚度,见图14。

   (4)钢屋架支座处混凝土剥落,预埋件拉出,所见柱顶端箍筋绑扎不规范(箍筋重叠),降低了对支座预埋件的约束作用,见图15。

   (5)屋面防水找平层设计厚度为20mm,现场实测厚度为40mm;防水保护层设计厚度为40mm,现场实测厚度为50mm,加大了屋面荷载,见图16。

   (6)屋架GWJ33-6杆件编号见图17,杆件截面见表1。图中⑤号杆设计截面为L110×8,现场实测为L100×8;⑦号杆设计截面为L110×10,现场实测为L100×10,不符合要求,见图18。

5 屋顶倒塌过程分析

5.1 在场施工人员描述

   5月9日中午施工人员正在进行主厂房⑤~⑧轴范围屋面防水保护层(40mm厚细石混凝土)施工,施工顺序为从轴和Ⓒ轴由坡底向坡顶铺设。

   据工人A描述:当时正在进行抹面作业,突然听到响声,发现身后屋面塌陷,立即向东侧屋面逃生。据工人B描述:当时正在进行抹面作业,突然感觉身处屋面位置下沉,随后与屋面板一起向下坠落,挂于钢丝网上逃生。整个过程持续20s左右,因屋面非骤然塌落,在一定程度上缓解了施工人员的受伤情况,施工人员作业示意见图19。

5.2 现场事发判断推演

   (1)从钢屋架倒塌情况平面图(图20)可以看出:⑦轴、⑧轴区域为塌落的主要着地区域,位于塌落部分的最低点,该区域也是破坏最严重的区域;⑦轴钢屋架两端全部从支座处落下,屋面板破碎严重;⑧轴钢屋架北侧一段支座仍在原位,并受到东侧屋面板拉结作用,没有落于地面。由此可以判断:⑦轴钢屋架是最先塌落的。从钢屋架倒塌情况侧视图(图21)各榀屋架的倒塌走向可以看出:⑦轴钢屋架在下落过程中,通过连接系杆及屋面板拉动两侧⑥轴、⑧轴钢屋架向⑦轴侧倾倒塌;最西侧⑤轴钢屋架与山墙连接较强,虽然受拉拽作用发生90°侧倾,但并没有落于地面。⑩轴、(11)轴钢屋架在下落过程中,受到试验舱屋面承托,下落位移较小,从而对⑧轴钢屋架起到了一定上拉作用,也因为这两榀屋架下落位移不大,没有带动东侧屋架塌落,东侧(13)~(15)轴3榀屋架没有脱落,仅局部杆件变形。钢屋架倒塌情况推演见图20,21;现场实际垮塌情况见图22,23。

图13 山墙处屋架与屋面板缺少连接

   图13 山墙处屋架与屋面板缺少连接   

    

图14 屋架上弦杆焊缝尺寸及焊点不足

   图14 屋架上弦杆焊缝尺寸及焊点不足   

    

图15 柱头箍筋绑扎不规范

   图15 柱头箍筋绑扎不规范   

    

图16 屋面防水找平层和防水保护层超厚情况

   图16 屋面防水找平层和防水保护层超厚情况   

    

图17 屋架GWJ33-6杆件编号

   图17 屋架GWJ33-6杆件编号   

    

   杆件截面 表1


杆件号
设计截面 杆件号 设计截面

L200×150×18 (12) L50×5

L200×125×4 (13) L50×5

L63×5 (14) L80×6

L160×100×12 (15) L70×5

L110×8 (16) L50×5

L50×5 (17) L50×5

L110×10 (18) L70×5

L80×8 (19) L50×5

L63×5 (20) L70×5

L100×7 (22) L63×5

(11)
L80×6    

    

图18 杆件截面尺寸不足情况

   图18 杆件截面尺寸不足情况   

    

图19 屋面工人施工作业示意图

   图19 屋面工人施工作业示意图   

    

图20 钢屋架倒塌情况平面示意图

   图20 钢屋架倒塌情况平面示意图   

    

图21 钢屋架倒塌情况侧视图

   图21 钢屋架倒塌情况侧视图   

    

图22 钢屋架现场倒塌情况

   图22 钢屋架现场倒塌情况   

    

图23 东侧(13)~(15)轴3榀屋架没有脱落

   图23 东侧(13)~(15)轴3榀屋架没有脱落   

    

   (2)从⑦轴单榀钢屋架破坏示意图(图24)可以看出,两侧支座处混凝土受到拉剪作用,均呈撕裂破坏现象。由此可以判断钢屋架在支座处均有斜向下的拉拽力,从受力变形的趋势上可以推断出⑦轴钢屋架应该为中间部分先垮塌,在巨大拉力作用下,将支座预埋件从柱头拉脱,最终整体完全塌落于地面。

图24 单榀钢屋架倒塌破坏示意图

   图24 单榀钢屋架倒塌破坏示意图   

    

6 重要部位承载力核算

6.1 屋面承载力

   根据现场施工情况,核算屋面实际荷载为5.55kN/m2,屋面荷载设计值为6.0kN/m2,未超过荷载设计值。

6.2 柱头预埋件抗剪承载力

   预埋件中采用2根M24锚栓,2根ϕ22锚筋,预埋件剪切破坏荷载约200kN。

6.3 屋架吊装设备施工荷载

   风管安装单位在风管部件安装过程中,曾利用⑦轴屋架下弦杆吊装风管部件(吊点位置距屋架端部6.7m),吊装水平力约13kN。经验算,在该水平力作用下,屋架侧向变形30mm,超过《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205—2001)侧向弯曲矢高不大于10mm的要求。

6.4 屋架承载力

   根据相关规范 [10,11]的规定,依据现场检测结果和设计图纸,对⑦轴、(14)轴交Ⓒ~轴半跨钢屋架进行承载力验算。验算结果表明:

   (1)⑦轴半跨屋架共有5根杆件的结构承载力不满足规范要求,其应力绝对值在240~345N/mm2之间,超过了钢材设计强度(215N/mm2)25~130N/mm2

   (2)(14)轴半跨钢屋架共有3根杆件的结构承载力不满足规范要求,其应力绝对值在223~279N/mm2之间,超过了钢材设计强度(215N/mm2)8~64N/mm2

7 检测鉴定主要结论

   (1)比对屋架GWJ33-6详图(图17),所抽检的100根屋架杆件中,有56根杆件的截面尺寸不满足设计要求。其中偏差最大的为部分屋架的④号杆件(设计截面L160×100×12,实测截面L100×6),截面面积减小了61%。

   (2)所检测(13),(14)轴交Ⓒ~轴屋面未布置Y-KWB-3预应力嵌板,8块屋面板支撑点未布置在屋架节点上。屋面板埋件与⑤轴交Ⓒ~轴屋架未焊接;西侧屋面板埋件与⑥轴交Ⓒ~轴屋架点焊,东侧部分屋面板埋件与⑥轴交Ⓒ~轴屋架未焊接;东西两侧部分屋面板埋件与⑦轴交Ⓒ~轴屋架点焊。

   (3)屋面水泥砂浆找平层的厚度为50~70mm,平均值为60.3mm,大于设计要求(20mm);所检测的屋面细石混凝土保护层的厚度为50~65mm,平均值为57.0mm,大于设计要求(40mm)。

   (4)设计单位设计的屋架直接采用钢屋架图集中型号为GWJ33-6A1和GWJ33-6A4的屋架,且设计图纸中屋面结构的总荷载不超过6.0kN/m2,表明设计单位设计的屋架结构满足钢屋架图集的要求。

   (5)根据建设单位、施工单位及风管安装单位提交的材料表明,在2011年3月份进行风管部件安装的过程中,风管安装单位利用了屋架②号杆件(下弦杆)来吊装风管部件。设计要求屋架仅受上、下弦节点荷载作用,该操作使集中荷载作用在屋架②号杆件(下弦杆)上,不满足设计要求,对屋架结构有不利影响。

   (6)按检测结果进行承载力验算,屋架部分杆件承载力不足。

8 屋架垮塌的主要原因分析

   由现场调查、检查和屋架承载力复核,垮塌原因主要有以下几点:

   (1)屋架部分杆件(特别是受力较大的杆件)截面尺寸不满足设计要求,在设计荷载作用下,这些杆件(④号、⑤号、⑧号等杆件)的结构承载力不满足规范要求。

   (2)部分杆件连接板只焊一边或未满焊,影响杆件的整体性和受压承载能力。

   (3)部分屋面板与屋架连接不牢固,影响屋架的整体稳定性;且部分屋面板支撑点未布置在屋架节点上,影响屋架的受力状态。

   (4)屋面水泥砂浆找平层和屋面细石混凝土保护层的厚度大于设计要求,导致屋面荷载偏大。

   (5)风管施工单位利用屋架②号杆件(下弦杆)吊装风管部件不满足设计要求,对屋架结构有不利影响。

9 加固重建

   (1)虽然(13),(14),(15)轴屋架未垮塌,但其施工质量不满足设计要求,且结构承载力不满足规范要求,需拆除重建。

   (2)该建筑轴交⑥~(11)轴的5根柱垂直度为125~173mm,需拆除重建,其余柱进行外包钢筋混凝土加固,破坏柱头重建。

   (3)原设计屋面系统改为轻型钢屋架及钢檩条结构体系。

   (4)维护墙根据损坏情况进行修复或重新砌筑。本建筑已于2011年9月进行了加固重建,2013年9月后投入使用。

10 结语

   造成该厂房垮塌的主要原因是屋面水泥找平层施工时荷载剧增、钢屋架加工制作截面不足,从而引起屋架杆件承载力不足,屋架开始屈曲、变形,引起屋架失稳、垮塌。事故的根源在于不按图施工、管理不严,针对垮塌原因分析结果有几点值得思考:

   (1)施工单位应认真领会设计图纸,不得随意改变做法,任意改变杆件尺寸。要认真对待每个细节、节点,安全至上,质量至上。

   (2)现场监理要认真监督施工质量,每个重要环节要在现场进行督导。

    

参考文献[1] 工业建筑可靠性鉴定标准:GB 50144—2008[S].北京:中国建筑工业出版社,2008.
[2] 建筑结构检测技术标准:GB/T 50344—2004[S].北京:中国建筑工业出版社,2004.
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[9] 顾红祥,金维疆,杨武.钢屋架坍塌事故的检测鉴定[J].低温建筑技术,2002(4):93-94.
[10] 钢结构设计规范:GB 50017—2003[S].北京:中国计划出版社,2003.
[11] 建筑结构荷载规范:GB 50009—2012[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.
Analysis and research on the roof collapse of a experiment plant
TIAN Tingquan ZHANG Xiangji HE Hucheng CHEN Lu CHEN Yong LU Zhigang
(Beijing Special Engineering and Design Institute)
Abstract: A experiment plant suddenly collapsed during the construction of roof protection layer. In order to deduce the situation of the accident and analyze the cause of the collapse, the design drawings, construction quality, site conditions, and installation of equipment were checked and analyzed. The quality of manufacture, construction and installation of some steel roof truss, roof panels, braces and bent columns which was not collapsed was tested. The cross section force of steel roof truss has been calculated. The inspection founds that: the main causes of the accident are the sharp increase of load during the roof construction; the insufficient manufacturing section size of individual members of the roof truss; the roof panel support points are not arranged on the roof truss node. As a result, the bearing capacity of roof truss members is insufficient, the roof truss buckling, instability, and then collapse. Finally, according to the test report, the implementation plan of the plant structure reconstruction was made, which can provide reference for the related projects.
Keywords: experiment plant; bent structure; steel roof truss; large roof panel; roof collapse
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