一种新型换热器在工业废水余热回收中的应用
0 引言
我国能源现状主要表现为储量大但人均占有量低,能源以煤炭等不可再生能源为主。另外,在工业生产过程中,热能的转换过程中产生了大量的余热
1 问题的提出
在化工工业生产过程中会产生大量的高温废水,以某稀土工业化工厂为例,生产废水达标排放需进行如下工艺:
1) 各车间工艺废水经混水池混合后,产生温度约为34 ℃的混合废水;
2) 34 ℃的混合废水经混合中转罐中石灰碱化后进入反应罐,产生温度为38 ℃的混合废水;
3) 38 ℃的混合废水由进料泵输入到曝气塔,为去除废水中的有害物质,废水被蒸汽加热到高温状态,从曝气塔流出的高温(98 ℃)废水进入3个串联的方形曝气箱;
4) 由于曝气箱箱体未保温,大量热能散失,原工艺最后排出的废水温度为68 ℃(冬季),排出的废水进入降温池,通过加注自来水降温至40 ℃以下后排放。
其工艺流程如图1所示。
从整个工艺流程看,该工厂工业废水处理流程存在以下问题:
1) 废水经处理后温度为68 ℃,不能满足市政管网废水排放温度低于40 ℃的要求,不得不采取设降温池,并通过向降温池注入大量自来水来降低排水温度的措施。
2) 为减少降温所需自来水的使用量,原水处理设备热损失比较大,曝气箱进水温度为98 ℃,出水温度为68 ℃,三级串联水箱损失了30 ℃温差。
3) 该工厂采用的热回收换热设备(传统壳管式换热器)结构如图2所示,高温废水在管内流动,通过加热壳内低温软化水达到提取热量的目的。但因废水杂质较多,成分复杂,换热管结垢严重,造成换热效率很低、系统阻力较大,最终导致运行压力不稳定,影响了水处理工艺设备的正常运行,不得不停止使用,造成了大量的投资浪费。
4) 为去除废水中的有害物质,工艺要求对废水进行加热,燃煤蒸汽锅炉需连续运行,提供蒸汽加热废水。
为了解决上述问题,本文介绍一种可用于工业废水余热回收的新型换热器——U形换热器。
2 U形换热器设计
2.1 外形设计
该U形换热器专为某稀土工业工厂高温废水余热回收利用设计,用于加热混合中转罐及混水池中废水。其结构特征主要包括以下几个方面:进水罐和回水罐通过固定钢板连接固定,固定钢板结构见图3;两组U形换热管的管壁外侧分别设有不锈钢镜面管;U形换热管分别与进水罐和回水罐连通;进水罐连接进水管,回水罐连接回水管,进水管和回水管通过承压板连接固定,承压钢板结构见图4;挂钩下端固定连接钢丝绳,钢丝绳穿过承压板并分别与进水罐、回水罐相连。其整体结构如图5所示
2.2 U形换热器特点
1) 耐腐蚀、耐高温、防结垢。
制作材料采用316L不锈钢,该材料因为添加了钼(钼能使不锈钢的基体强化,并提高不锈钢的高温强度和蠕变性能,钼的加入使不锈钢的钝化膜稳定,能提高耐腐蚀性,特别在氯化物溶液中,钼能改善耐点腐蚀的性能,并有效抑制缝隙腐蚀),其耐蚀性和高温强度有较大的提高,可耐1 200~1 300 ℃高温,可在苛酷的条件下使用。同时,316L不锈钢具有很好的表面光亮度及防结垢性能。因此,在无缝钢管外套316L不锈钢镜面管很好地解决了换热管易腐蚀、易结垢的问题,提高了换热效率。此外,换热器管内介质采用软化水,管内不易结垢。
2) 结构稳定。
进水罐和回水罐通过固定钢板连接固定,进水管和回水管通过承压钢板连接固定,可以提高U形循环换热器的结构稳定性,增加其使用过程中的安全性及延长其使用寿命。
3) 过盈连接。
无缝钢管与不锈钢镜面管之间采用过盈(包括最小过盈等于零)连接。换热器工作时,在换热管中高温软化水作用下,无缝钢管膨胀,而不锈钢镜面管外露,温度较无缝钢管低,因此,2种管材始终贴合,不会脱落。
4) 清洗维修方便。
单个U形换热器质量为410 kg左右,换热器顶部带有挂钩,在换热器需要清洗或换热器出现故障时,可通过起吊装置吊起进行清洗或维修。此外,由于换热器独特的镜面管结构,清洗过程较普通换热器轻松许多。
5) 放置于罐体内,可组合使用。
相较于传统壳管式换热器,该U形换热器可直接放置于工艺槽罐内且可以数台组合使用,可以根据需求调整换热器台数,控制换热面积,提高换热效率。
3 废水余热回收系统
3.1 改造后热量利用方案
为了更好地利用余热资源,在混合中转罐及混水池中安装新型U形换热器,对曝气箱中高温箱及低温箱换热器提取的余热进行利用(用于曝气箱中的换热器本文不作介绍)。此外,对换热管线及曝气箱箱体用保温材料保温,防止热量自然散失。改造后的热回收系统流程见图6。
相较改造前的废水处理及余热回收流程,改造后的系统最明显的特点是在未改变废水处理工艺前提下,放弃了传统壳管式换热器余热提取方式,仅在池内增设新型换热器提取余热并加以利用。整个换热过程中流通在曝气箱换热器、中转罐和混水池中换热器传递热量的介质为软化水。其中,曝气箱换热器通过高温废水加热软化水,高温软化水通过循环水泵加压送至中转罐及混水池中,并通过U形换热器利用高温软化水加热低温废水,从而达到预加热作用,以减少曝气塔中高温蒸汽用量,节约能源。整个过程通过机械循环方式实现,具体换热过程如下:
1) 一级循环。混水池内设置8个U形循环换热器,均与曝气箱(低温箱)新型换热器匹配,循环水进/出水温度为58 ℃/43 ℃,废水经混水池后,温度可由34 ℃提升至46 ℃。
2) 二级循环。混合中转罐内设8个新型U形换热器,每个罐内设2个,均与曝气箱(高温箱)中新型换热器匹配,循环水进/出水温度为88 ℃/73 ℃,经过中转罐的废水温度可由50 ℃(用石灰碱化后水温升至50 ℃)提高至62 ℃。
3.2 U形换热器参数确定
经详细计算
表1 U形换热器结构参数
不锈钢镜面管长度 |
3.2 m |
换热器高度 |
5.2 m |
U形换热管组数 |
4 |
U形回弯长度 |
0.45 m |
U形换热管截面直径 |
38 mm |
U形换热管管壁厚度 |
3.5 mm |
表2 U形换热器性能参数
管内流体总换热面积 |
9.97 m2 |
管外流体总换热面积 |
12.22 m2 |
换热系数 |
4 300 W/(m2·℃) |
管内软化水流速 |
1 m/s |
管外废水流速(原工艺要求) |
0.95 m/s |
管内阻力损失 |
26 400 Pa |
工作压力 |
1.6 MPa |
使用寿命 |
10 a |
3.3 传热量计算
本文只对一级、二级换热过程中废水从高温软化水中获得的热量进行计算,此外,由于换热器底部长期埋入废水污垢中,其传热性能不能正常发挥作用,故传热量计算只针对覆盖有316L不锈钢镜面管的部分,详细计算如下。
1) 一级换热过程的换热量计算(U形换热器—混水池)。
混水池内U形换热器高温软化水进口温度t′1=58 ℃,高温软化水出口温度t″1=43 ℃。可提供热量按式(1)计算。
式中 Φ为可提供热量,kW;V为软化水流量,36 m3/h;ρ为软化水密度,1 000 kg/m3;cp为软化水比定压热容,4.2 kJ/(kg·℃)。
计算可得Φ=630 kW。
2) 二级换热过程的换热量计算(U形换热器—混合中转罐)。
混合中转罐内U形换热器高温软化水进口温度t′1=88 ℃,高温软化水出口温度t″1=73 ℃。按式(1)计算,可提供热量Φ=630 kW。
4 节能效益分析
利用曝气箱高温段提供的高温循环热水,在中转罐中由U形换热器将送至曝气塔前的废水从50 ℃加热至62 ℃,在混水池中由U形循环换热器将废水温度从34 ℃提高到46 ℃,可以节约大量加热所需蒸汽,同时通过换热,曝气箱高温废水出水温度也会降至50 ℃左右,减少了自来水降温所需的水量,从而减少费用支出。按实际废水在中转罐中通过U形换热器的流量36 m3/h、比定压热容4.2 kJ/(kg·℃)、密度1 000 kg/m3计算,每小时废水从混水池及中转罐U形循环换热器中吸收的热量为:4.2 kJ/(kg·℃)×[(62-50)+(46-34)]℃×36 m3/h×1 000 kg/m3÷3 600 s/h=1 008 kW。
若换算成蒸汽量,则每小时可以节约蒸汽1.315 t(蒸汽比焓按2 760 kJ/kg计算),每天节约蒸汽31.56 t,每t蒸汽按市价200元计算,每天可节约费用6 312元,每年按工作310 d计算,则每年可节约费用195.672万元。换热系统循环水泵电费按每天50元计算,1年电费为15 500元,则最终每年实际可节约费用约194万元。该工程改造时管材、水泵、阀门、保温材料等的总投资为31万元,投资回收期不到1 a。此外,由于U形循环换热器的结构特点,设备后期维护管理费用也较低。总体来说,此U形循环换热器在稀土工业高温废水回收利用中具有显著的节能效果,且具有非常可观的经济效益。
5 结语
随着我国可持续发展战略的实施,国家对单位GDP的能耗控制指标不断细化。作为重要过程设备的换热器在石油、化工、冶金、核电、建材等行业的热量回收和综合利用中发挥着越来越大的作用
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