大型焦炭塔TMD减振方案研究

引用文献:

韩腾飞 李晓东 邱金凯 赵立勇 王鹤 刘增富. 大型焦炭塔TMD减振方案研究[J]. 建筑结构,2019,49(4):134-138.

Han Tengfei Li Xiaodong Qiu Jinkai Zhao Liyong Wang He Liu Zengfu. Study on TMD vibration reduction scheme for large coke tower[J]. Building Structure,2019,49(4):134-138.

作者:韩腾飞 李晓东 邱金凯 赵立勇 王鹤 刘增富
单位:中冶建筑研究总院有限公司
摘要:大型焦炭塔内部物料反应引起焦炭塔塔体、支承结构、钢框架及管线的振动。异常的振动使人产生恐慌, 并影响日常生产, 需采取有效的振动控制措施减小振动。以某石化企业焦炭塔为研究对象, 通过动力测试、计算分析得到焦炭塔异常振动是由塔体内部物料反应和运动引起的。通过在焦炭塔塔体顶部设置TMD减振系统, 对比分析焦炭塔在相同动力荷载作用下安装TMD前后的动力响应, 验证了TMD减振系统在焦炭塔结构上起到良好的减振作用。安装TMD后, 焦炭塔减振率在50%以上, 能够保证焦炭塔日常安全生产。该焦炭塔结构TMD减振系统的应用可为类似工程的减振设计提供参考。
关键词:大型焦炭塔 物料反应 动力荷载 TMD减振系统
作者简介:韩腾飞, 硕士, 工程师, Email:hantengfeicau@163.com。
基金:国家重点研发计划课题(2016YFC0701302)。

0 引言

   石油化工企业大型焦炭塔系统一般包括焦炭塔塔体 (双塔形式存在) 、混凝土框架支承结构、钢框架 (往往为高耸结构) 以及大型管线等[1]。大型焦炭塔内部物料反应, 往往会引起焦炭塔本身及其支承结构、管线的水平晃动。物料反应引起的剧烈振动会影响结构安全以及操作人员身心健康, 设备的振动还会引起管线的剧烈晃动, 导致法兰松动、油气泄露, 从而引发火灾、爆炸等生产事故, 后果不堪设想。

   物料反应引起的大型焦炭塔的振动问题一直困扰着相关企业的设计、管理人员。然而引起焦炭塔振动的动力荷载具有随机性、复杂性, 难以准确模拟, 且大型焦炭塔系统包含结构、设备、工艺等多个专业, 对仅掌握结构专业的研究人员来说, 振动研究工作已成为瓶颈。目前, 国内外关于大型焦炭塔减振研究的资料极少, 尚无成熟研究成果可以借鉴。

   本文运用结构动力学基本知识对焦炭塔振动原因、自振特性进行分析, 结合振动测试结果, 建立合理的动力时程函数, 通过MIDAS Gen有限元分析软件进行动力模拟, 将时程分析结果与实测结果进行对比, 验证动力函数的准确性。在焦炭塔顶部安装TMD, 计算分析不同工况下不同质量的TMD对减振效果的影响, 并提出保证TMD减振效果的建议。

1 工程概况

   某大型焦炭塔由混凝土框架 (标高0.000~25.700m) 、焦炭塔塔体 (双塔, 标高25.700~56.700m) 、钢框架 (标高25.700~114.407m) 三部分组成 (图1) 。混凝土框架柱截面尺寸为3 000×3 000, 梁截面尺寸为3 000×3 000, 混凝土强度等级均为C50;钢框架及焦炭塔塔体所用钢材均为Q345B。每个塔体根部通过48个M64地脚螺栓与混凝土框架相连接;钢框架柱根部通过地脚螺栓连接于混凝土框架顶部;钢框架与焦炭塔塔体相互独立, 之间无连接, 如图1, 2所示。

图1 焦炭塔结构立面

   图1 焦炭塔结构立面

    

图2 焦炭塔结构

   图2 焦炭塔结构

    

2 振动测试

2.1 测试方案

图3 测点布置立面图

   图3 测点布置立面图

    

图4 现场试验设备

   图4 现场试验设备

    

   激励方式为环境激励, 测点主要集中布置在以下部位:1) 混凝土框架柱顶、梁跨中位置 (共12个测点) ;2) 焦炭塔塔体 (共6个测点) ;3) 钢框架柱顶、梁跨中位置 (共42个测点) 。共获得60个测点的速度及加速度信号[2]。部分测点位置见图3, 实心圆点表示测点。

   现场测试用设备见图4。振动数据采集采用891-Ⅱ型超低频拾振器以及INV3062C分布式采集仪;数据分析采用Coinv DASP V10。结合现场实测及文献[3,4]设置采集参数。

2.2 测试结果

   表1为钢框架和焦炭塔塔体部分测点时域与频域振动测试结果。测试结果表明:1) 根据现行《建筑抗震设计规范》 (GB 50011—2010) , 本工程处于7度设防区, 设计基本地震加速度值为0.10g, 场地类别为Ⅳ类, 多遇地震时水平地震影响系数经计算为0.057 (结构已按小震不坏进行设计) [5], 即上部结构加速度响应在0.56m/s2以内, 可认为结构是安全的。从振动测试结果看:焦炭塔塔体最大加速度值为0.191m/s2, 明显小于0.56m/s2;钢框架最顶部 (标高111.404m) 因鞭梢效应其最大加速度略大于0.56m/s2, 其余测点加速度值均小于0.56m/s2。结合现场检查结果, 混凝土结构基本完好, 没有因为振动引起的裂缝或破损;钢框架结构无明显变形、螺栓松动、漆膜脱落等现象出现, 可以认为振动并未影响结构安全。2) 钢框架横向、纵向振动频率比较稳定, 分别为1.05Hz和1.43Hz。3) 塔体横向及纵向振动频率非常接近, 均在1.63~1.88Hz之间波动, 振动频率没有明显随着塔内物料的增加而降低的趋势。

   钢框架和焦炭塔塔体部分测点时域和频域振动测试结果表1


结构
标高
/m
测试
方向
最大速度
/ (mm/s)
最大加速度
/ (m/s2)
主频率
/Hz

焦炭塔
塔体

42.200

横向
11.17 0.116 1.63

纵向
11.44 0.135 1.88

52.200

横向
16.44 0.158 1.75

纵向
16.93 0.191 1.80

钢框架

72.000

横向
30.59 0.202 1.05

纵向
23.52 0.204 1.43

111.404

横向
89.76 0.592 1.05

纵向
73.72 0.662 1.43

    

3 自振特性计算分析

   采用MIDAS Gen软件建立有限元模型进行弹性分析, 混凝土框架及钢框架均采用梁单元, 焦炭塔塔体采用板单元;混凝土弹性模量为34 500MPa, 钢材弹性模量为206 000MPa。分以下两种工况:1) 工况一。一个塔空载, 另一个塔满载 (物料达到塔体高度的2/3时为满载) 。塔满载质量为3 600t (包括塔体自身质量约700t, 塔内物料约2 900t) 。2) 工况二。两个塔内物料均为1 450t (满载的一半, 物料达到塔体约高度的1/3时为满载的一半) 。参考文献[6]之试验方法, 两种工况下模态频率及模态识别结果见表2和图5。

   通过两种工况下结构自振特性的分析, 得到以下结论:

   (1) 从第1, 2阶振型情况看, 振型向量坐标最大值位置在钢框架顶部, 焦炭塔塔体变形相对于钢框架很小, 焦炭塔塔体顶部X, Y向坐标值不足钢框架顶部位移的1/10。结合第1, 2阶振型图及振型方向因子, 可以确定第1, 2阶振型为钢框架横向、纵向弯曲振型[7]

   焦炭塔前4阶模态频率与振型描述表2


工况
模态 频率/Hz 振型描述

工况一

1
1.466 钢框架横向 (Y向) 弯曲

2
1.701 钢框架纵向 (X向) 弯曲

3
1.950 焦炭塔塔体及钢框架整体横向弯曲及绕X轴转动

4
2.080 焦炭塔塔体及钢框架整体纵向弯曲及绕Y轴转动

工况二

1
1.472 钢框架横向 (Y向) 弯曲

2
1.712 钢框架纵向 (X向) 弯曲

3
2.222 焦炭塔塔体及钢框架整体横向弯曲及绕X轴转动

4
2.363 焦炭塔塔体及钢框架整体纵向弯曲及绕Y轴转动

    

图5 两种工况下振型分析结果

   图5 两种工况下振型分析结果

    

   (2) 焦炭塔内物料反应直接激起的应是第3, 4阶模态的振动响应。原因如下:1) 第3, 4阶振型不仅包含钢框架的侧向弯曲, 同时也包括焦炭塔塔体的侧向弯曲, 最大位移位置仍是钢框架顶部, 但钢框架顶部的最大位移仅为焦炭塔塔体顶部最大位移的2倍左右;而实测结果是钢框架顶部最大加速度约为焦炭塔塔体顶部的3~4倍, 考虑到实测值为多阶振型叠加结果, 与单阶振型位移相比会存在一定差异, 但可以认为计算与实际测试结果比较匹配。2) 两种工况下第3, 4阶模态频率计算值均比较接近, 且不同工况下, 相应模态频率相差仅为0.3Hz左右;而实测结果表明, 焦炭塔塔体横向及纵向振动频率实测值亦非常接近, 均在1.63~1.88Hz之间波动, 波动幅度约为0.25Hz;计算模态频率及其特点与实际测试结果接近。综上分析可得出, 焦炭塔内物料反应直接激起的是结构整体的第3, 4阶模态的振动响应。

4 振动原因

   在生焦过程中焦炭塔塔内物料 (主要是弹丸焦) 及气流对焦炭塔筒壁产生较大激励, 使得焦炭塔第3, 4阶振型被激起, 引起塔体晃动, 塔体晃动带动上部大油气管线晃动, 且引起整个结构晃动。

5 减振方案研究

   要使结构及管线晃动减小, 重在减小焦炭塔塔体的晃动。减小焦炭塔塔体晃动的方法为在塔体顶部安装协调质量阻尼器 (简称TMD) , TMD是一个小的振动系统, 由质量块、弹簧系统和阻尼系统组成。原结构加入TMD后, 其动力特性会发生改变, 当原结构承受动力作用而剧烈振动时, 由于TMD质量块的惯性而向原结构施加反向作用力, 其阻尼也发挥耗能作用, 从而使原结构的振动反应明显减弱[8,9]

5.1 减振振型选择

   焦炭塔内物料反应激振直接引起第3, 4阶模态的振动响应。因此, 需针对第3, 4阶模态进行减振分析。

5.2 激振荷载模型

   焦炭塔因物料无规律撞击塔壁引起结构振动, 该激振荷载随机性太大难以模拟。考虑最不利荷载, 假设在焦炭塔塔体施加频率与结构固有频率相同的正弦动力荷载 (图6) 激起结构共振, 分析该工况时结构的动力响应。该荷载模型为:

   ΡΗ=p0sin (2πfst)

   式中:PH为正弦动力荷载;p0为正弦动力荷载最大值, p0以塔体标高52.2m处加速度响应实测值为依据确定;fs为正弦动力荷载频率, 与第3阶或第4阶模态频率一致;t为时间。

图6 正弦动力荷载

   图6 正弦动力荷载

    

5.3 确定模态质量

   MIDAS Gen模态分析结果得到的振型是振型正交归一化后的振型, 即得到的模态质量为1, Μn={ϕ}nΤ[Μ]{ϕ}n=1, 根据MIDAS Gen模型单位制, 得到模态质量单位为t。而在焦炭塔塔顶部安装TMD以实现对整个结构的激励响应减振时, 根据结构动力学原理需对振型进行归一化处理[10], {ϕ}n=α{ϕ}n, 其中α为振型分量。

   加入TMD后的振型为第3阶或第4阶振型中焦炭塔塔顶部振型分量归一化后的振型。

   工况一:第3, 4阶振型按塔体顶部振型分量归一化之后的模态质量如下:Μ3=1α{ϕ}3Τ[Μ]1α{ϕ}3=1α2=1222.5t (振型分量α=0.028 6) ;Μ4=1α{ϕ}4Τ[Μ]1α{ϕ}4=1α2=1189t (振型分量α=0.029 0) 。

   工况二:第3, 4阶振型按塔体顶部振型分量归一化之后的模态质量如下:Μ3=1α{ϕ}3Τ[Μ]1α{ϕ}3=1α2=1826t (振型分量α=0.023 4) ;Μ4=1α{ϕ}4Τ[Μ]1α{ϕ}4=1α2=2268t (振型分量α=0.021 0) 。

5.4 TMD减振效果分析

   根据不同工况、不同模态, 在焦炭塔塔顶位置施加不同质量的TMD[11], 减振效果的分析对比结果见表3, 4。得到以下结论:

   (1) 工况一时 (一个塔满载、一个塔空载) , 第3阶、第4阶的模态频率、振型参与质量都很接近, 仅仅是振动方向不同。当单个塔体顶部的TMD减振器的有效质量为37t时, 钢框架及焦炭塔塔体的减振率可达70%以上。在该工况下满载塔的响应明显大于空载塔的响应, 故两塔顶部应都安装有效质量为37t的TMD减振器。

   (2) 工况二时 (两塔均为半载) , 对第3阶模态 (2.22Hz) 减振分析, 可知TMD总有效质量为55t时, 钢框架及焦炭塔塔体减振率才能达到70%以上。而对第4阶模态 (2.36Hz) 减振分析, 可知TMD总有效质量为68t时, 钢框架及焦炭塔塔体的减振率才能达到70%以上。该工况时, 两塔的振型相同, TMD安装于两塔引起的响应是相同的, 因此对于该工况可考虑将TMD质量均分安装于两塔顶部。

   工况一下施加不同质量TMD减振效果表3


荷载激
励方向
测点 TMD
有效质量/t
质量比
μ/%

加速度/ (m/s2)
减振
率/%

安装TMD前
安装TMD后

横向

焦炭塔
塔顶

12
1 0.199 0.043 9 78

24
2 0.199 0.037 5 81

37
3 0.199 0.032 2 84

48
4 0.199 0.029 9 85

61
5 0.199 0.027 4 86

钢框架
顶部

12
1 0.279 0.107 0 62

24
2 0.279 0.098 7 65

37
3 0.279 0.077 7 72

48
4 0.279 0.073 9 74

61
5 0.279 0.070 0 75

纵向

焦炭塔
塔顶

12
1 0.246 0.075 9 69

24
2 0.246 0.062 9 74

36
3 0.246 0.049 0 80

48
4 0.246 0.047 7 81

59
5 0.246 0.043 0 83

钢框架
顶部

12
1 0.342 0.146 5 57

24
2 0.342 0.126 4 63

36
3 0.342 0.097 0 72

48
4 0.342 0.085 1 75

59
5 0.342 0.069 0 80

    

   工况二下施加不同质量TMD减振效果表4


荷载激
励方向
测点 TMD
有效质量/t
质量比
μ/%

加速度/ (m/s2)
减振
率/%

安装TMD前
安装TMD后

横向

焦炭塔
塔顶

18
1 0.195 0.081 1 58

37
2 0.195 0.058 9 70

55
3 0.195 0.044 8 77

73
4 0.195 0.042 9 78

91
5 0.195 0.034 0 82

钢框架
顶部

18
1 0.303 0.110 6 63

37
2 0.303 0.104 2 66

55
3 0.303 0.064 5 79

73
4 0.303 0.063 9 79

91
5 0.303 0.052 8 83

纵向

焦炭塔
塔顶

22
1 0.242 0.082 2 66

45
2 0.242 0.074 6 69

68
3 0.242 0.042 0 83

90
4 0.242 0.037 1 85

113
5 0.242 0.035 6 85

钢框架
顶部

22
1 0.362 0.108 7 70

45
2 0.362 0.101 8 72

68
3 0.362 0.078 0 78

90
4 0.362 0.075 3 79

113
5 0.362 0.069 6 81

    

   (3) 从表3, 4中分析结果可以看出, 两种工况下, 当质量比达到3%时, 焦炭塔塔体、钢框架减振率均已经达到70%以上。而继续增大质量比减振率已经提高不明显, 或者说再增加TMD有效质量对减振效果提升不大, 却会带来较大的成本, 且焦炭塔塔体需要承受更大的荷载。

   (4) 建议每个塔上安装的TMD质量控制在40t左右, 即可以达到70%~80%的减振效果。

5.5 TMD安装方案

   在每个塔顶部安装TMD, TMD质量控制在40t。考虑到塔体不能直接施焊, 在焦炭塔顶部设置钢箍, 在钢箍上放置TMD。考虑到钢箍不能直接套在塔体上, 安装时将钢箍分段拼装。并将每个塔上40t的TMD, 均分成8个小型TMD, 小型TMD应沿塔体环形均匀分布 (图7) 。

图7 钢箍、TMD及塔体位置关系图

   图7 钢箍、TMD及塔体位置关系图

    

5.6 TMD设计注意事项

   (1) 焦炭塔塔体实测振动频率在1.63~1.88Hz之间波动, 这就对TMD振动频率有一定的带宽要求, 至少应保证激励在 (90%~110%) f的频率范围内变化时, TMD对焦炭塔的减振率均能保证在60%以上。

   (2) 焦炭塔塔体在物料反应作用下形成的振动, 其方向具有随机性, 设计应能保证TMD系统的质量块各个方向都可以自由运动, 才能起到良好的减振效果。

   (3) TMD应能满足现场调频的要求, 调频区间不应小于0.5Hz, 应在生产工况下安装TMD, 安装过程中应不断调试, 保证焦炭塔的振动能够充分转移到TMD系统。安装TMD后, 现场对振动效果进行测试, 并与振动前效果对比, 对比结果见表5。

   处理前后振动测试结果对比表5


荷载
激励方向
测点
加速度/ (m/s2)
减振率/%

处理前
处理后

横向
焦炭塔塔顶 0.158 0.032 80
  钢框架顶部 0.592 0.124 79

纵向
焦炭塔塔顶 0.191 0.082 57
  钢框架顶部 0.662 0.149 77

    

6 结论

   (1) 焦炭塔内部物料反应和运动对塔壁产生无

   规则的撞击引起焦炭塔自由振动。通过计算和理论分析, 在焦炭塔顶部设置TMD, 可以起到良好的减振效果。

   (2) 当质量比达到3%时, 焦炭塔塔体、钢框架减振率均可达到70%以上。但继续增大质量比, 减振率已经提高不明显, 或者说再增加TMD有效质量对减振效果提升不大, 却会带来较大的成本, 因此应选择最优质量比。

   (3) 焦炭塔内物料质量变化引起结构自振频率小幅变化, 对TMD振动频率有一定的带宽要求, 可通过适当增加TMD装置的阻尼比实现。

   (4) 焦炭塔塔顶安装TMD之后, 通过现场实际测试, 钢框架和焦炭塔塔体减振率均达到50%以上, 实际减振率比计算值略低, 但可以满足实际生产需要。

    

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Study on TMD vibration reduction scheme for large coke tower
Han Tengfei Li Xiaodong Qiu Jinkai Zhao Liyong Wang He Liu Zengfu
(Central Research Institute of Building & Construction Co., Ltd.)
Abstract: The reaction of materials inside the large coke tower causes vibration of the coke tower body, support structure, steel frame and pipeline. Abnormal vibrations cause panic and affect daily production, effective vibration control measures are needed to reduce vibration. Taking the coke tower of a petrochemical enterprise as the research object, the abnormal vibration of the coke tower through dynamic test and calculation analysis is caused by the reaction and movement of materials inside the tower body. By setting up the TMD on the top of the coke tower, the dynamic response of the coke tower before and after the installation of the TMD under the same dynamic load was compared and analyzed. It was verified that the TMD damping system plays a good role in damping the coke tower structure. After the installation of TMD, vibration reduction rate of the coke tower is above 50%, which can ensure the daily safe production of the coke tower. The application of TMD damping system in the coke tower structure can provide reference for vibration reduction design of similar projects.
Keywords: large coke tower; reaction of the material; dynamic load; TMD damping system
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